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2019年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會 (第十屆)日程暨邀請函
 
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污水處理廠除砂系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)控優(yōu)化(來源:《中國給水排水》雜志社官方微信,微信號:cnww1985)

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青島歐仁環(huán)境科技有限公司

2019年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級研討會 (第十屆)日程暨邀請函
 

污水處理廠除砂系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)控優(yōu)化(來源:《中國給水排水》雜志社官方微信,微信號:cnww1985)

2015-11-09 中國給水排水

董志杰1,2,龐子山3,吉芳英1,2,丁云松3,姜寧1,2

(1.重慶大學(xué)三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400045;2.重慶大學(xué)低碳綠色建筑國際聯(lián)合研究中心,重慶 400045;3.重慶市渝西水務(wù)有限公司,重慶400015)

摘要:針對重慶市某污水處理廠除砂系統(tǒng)存在運(yùn)行不穩(wěn)定,造成沉砂易淤積、砂水分離器溢流水含砂量高等問題,通過調(diào)整氣提提砂、砂水分離器的運(yùn)行周期以及采用排砂自動(dòng)化控制等措施進(jìn)行調(diào)控優(yōu)化,結(jié)果表明,提氣量和氣壓滿足提砂要求,優(yōu)化后的提砂混合液SS3.3957 g/L提升到5.9562g/L,ISS1.4956 g/L提高到2.7260g/L,且波動(dòng)較小。系統(tǒng)旱季日均除砂效率提升了31.6%。砂水分離器溢流水SSISS濃度有效降低且變化趨于一致。

旋流沉砂系統(tǒng)是污水預(yù)處理的核心環(huán)節(jié),其配套設(shè)施包括氣提提砂設(shè)備和砂水分離器。氣提提砂兼具洗砂和輸送作用,無軸螺旋砂水分離器可以使砂水混合液較好的分離。實(shí)踐中,有學(xué)者提出除了旋流沉砂池本身技術(shù)參數(shù)因素外,運(yùn)行調(diào)控環(huán)節(jié)中沉砂淤積堵塞管道,氣提排砂保證率不高,氣提提砂高度設(shè)計(jì)不合理,砂水分離器溢流水含砂量增大等情況,都會制約預(yù)處理階段對砂的去除。

三峽庫區(qū)污水處理廠進(jìn)水含砂量大,進(jìn)水SS平均粒徑多在20μm以下。某污水廠在對原有沉砂池進(jìn)行改造后,除砂量大幅增加,但運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)其除砂系統(tǒng)存在運(yùn)行不穩(wěn)定、沉砂易淤積、溢流水含砂量較高、遠(yuǎn)程自動(dòng)化操作不方便等問題。筆者以該污水廠為依托,研究氣提提砂和砂水分離器的運(yùn)行周期對除砂系統(tǒng)的影響,并對其運(yùn)行調(diào)控方式進(jìn)行優(yōu)化。

1 除砂系統(tǒng)概況及運(yùn)行現(xiàn)狀

1.1 除砂系統(tǒng)概況

該污水處理廠是三峽庫區(qū)水環(huán)境治理的重點(diǎn)項(xiàng)目,一、二期設(shè)計(jì)總規(guī)模為9×104m3/d,目前處理量平均為8×104m3/d。設(shè)旋流沉砂池兩座,采用氣提提砂,交替運(yùn)行排入一臺LSSF-320型砂水分離器。前期沉砂池改造后提砂氣源來自鼓風(fēng)機(jī)房,沖洗水來自中水系統(tǒng),氣提閥門和沖洗閥門均由手動(dòng)控制。其運(yùn)行步驟如下:打開1#沖洗水閥,30min后打開1#氣提閥,運(yùn)行5h后關(guān)閉1#氣提閥、1#沖洗水閥;然后開啟2#沖洗水閥,30min后打開2#氣提閥,運(yùn)行5h后關(guān)閉2#氣提閥、2#沖洗水閥。運(yùn)行過程中砂水分離器與氣提閥同時(shí)啟閉。

