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中國給水排水2021年中國污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會 (第五屆)邀請函暨征稿啟事
 
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污水處理廠升級提標(biāo)的幾個關(guān)鍵技術(shù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-08-20  瀏覽次數(shù):96
核心提示:1、前言 基于活性污泥法的廢水生物處理技術(shù)是現(xiàn)有的污水廠普遍采用的重要工程技術(shù)手段之一。國內(nèi)的活性污泥系統(tǒng)的設(shè)計和運(yùn)行大
中國給水排水2021年中國排水管網(wǎng)大會(水環(huán)境綜合治理)邀請函(污水千人大會同期會議)

中國給水排水2021年中國污水處理廠提標(biāo)改造(污水處理提質(zhì)增效)高級研討會
 

 

 

1、前言

基于活性污泥法的廢水生物處理技術(shù)是現(xiàn)有的污水廠普遍采用的重要工程技術(shù)手段之一。國

內(nèi)的活性污泥系統(tǒng)的設(shè)計和運(yùn)行大多基于穩(wěn)態(tài),而城市污水廠的實際運(yùn)行表明實際運(yùn)行中存在很多問題和困難:污水廠的進(jìn)水水質(zhì)、水量隨晝夜交替、季節(jié)變換、居民生活習(xí)慣等因素變化而變化,活性污泥的生物活性及沉降性能一旦發(fā)生變化需要很長的時間才能恢復(fù)正常。這不但造成了污水處理的效率降低,處理效果的不穩(wěn)定,而且還造成了一些處理設(shè)施及電力的浪費。


2007 年6 月,太湖梅梁灣西部水域出現(xiàn)了大規(guī)模的藍(lán)藻聚集情況。而隨著夏季氣溫的升高,


太湖的水溫超過30℃后又再次爆發(fā)藍(lán)藻爆發(fā),以致無錫部分地區(qū)水質(zhì)受到嚴(yán)重影響,居民用水岌岌可危。藍(lán)藻的爆發(fā)就是由于太湖水N、P 含量超高而產(chǎn)生富營養(yǎng)化。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大 人口也隨之增長,生活污水產(chǎn)生量還將上升。因此政府提出了對于太湖流域水質(zhì)的新排放標(biāo)準(zhǔn),并規(guī)定于2008 年6 月底前,太湖流域所有城鎮(zhèn)都必須建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠,完善管網(wǎng)鋪設(shè),做到不直接向太湖或流域內(nèi)的河流排污水;已經(jīng)建成的污水處理廠,完善配套措施,增加脫氮、脫磷設(shè)施,有條件的污水廠要進(jìn)行尾水處理。


蘇州市工業(yè)園區(qū)主要收集處理該園區(qū)內(nèi)的城市生活污水和工業(yè)廢水,污水處理總規(guī)模為50 萬m3/d。處理廠采用全面規(guī)劃分期建設(shè),一期工程為10 萬噸,已于1998 年建成,采用A2/O 法生物脫氮除磷工藝,處理后尾水排入?yún)卿两;二期擴(kuò)建10 萬噸,采用相同工藝于2006 年建成投產(chǎn)。

蘇州工業(yè)園區(qū)第一污水廠尾水受納水體吳淞江為IV 類水體,但由于此工程位于太湖流域,太湖流域的河流COD 要求逐步達(dá)到III/IV 類標(biāo)準(zhǔn)(見表1)。因此,該污水處理廠尾水污染物排放執(zhí)行DB32 標(biāo)準(zhǔn)。與以前要求相比,新標(biāo)準(zhǔn)提高了磷、氨氮的排放要求,因此對污水生物處理工藝提高了要求,也對污水廠的節(jié)能降耗和優(yōu)化運(yùn)行提出了更高的要求。


本文主要是通過工藝優(yōu)化診斷技術(shù),找出污水處理廠工藝達(dá)標(biāo)的“瓶頸口”,提供相應(yīng)的工

藝改進(jìn)和調(diào)整措施,為穩(wěn)定達(dá)到太湖流域排放標(biāo)準(zhǔn),提供最佳的技術(shù)方案和建議。任務(wù)包括:

