高含硫廢水用上“中國(guó)洗浴技術(shù)”
中國(guó)石化自主研發(fā)大型化廢堿液濕式氧化處理成套技術(shù),污水COD去除率達(dá)90.7%、硫化物去除率達(dá)99.99%,處于國(guó)際領(lǐng)先水平
來(lái)源:中國(guó)石化報(bào) 時(shí)間:2023-09-20 08:00




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乙烯是石化工業(yè)重要的有機(jī)原料。乙烯生產(chǎn)原料石腦油中含有硫,在裂解過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生硫化氫、二氧化碳等酸性氣。去除酸性氣普遍采用堿洗法,堿洗產(chǎn)生的廢堿液中硫化物、氮氧化物含量較高,普通污水處理場(chǎng)生化池中的微生物不能直接處理。中國(guó)石化“十條龍”攻關(guān)項(xiàng)目“百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)及工業(yè)試驗(yàn)”,利用廢堿濕式氧化裝置通過(guò)“循環(huán)流”實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水無(wú)害化與資源化。
本版文圖由 卞江岐 萬(wàn) 里 王桂根 周 彤 孫寶翔 褚鵬飛 林雯旻 沈 楊 提供
鎮(zhèn)海煉化:牽頭聯(lián)合攻關(guān)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破
2019年12月,鎮(zhèn)海煉化牽頭成立攻關(guān)小組,聯(lián)合大連院、工程建設(shè)公司(SEI)、華東理工大學(xué)等攻關(guān)單位,比對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù),探索廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)。
2004年,鎮(zhèn)海煉化運(yùn)行大連院研發(fā)的濕式氧化處理裝置;2010年,運(yùn)行Zimpro濕式氧化處理裝置。鎮(zhèn)海煉化在兩套裝置開(kāi)車、調(diào)試與運(yùn)行中積累了大量經(jīng)驗(yàn),為廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)的研究奠定了基礎(chǔ)。
在設(shè)計(jì)、施工階段,鎮(zhèn)海煉化提出了一系列的改進(jìn)意見(jiàn),并共同攻關(guān)解決難題,為裝置開(kāi)工和長(zhǎng)周期運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。裝置開(kāi)工后,該公司不斷查漏補(bǔ)缺,完成裝置消缺及工業(yè)試驗(yàn)。裝置標(biāo)定期間,該公司試驗(yàn)了不同煉油、乙烯堿渣摻混比的裝置處理效果,實(shí)現(xiàn)了煉油、乙烯堿渣摻混從設(shè)計(jì)工況1∶15到1∶5、1∶4至1∶3的不斷突破。
大連院:成套技術(shù)解“卡脖子”難題
乙烯裝置排放的含硫廢堿液是乙烯工業(yè)最大的惡臭污染源。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)百萬(wàn)噸乙烯含硫廢堿液均采用國(guó)外引進(jìn)的濕式氧化裝置處理,一次性投資和運(yùn)行費(fèi)用高。
針對(duì)國(guó)外技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題,大連院明確了廢堿液中主要污染物硫化鈉在濕式空氣氧化反應(yīng)中的轉(zhuǎn)化形式、反應(yīng)器內(nèi)氣液傳質(zhì)機(jī)理和影響因素,通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證了硫化鈉濕式氧化動(dòng)力學(xué)分析結(jié)果,確定了最優(yōu)反應(yīng)條件,研制了關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)計(jì)了反應(yīng)流程,最終開(kāi)發(fā)出以環(huán)流式內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器為核心的百萬(wàn)噸乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化成套技術(shù)。
鎮(zhèn)海煉化運(yùn)用該技術(shù)建成了首套工業(yè)化裝置。與國(guó)外同類技術(shù)相比,該技術(shù)投資成本低、裝置運(yùn)行周期長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,為保障國(guó)家能源安全、乙烯工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
SEI:實(shí)現(xiàn)裝置低耗能和長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行
2020年以來(lái),SEI技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地結(jié)合環(huán)境工程理論計(jì)算與化學(xué)工程工藝設(shè)計(jì)方法,開(kāi)發(fā)了以環(huán)流式內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器為核心的百萬(wàn)噸乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化成套技術(shù),設(shè)計(jì)了能量高效回收與防結(jié)垢一體化的集成換熱系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了裝置的低耗能和長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。
