“車間新添節(jié)水減排‘利器’,實現(xiàn)了凈水處理零排放!”11月14日,手指外排水回收裝置,巴陵石化供排水事業(yè)部供水車間班長關(guān)輝向記者介紹。目前,該裝置穩(wěn)定試運行40多天,已回收利用2.2萬噸清潔水,裝置出泥含水率低,僅為設(shè)計值的四分之一。
關(guān)輝所說的外排水回收裝置“利器”,由一座500立方米收集池和一體化凈水處理裝置組成,年設(shè)計回收水量約177萬噸,回收率達(dá)95%以上,年直接經(jīng)濟(jì)效益140多萬元。該裝置建成投運,是巴陵石化推進(jìn)“碧水藍(lán)天計劃”的具體行動之一。
供水車間主要為巴陵石化云溪片區(qū)裝置提供生產(chǎn)用水和部分生活用水。車間工業(yè)水實行過濾改造后,工業(yè)水、生活水出水質(zhì)量全面提升,出水濁度在1度以下,各項指標(biāo)達(dá)到國家新標(biāo)準(zhǔn),但過濾池和沉淀池每天產(chǎn)生并外排平均濁度為70~100的排泥水、反沖水2950噸。節(jié)水減排存在改善空間。
去年10月,巴陵石化投資400多元進(jìn)行改造,將供水車間一泵房外排水收集處理后回用,并集中處理沉降污泥,力求清潔生產(chǎn)。
“傳統(tǒng)的制水工藝是將外排水、沉淀池排泥水直接排放,既造成水資源浪費,而且排放水中所含固體懸浮物影響環(huán)境。”車間主任陳方介紹。新增一體化凈水設(shè)備投用后,自吸泵輸送來的含泥水經(jīng)凈化后,上層清水自流入工業(yè)水濾池回用,下層污水由自吸泵送入脫泥房,經(jīng)壓濾機(jī)處理后,固體殘渣壓成泥餅。壓濾機(jī)產(chǎn)生的廢水引進(jìn)回收沉淀池,繼續(xù)循環(huán)處理,達(dá)到清水回用、污泥集中處理雙效。