(1)利用ABAM(高級生物活性測定儀)對污水處理廠一、二期的生物池污泥進(jìn)行好氧速率、

硝化速率,以及其他生物指標(biāo)的測定。為了提高污水處理效率和更有效地發(fā)揮污水廠一期、二期現(xiàn)有設(shè)備功效,用數(shù)學(xué)模型構(gòu)建一期二期聯(lián)合運(yùn)行工藝,根據(jù)其各自的運(yùn)行性能來優(yōu)化一期、二期的進(jìn)水配比參數(shù)。

(2)通過便攜式DO 分析儀對曝氣池DO 進(jìn)行全面測定,并在分析每廊道末端COD、氨氮和磷

酸鹽降解的基礎(chǔ)上,利用模型對DO 分布研究分析,找出最佳曝氣量和曝氣方式。

(3)對進(jìn)水生物池出水投加不同絮凝劑濃度,考察不同加藥地點、不同加藥濃度對其除磷性能的影響;找出最佳投藥量,節(jié)省加藥成本,節(jié)省剩余污泥處理成本。

除了幫助污水廠在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上進(jìn)一步節(jié)能降耗,同時提升污水處理廠的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效

益,這對蘇州工業(yè)園區(qū)第一污水處理廠未來發(fā)展,以及太湖流域其他污水處理廠的運(yùn)行管理,都提供了一些新的思路和解決方案。此外,對太湖流域水環(huán)境質(zhì)量的提高,以及對太湖流域水質(zhì)的改善也具有重要的意義。另外,將國外先進(jìn)的污水處理技術(shù)和管理經(jīng)驗引入到蘇州市污水處理廠的運(yùn)行和管理中,提升管理和技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng),從而提高污水廠的運(yùn)行和管理水平。

2 活性污泥性能ABAM 測試試驗

微生物活性測定儀(ABAM)是由美國生化科技公司的工程師研發(fā)的專業(yè)儀器,主要用來測量

活性污泥的一些最重要的反應(yīng)速率,可以分析污水處理廠的可生物降解性、生物降解的難易程度,以及在特定情況下,活性污泥的耗氧速率、硝化速率等情況。

2.1 活性污泥性能指標(biāo)

2.1.1耗氧速率及硝化速率

OUR 試驗?zāi)康氖强疾煳鬯幚韽S易降解有機(jī)物的含量,并考察是否存在毒性物質(zhì),會對活性

污泥的降解性能造成抑制。試驗中取總進(jìn)水4L加入ABAM 反應(yīng)器,ABAM DO 控制設(shè)置在2.0~

4.0mg/L,溶解氧從最高點跌到最低點的時間用來計算OUR。同時在該試驗中,測得的反應(yīng)器中的混合液懸浮固體濃度MLSS 一期為2800mg/L、二期為2480mg/L,混合液揮發(fā)性懸浮固體VSS 一期為1700mg/l,二期為1450mg/L。因而可以計算出比耗氧速率SOUR 的大小。從表2 表示該廠一期和二期耗氧速率相對較高,活性污泥降解性好,不受毒性物質(zhì)干擾。


 

硝化速率直接反映了活性污泥中硝化菌的的活性,或者數(shù)量的多寡。試驗分別模擬實際生物

池在高溫和低溫條件下的硝化效果,并進(jìn)行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)蘇州第一污水廠一、二期的硝化速率均較高,分別為6.07mgNH3-N/g SS·h、2.40 mg NH3-N/g SS·h。其中,一期的活性污泥硝化速率比二期高,污泥中硝化菌活性較好。

2.1.2磷的釋放及吸收

從統(tǒng)計資料分析表明,污水廠初沉池對進(jìn)水總磷的去除效率較高達(dá)到50%,其中很大一部分

是顆粒態(tài)磷的沉降去除。而對生物反應(yīng)池出水的分析,得到PO4-P 的總?cè)コ蔬_(dá)到97%。為了進(jìn)一步說明蘇州污水廠的生物除磷的實際狀況,進(jìn)行了磷的釋放及吸收試驗。