1.2 除砂系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀及問題分析

1.2.1 氣提提砂設(shè)備

1是對砂水分離器溢流水的分析結(jié)果。每座沉砂池提砂時(shí)長為5h/d,時(shí)間集中于白天某個(gè)時(shí)段。在其余閑置的19h內(nèi),砂粒逐漸累積在沉砂池砂斗中,造成淤砂板結(jié)或返溢、提砂管堵塞,導(dǎo)致氣提效果下降。目前通過長時(shí)間開啟沖洗水并通過放空部分沉砂來解決此類問題。另外提砂5h周期內(nèi)砂水混合液含砂量嚴(yán)重不均勻,一個(gè)溢流周期內(nèi)平均SS達(dá)2.2369g/LISS1.2358g/L,實(shí)測發(fā)現(xiàn),前2h溢流水SS高達(dá)5.1862.7788g/L,占該周期內(nèi)SS累積總量的72%,說明在2h內(nèi)將大部分砂斗中的積砂提起,其余3h的提砂能效較低。而溢流水濃度過高,重新返回進(jìn)水泵房后,會加劇沉砂池的處理負(fù)荷。

1 砂水分離器一個(gè)周期內(nèi)溢流水SSISS濃度變化

1.2.2 砂水分離器

砂水分離器與氣提提砂保持同步,白天運(yùn)行兩次,每次為5h,共計(jì)10 h。圖2為砂水分離器排砂量的時(shí)變化情況。通過重量法測得晴天一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),砂水分離器的排砂量(按含水率為60%、密度為1500 kg/m3計(jì))約為637kg,第1小時(shí)的累積排砂量達(dá)到了382 kg,第2小時(shí)的為127.5kg,銳減為前1 h1/3,而第3、45小時(shí)的排砂量分別為47.5、42.537.5kg,隨時(shí)間呈遞減變化。砂水分離器的運(yùn)行周期不科學(xué),前1h內(nèi)排出了60%以上的沉砂,說明周期內(nèi)提砂時(shí)間偏長,應(yīng)縮短運(yùn)行周期并增加次數(shù),以提升設(shè)備能效和除砂效率。

2 砂水分離器排砂量的時(shí)變化

2 除砂系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)控優(yōu)化

杭州市某污水廠將砂泵提砂改造為氣提排砂,利用生物池好氧段鼓風(fēng)曝氣用的空氣作為氣提氣源,管內(nèi)空氣壓力保持在0.05MPa以上,改造后提砂混合液流量與砂泵提砂時(shí)相差不大,提砂管路發(fā)生堵塞的頻率也不高;安徽某污水廠在對沉砂池選型時(shí)確定由鼓風(fēng)機(jī)房提供氣源,且氣提依靠的是氣砂水混合液與水之間的密度差,需對提砂高度進(jìn)行復(fù)核;朱甲華等在對南方某污水廠排砂管路進(jìn)行改造時(shí),對排砂管路高度、風(fēng)機(jī)風(fēng)壓及風(fēng)量進(jìn)行核算,發(fā)現(xiàn)排砂管路的高度過高,造成氣提揚(yáng)程偏小?梢,引用鼓風(fēng)機(jī)房氣源作為提砂氣源,不需再另設(shè)獨(dú)立氣源,是污水廠除砂系統(tǒng)改造時(shí)的通常措施,但會引發(fā)新的問題,如氣壓和氣量不足,因此有必要對氣提系統(tǒng)進(jìn)行工作氣壓和氣量的核算。