試驗時,考慮到釋磷反應(yīng)很快,因此分別取污水廠初沉出水堰的原水2L與外回流的原水2L,

混合后攪拌,保持?jǐn)嚢?0min,在30min 后開始進(jìn)行曝氣,維持DO 2~4mg/L,分別模擬厭氧釋磷和好氧吸磷的狀態(tài),來監(jiān)測過程中磷酸鹽的變化。

測試結(jié)果見圖1。


 

圖1 表明,蘇州污水廠二期的活性污泥具有較好的除磷功能。聚磷菌在厭氧不利條件下(0~

30min),分解體內(nèi)積聚的聚磷,PO4-P 濃度隨之升高,達(dá)到一個最高值;隨著好氧反應(yīng)的開始(30~200min),PO4-P 濃度逐漸下降,聚磷菌吸收污水中的磷酸鹽并不斷釋放能量供聚磷菌繁殖;厭氧釋磷的現(xiàn)象越明顯,其好氧吸磷效果也越好;最終的PO4-P 去除率很高,除磷效果好。

2.2 水力負(fù)荷優(yōu)化

選擇國際水協(xié)推薦的ASM2D 模型,并通過GPS-X 軟件開發(fā)設(shè)計,構(gòu)建一、二期聯(lián)合運(yùn)行工藝,

根據(jù)其各自的運(yùn)行性能來優(yōu)化一期、二期的進(jìn)水配比參數(shù)。

蘇州工業(yè)園區(qū)第一污水廠不同進(jìn)水量的出水結(jié)果。表4 中結(jié)果顯示:工業(yè)園區(qū)污水廠由于設(shè)

計時充分考慮水力負(fù)荷波動的影響,生物池容積能夠滿足HRT 縮短所造成的影響,因此,即使在進(jìn)水水量增加到36 萬噸時,出水除TP 依然能夠保持良好的去除效率,但是必須要注意的是,水量的增加的同時必須要考慮到進(jìn)水泵、污泥回流泵、內(nèi)回流泵和剩余污泥泵的負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,還必須考慮到高水量下的高加藥成本,因此污水廠在處理進(jìn)水水量時必須要綜合考慮多種因素。


由在上述五種水量分配比例條件下出水結(jié)果可知,出水水質(zhì)除
TP 外基本都能夠滿足標(biāo)準(zhǔn),

其中隨著一期水量的增加,出水CODBOD、SS 等呈逐漸增加趨勢,這說明一期工藝對碳類污染物和懸浮物去除效果較差,而氮類污染物處理效果幾乎一樣;TP 隨一期水量的增加也呈逐漸增加趨勢,這說明二期TP 處理效果要好于一期,因此為降低加藥成本,可以增加二期水量。

3 生物池DO 優(yōu)化

3.1 生物池DO 監(jiān)測數(shù)據(jù)

美國生化公司利用便攜式DO 分析儀測試蘇州工業(yè)園區(qū)第一污水處理廠一期、二期的DO 值,

結(jié)果如圖2、3 所示。

從圖2、3 中數(shù)據(jù)可知,一期兩組相同的對稱生物池的DO 分布差距較大,其中南面一組好氧

曝氣量較大,末端DO 達(dá)到5.5mg/L,DO 值偏高。二期兩組DO 分布差值較大,左邊這組DO 值偏低,右邊偏高,總體而言,蘇州工業(yè)園區(qū)二期曝氣效果好于一期,曝氣較充分。如此高的DO不僅會造成出水SS、TP 偏高,而且,通過DO 外回流至厭氧池也會影響厭氧段的反應(yīng),從而無法達(dá)到厭氧釋磷作用。造成兩組的偏差原因可能是:①兩組進(jìn)水量不同,在相同曝氣情況下造成差異;②由于兩組生物池的曝氣管道等因素造成的曝氣不均等。

為了進(jìn)一步探究其原因,對一期好氧段三個廊道末端的BOD、氨氮和磷酸鹽進(jìn)行了分析(見

圖4)。在廊道四末端,耗氧污染物已經(jīng)基本降解完全,從而導(dǎo)致廊道五DO較高,這種狀況不僅會破壞絮凝體,也會導(dǎo)致微生物提早進(jìn)入內(nèi)源呼吸期,因此,好氧段的供氣分布需要重新進(jìn)行調(diào)整。