2.1 氣壓和氣量核算

原有鼓風(fēng)機(jī)額定流量為117.6 m3/h,實(shí)際運(yùn)行中壓力表顯示數(shù)值為0.04 MPa。為保證提砂的正常進(jìn)行,空氣管道的流量和氣壓必須大于或等于原有管道的工作流量和氣壓,即必須滿足壓力>0.04MPa、流量>117.6m3/h兩項(xiàng)參數(shù)。氧化溝空氣總管壓力為0.0755MPa,經(jīng)計(jì)算,管道沿程阻力損失約為0.00495MPa,局部阻力損失約為0.0001MPa,則氣提空氣管道出口處壓力為0.07045MPa

好氧池曝氣主管道流量為7000 m3/h,管徑為DN500,經(jīng)計(jì)算,該管道內(nèi)流速為9.9m/s。由于接至沉砂池的DN75支管末端液壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于好氧池內(nèi)液壓,且支管管徑遠(yuǎn)小于主管道管徑,那么支管內(nèi)氣體流速應(yīng)該大于9.9m/s,可以此參數(shù)核算氣提空氣管道出口處氣量。經(jīng)計(jì)算,氣提空氣管道出口斷面處氣體流量為154.2m3/h。綜上所述,氣提系統(tǒng)的氣量與氣壓均能滿足要求。

2.2 氣提提砂周期調(diào)整

除砂運(yùn)行時(shí)間設(shè)置見圖3。

3 除砂系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間軸

調(diào)整后每組沉砂池每日縮短單次提砂時(shí)長但增加提砂次數(shù),將5h提砂時(shí)間均勻分布到24 h內(nèi),兩座沉砂池的提砂交替運(yùn)行。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),將單次提砂時(shí)間(1h)適當(dāng)延長后,提砂混合液濃度下降不大,經(jīng)多次試驗(yàn)確定最佳單次提砂時(shí)長為1.5 h,停運(yùn)4.5 h,即6 h為一個(gè)周期,24 h內(nèi)循環(huán)4次。

2.3 砂水分離器運(yùn)行周期調(diào)整

砂水分離器調(diào)整運(yùn)行方式遵循少量多次的原則并隨氣提提砂的啟閉進(jìn)行調(diào)整。提砂設(shè)備在0:00開始提砂,利用砂水分離器容積空間追求低能耗,滯后0.5h開啟砂水分離器,單次運(yùn)行總時(shí)長設(shè)為2.5h,具體見圖3(b)。砂水分離器均勻分時(shí)段運(yùn)行,有利于兩座沉砂池的提砂設(shè)備與砂水分離器統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)程、充分聯(lián)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)排砂效果最優(yōu)化。

2.4 排砂自動(dòng)化控制模塊

為避免夜間操作、多次操作的不便性,將現(xiàn)有氣提閥門、沖洗水閥門更換為電磁閥,從而實(shí)現(xiàn)排砂自動(dòng)化控制(見圖4)?刂颇K由3個(gè)延時(shí)繼電器組成,分別控制兩組沉砂池的氣提電磁閥、沖洗水電磁閥以及砂水分離器的螺旋輸送電機(jī)。當(dāng)在暴雨期間遭遇初次沖刷效應(yīng),導(dǎo)致SS濃度高和砂量大時(shí),可通過延時(shí)繼電器延長鼓氣提砂時(shí)間,當(dāng)提砂不暢時(shí)可通過調(diào)整延時(shí)繼電器延長沖洗沉砂時(shí)間,當(dāng)砂水分離器砂粒分離不盡時(shí)可控制延時(shí)繼電器延長砂水分離器運(yùn)行時(shí)間。排砂自動(dòng)化控制模塊預(yù)留了電控接口與中控系統(tǒng)連接,為實(shí)現(xiàn)污水廠中控室實(shí)時(shí)控制打下了基礎(chǔ)。

4 排砂自動(dòng)化控制示意

3 調(diào)控優(yōu)化前后效果對比

現(xiàn)已完成四個(gè)電磁閥的安裝改造且穩(wěn)定運(yùn)行3月有余,閥門不漏氣不漏水且氣壓正常,可正常提砂,電控系統(tǒng)穩(wěn)定。提砂混合液的SSISS平均濃度和砂水分離器排砂量均穩(wěn)步提升。