3.2 DO 優(yōu)化方案

3.2.1 DO0.54.5mg/L、MLSS3.0g/L(一期)、MLSS2.5g/L(二期)IR=100%;

生物池中模擬DO 設(shè)定值參照實際情況進(jìn)行設(shè)定,即DO 呈遞增分布,好氧區(qū)前端進(jìn)水僅為

0.5mg/L,末端出水達(dá)到4.5mg/L。

從表6 中數(shù)據(jù)來看,在冬季情況下,一期和二期出水水質(zhì)總體上能夠達(dá)到DB32標(biāo)準(zhǔn),盡管溫度較低,但由于溶解氧濃度較高,出水氨氮較低,圖5 為氨氮二期生物池氨氮的降解曲線,從圖中可知,氨氮在進(jìn)入?yún)捬醵魏腿毖醵我院,由于有機(jī)氮水解作用,濃度會略有上升,但在進(jìn)入好氧區(qū)后,氨氮濃度逐漸降低,最終降到1mg/L 以下。由于二期MLSS 濃度較低,排泥量較高,因此二期出水TP 濃度基本能夠達(dá)到DB32 標(biāo)準(zhǔn),但一期出水TP 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過0.5mg/L 標(biāo)準(zhǔn),這主要是因為SS 較高,導(dǎo)致顆粒態(tài)磷濃度相對較高,圖6 為磷酸鹽在生物池內(nèi)變化趨勢,可以看出工藝厭氧段和缺氧段都發(fā)生了較明顯的釋磷作用,導(dǎo)致好氧吸磷效果較明顯,生物池出水磷酸鹽為0.46 mg/L。

上述分析結(jié)果表明,現(xiàn)有運(yùn)行參數(shù)條件二期工藝基本能夠達(dá)到DB32 標(biāo)準(zhǔn),而一期工藝出水TP 不能滿足標(biāo)準(zhǔn),分析原因是SS 造成的顆粒態(tài)TP 較高(0.8mg/L),這和生物池出水DO 較高有著密切關(guān)系,一期二沉池DO 濃度較高(>3mg/L),影響出水SS 沉降。

在春秋季節(jié),一期和二期出水水質(zhì)與夏季出水水質(zhì)較為接近,除總磷外基本都可以滿足,二

期出水總磷要好于一期,因此,需要通過DO 分布來提高脫氮除磷效率。而夏季出水SS 有所增加,會導(dǎo)致出水TP 濃度增加。為進(jìn)一步降低出水TP,同時減少運(yùn)行成本,工藝對DO 進(jìn)行調(diào)整。

3.2.2 DO 遞減分布、MLSS=3.0g/L(一期)、MLSS=2.5g/L(二期)、IR=100%;

好氧段出水DO 較高,不僅會導(dǎo)致污泥夾帶大量溶氧回流到厭氧區(qū)破壞釋磷效果,而且由于內(nèi)回流含有大量溶氧,也會導(dǎo)致總氮去除效率下降,因此,為提高除磷效率,降低運(yùn)行成本,方案二對生物池各段DO 分配進(jìn)行調(diào)整,從第三章水質(zhì)分析可以知道廊道四末端BOD 和氨氮已經(jīng)基本降解完全,廊道五基本不需要溶氧,這不僅增加運(yùn)行成本,而且過度曝氣會導(dǎo)致微生物內(nèi)源呼吸,導(dǎo)致沉降性能不良,因此有必要調(diào)整廊道五DO 分布,使得生物池出水DO 較低,提高脫氮除磷效率。

具體出水水質(zhì)見表 ,從表8 可知,經(jīng)過DO 調(diào)整以后,不僅降低了曝氣能耗,而且有效的降低出水總磷濃度,減少了化學(xué)藥劑投加成本。