3.1 提砂混合液SSISS的變化

除砂系統(tǒng)優(yōu)化前后提砂混合液SS、ISS濃度的變化見圖5(優(yōu)化前為每1 h取樣一次,優(yōu)化后為每1.5 h取樣一次)。提砂混合液小時(shí)平均SS濃度從3.3957 g/L提升到了5.9562 g/L且波動(dòng)幅度較小,ISS1.4956 g/L提高到2.7260g/L且較為穩(wěn)定。在均勻的提砂時(shí)間設(shè)置情況下,沉砂池砂斗中的沉砂能定時(shí)定量累積,未發(fā)生砂斗積滿沉砂外溢的情況,也避免了砂斗中砂量較低時(shí)連續(xù)氣提的低效工況。說明通過調(diào)整單次提砂時(shí)長以及優(yōu)化提砂時(shí)間間隔,存在進(jìn)一步提高除砂量的可能性。

5 除砂系統(tǒng)優(yōu)化前后提砂混合液SSISS濃度變化

3.2 除砂量變化

6是優(yōu)化前后除砂量日變化曲線。

6 優(yōu)化前后排砂量日變化曲線

優(yōu)化前系統(tǒng)旱季日均除砂量為917kg,優(yōu)化后達(dá)到1207.5kg,除砂量提高了31.6%且波動(dòng)幅度較小,避免了砂水分離器底部積砂過多所帶來的螺旋輸送機(jī)卡死問題。通過除砂系統(tǒng)的合理運(yùn)行控制,分散均勻的提砂方式能有效提升系統(tǒng)單日除砂量。

3.3 砂水分離器溢流水SSISS變化

7是優(yōu)化前后砂水分離器溢流水SSISS濃度變化的對比。優(yōu)化前氣提提砂對砂水分離器的沖擊負(fù)荷較高,造成前2h溢流水濃度居高不下;優(yōu)化后少量、多次、均勻分布的提砂方式,有效改善了外部沖擊,避免了在提砂初期溢流水濃度過高而末期過低的情況,使得溢流水的SSISS濃度變化趨于一致。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后溢流水SSISS平均濃度分別下降了39.6%、41.4%,說明溢流水中的無機(jī)砂量減少,這與前述除砂量提高了31.6%有密切關(guān)系,正是由于砂水分離器排砂增多,從而降低了溢流水中攜帶的砂量。

7 優(yōu)化前后砂水分離器溢流水SSISS比較

4 結(jié)論

氣提提砂設(shè)備滿足工作氣壓和氣量的要求,能保證提砂系統(tǒng)的正常運(yùn)行。經(jīng)污水運(yùn)行調(diào)控優(yōu)化后,提砂混合液小時(shí)平均SS3.3957 g/L提升到了5.9562g/LISS1.4956 g/L提高到了2.7260g/L,系統(tǒng)旱季日均除砂量提升了31.6%,砂水分離器溢流水SSISS濃度有效降低且降低后濃度變化趨于一致。

通過調(diào)整氣提提砂、砂水分離器的運(yùn)行周期和進(jìn)行排砂自動(dòng)化控制改造,延長單次提砂時(shí)間,分時(shí)段運(yùn)行砂水分離器,使氣提提砂與砂水分離器協(xié)同運(yùn)行,該污水廠預(yù)處理段的排砂量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。可見,除砂系統(tǒng)的運(yùn)行效率與氣提提砂和砂水分離器的運(yùn)行周期有密切關(guān)系,這對于提高除砂系統(tǒng)的除砂效率尤為關(guān)鍵,對污水廠設(shè)計(jì)與運(yùn)行管理具有借鑒意義。

(本文發(fā)表于《中國給水排水》雜志2015年第21論述與研究欄目)


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