在春秋季節(jié),經(jīng)調(diào)整DO 后,盡管氨氮濃度有所上升,但是出水TP 得到有效降低,降低了化

學(xué)藥劑投加成本,其中一期停止曝氣的區(qū)域比二期更大。

夏季由于水溫較高,硝化細(xì)菌對氨氮的降解能力上增強(qiáng),因此,可以進(jìn)一步降低好氧區(qū)域,

減少曝氣能耗。從模擬結(jié)果顯示:盡管大幅度的降低了曝氣區(qū)域,但出水水質(zhì)仍然可以滿足標(biāo)準(zhǔn),TP 濃度有所下降,這說明在保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上降低好氧區(qū)后端DO 不僅可以有效降低曝氣能耗還可以削減加藥成本。

3.3 曝氣費用分析

根據(jù)DO 優(yōu)化方案,用模型計算能耗,但僅僅包括生物池和二沉池運(yùn)行能耗,不包括加藥費用和污泥處理費用,得到表9。按不同季節(jié)計算污水廠一期、二期的能耗節(jié)省狀況,從結(jié)果可知,春秋季、夏季節(jié)省費用較多,分別節(jié)省現(xiàn)在運(yùn)行費用的15.4%、20.2%。


4
加藥除磷效能分析

4.1 加藥試驗過程

利用美國生化公司專用設(shè)備ABAM,根據(jù)當(dāng)前污水廠實際投加比例,通過投加不同濃度的硫酸

鋁檢測出加藥前后磷的濃度,從而判別最佳投藥量。同時,對不同加藥點投加藥劑(后置投藥和進(jìn)水投藥),來檢測最終磷的濃度,以此找出更為適合的加藥點。加藥試驗是在1 個4L的反應(yīng)器里進(jìn)行的,由于當(dāng)前污水廠投加比例為污水量的萬分之二,即在反應(yīng)器里投加0.8mL藥劑即可模擬實際情況,同時逐漸遞減投藥量,找出最適合的投加比例。 圖7 為投加不同濃度藥劑并攪拌的示意圖。


注:試驗1 是在生物池出水中投加不同比例的硫酸鋁溶液;試驗2 是在總進(jìn)水中按照萬分之二比例投加藥劑,考察去除PO4-P 效果。此次加藥試驗是在總磷達(dá)標(biāo)的情況下所做的測定分析,二沉出水為0.374mg/L。

試驗主要過程為投加藥劑后取不同時間段的磷酸鹽進(jìn)行測定,磷酸鹽檢測使用HACH2400 儀器進(jìn)行抗壞血酸法實驗測量,測量每隔15 分鐘取樣一次,需做兩次平行樣,取平均值。為了保證試驗的準(zhǔn)確性,取磷酸鹽標(biāo)液,稀釋至1mg/L,利用儀器測得的數(shù)值為0.95mg/L。計算可得誤差為5%,在允許誤差的范圍內(nèi)。同時配制了空白樣,進(jìn)行校零。同時由該廠實驗人員對所取樣進(jìn)行TP測定。

4.2 加藥試驗結(jié)果分析

注:橫坐標(biāo)0min 代表原液(即不加藥的水樣)經(jīng)過攪拌后未經(jīng)沉降,直接取30mL 水樣測得其中的PO4-P 濃度;15min、30min、45min 分別代表加藥后沉降15min、30min、45min 取的水樣測得的PO4-P 濃度。

從圖8 可知,不同加藥濃度在經(jīng)過15min 的沉降后,PO4-P 濃度下降顯著,其中加藥0.72mL

和加藥0.56mL 水樣中的PO4-P 濃度最低,均為0.12mg/L;而在30min 這一時間段內(nèi),各曲線都呈現(xiàn)一定的反彈趨勢,即水樣中的PO4-P 濃度均有回升趨勢,該現(xiàn)象可能由于污泥中微生物影響,或外界環(huán)境因素導(dǎo)致,至于其內(nèi)在的反應(yīng)機(jī)制或形成原因還需要進(jìn)一步研究。

從四種不同藥劑量的效果分析,可知:加藥0.72mL 水樣中的PO4-P 濃度最低為0.07,比原液PO4-P 濃度0.43mg/l 下降了0.36mg/l,去除率達(dá)84%,去除效果是最明顯的;加藥0.64mL 和加藥0.56mL 水樣中PO4-P 濃度幾乎相同,分別為0.11mg/l 和0.13mg/l;而以現(xiàn)污水廠的藥劑投加比例,其水樣中PO4-P 濃度為0.21mg/l,比其他投加藥劑都要高。因此我們認(rèn)為,加入藥劑越多,其去除水體中的PO4-P 效果未必越好,適當(dāng)?shù)募铀幜坎粌H可以達(dá)到最好的去除效果,而且有助于降低成功。

本試驗同時選取了兩個藥劑投加點,即進(jìn)水加藥和生物池出水加藥,來比較兩者去除水樣中的PO4-P 濃度效果,以期尋找到最佳的藥劑投加點,節(jié)省藥劑投加量,從而降低運(yùn)行成本(見圖9)。

從圖9 可知,在進(jìn)水處加藥0.8mL,水體中的磷濃度經(jīng)過15min 后,能從7.4mg/L 很快降到

0.16mg/L,去除率高達(dá)98%;但進(jìn)水處加藥曲線隨沉降時間的變化不明顯,從15~45min,水體中的磷濃度波動不大,最終降到0.13mg/L。在好氧出水處加藥0.8mL,水體中的磷濃度隨沉降時間變化不大,45min 后最終降到0.21mg/L。從總體上而言,兩者最終都能達(dá)到較一致的良好去除效果,能有效地去除水體中的磷,總進(jìn)水處加藥比好氧出水處加藥的去除效果稍微好。但從后期影響上說,進(jìn)水處加藥雖然降低了磷濃度,但形成的膠體絮凝物可能會對生物池工藝產(chǎn)生影響,投加藥劑中的Fe、Al 等金屬離子如果濃度較高的話也可能會對后期生物池中的微生物產(chǎn)生不良影響。

4.3 藥劑費用分析

加藥試驗結(jié)果表明,加入小于0.8mL 的 Al2(SO43 一樣可達(dá)到相同或更好的除磷效果,所以可減少污水處理廠的藥劑投量。例如加入0.56mL藥劑,在總磷達(dá)標(biāo)以及最終相同效果的基礎(chǔ)上從藥劑成本看:該廠進(jìn)水量為10 萬噸/天,投加藥量為萬分之二,藥劑費為750,000 元/月。其藥劑上的費用支出為: 900 萬元/年;0.5mL 加藥該廠一年可節(jié)約成本270萬元?芍,若投加0.5mL藥劑,每年能節(jié)約270 萬元,同時能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。這對整個污水廠而言,是極為可觀的一筆費用。

4 結(jié)論

針對蘇州工業(yè)園區(qū)第一污水處理廠的運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行了全面分析,通過活性污泥性能分析、生

物池DO 優(yōu)化分析、加藥除磷效能分析等任務(wù),獲得了許多重要結(jié)論和成果,簡要如下:

① 工業(yè)園區(qū)第一污水廠一期和二期處理效果較好,出水除TP 外可以穩(wěn)定達(dá)到DB32 標(biāo)準(zhǔn)。

模型模擬結(jié)果表明:污水廠處理能力較大,進(jìn)水流量達(dá)到36 萬噸時仍然可以有效達(dá)標(biāo);其中隨著一期水量的增加,出水COD、BOD、SS 等呈逐漸增加趨勢;TP 隨一期水量的增加也呈逐漸增加趨勢。

② 一期和二期兩組曝氣池DO 分布不均勻,出水DO 較高,廊道五曝氣過量會使紊動加劇,破壞絮體,影響出水SS,較高的SS 會增加總磷濃度,降低紫外線效率,同時,DO 通過回流會影響厭氧釋磷和反硝化;模型模擬結(jié)果顯示:曝氣池DO 由均勻分布調(diào)整到遞減分布不僅降低了曝氣能耗,而且有效的降低出水總磷濃度,減少了化學(xué)藥劑投加成本。

③ 通過加藥可以使出水TP 達(dá)到DB32 標(biāo)準(zhǔn),但投加量可以適當(dāng)降低,較低的投加量不僅可以使總磷滿足出水標(biāo)準(zhǔn),而且可以降低污泥處理成本。


 
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