“攻關(guān)期間,我們進(jìn)行了多次方案比選、20多次專題討論,對(duì)反應(yīng)器結(jié)構(gòu)、能量利用系統(tǒng)、溫度和壓力控制系統(tǒng)等核心系統(tǒng)反復(fù)優(yōu)化,為這次技術(shù)開(kāi)發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”SEI團(tuán)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
前不久,百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)成功,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該技術(shù)的空白,形成了中國(guó)石化具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型化濕式氧化成套工藝。
華東理工大學(xué):氧氣利用率較國(guó)外技術(shù)提升
在探索廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,華東理工大學(xué)先后對(duì)基于氣泡群可控的氣液強(qiáng)化反應(yīng)技術(shù)及基于慣性動(dòng)量強(qiáng)化的高效分離技術(shù)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。在工業(yè)應(yīng)用的大型環(huán)流反應(yīng)器中,在運(yùn)行溫度190攝氏度、壓力3.0兆帕的操作條件下,該裝置實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)器內(nèi)液體循環(huán)倍數(shù)達(dá)50倍以上,運(yùn)行溫差小于0.5攝氏度,COD去除率高,較國(guó)外先進(jìn)技術(shù)氧氣利用率提升了30%。
該裝置實(shí)現(xiàn)了分形氣泡強(qiáng)化傳質(zhì)技術(shù)在高濃度COD廢水處理領(lǐng)域的首次工業(yè)化應(yīng)用。
技術(shù)圖解
百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)
●為什么要開(kāi)發(fā)應(yīng)用該技術(shù)?
針對(duì)廢堿液,國(guó)內(nèi)外有幾種處理方法,包括中和法、生物處理技術(shù)、濕式氧化技術(shù)等。近年來(lái),由于乙烯原料向輕質(zhì)化、多元化發(fā)展及操作水平提高,硫化物、碳酸鹽、堿含量不斷下降,加之乙烯工程均設(shè)有相應(yīng)的污水處理配套設(shè)施,因此,廢堿液經(jīng)濕式氧化后直接進(jìn)污水處理生化系統(tǒng)成為各國(guó)乙烯裝置尤其是大型乙烯裝置的發(fā)展方向。
國(guó)內(nèi)大規(guī)模含硫廢堿液的處理技術(shù)主要依賴國(guó)外的濕式氧化技術(shù),其關(guān)鍵反應(yīng)器、分離器均需國(guó)外進(jìn)口,不僅設(shè)備投資費(fèi)用和技術(shù)服務(wù)費(fèi)用高,而且經(jīng)常因反應(yīng)波動(dòng)、超溫等異常工況導(dǎo)致非計(jì)劃停工。國(guó)外技術(shù)在運(yùn)行和維護(hù)過(guò)程中,由于技術(shù)保密,存在控制“黑匣子”、備件“賴進(jìn)口”、維護(hù)“等人員”等“卡脖子”問(wèn)題。為此,中國(guó)石化將具有國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型化廢堿液濕式氧化處理成套技術(shù)列為“十條龍”科技攻關(guān)項(xiàng)目,進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。
●該技術(shù)是如何凈化廢堿液的?
“我”是一滴水,也是旅行愛(ài)好者。每次遠(yuǎn)行歸來(lái),“我”和朋友們都會(huì)相聚在污水處理廠做個(gè)SPA放松調(diào)整一下,疏通經(jīng)絡(luò)、排出毒素,讓微生物把“我”表皮毛孔中的垃圾和細(xì)菌吸出,下次元?dú)鉂M滿再出發(fā)。
●該技術(shù)應(yīng)用情況如何?
鎮(zhèn)海煉化百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化裝置于2022年1月12日建成投產(chǎn),截至目前已平穩(wěn)運(yùn)行超過(guò)一年,裝置出料數(shù)據(jù)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),無(wú)非計(jì)劃停工等異常情況,實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)周期”運(yùn)行攻關(guān)目標(biāo)。
2022年7月25日至8月3日,該裝置標(biāo)定以廢堿液100%處理負(fù)荷為主線,探究了110%和120%負(fù)荷工況下運(yùn)行能力,各條件下裝置出料數(shù)據(jù)均優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)全部“十條龍”攻關(guān)目標(biāo)。
2023年7月5日,“百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)”通過(guò)集團(tuán)公司技術(shù)鑒定并建議推廣。鑒定結(jié)果顯示,與同類技術(shù)相比,該技術(shù)投資低、運(yùn)行周期長(zhǎng)且費(fèi)用低,處于國(guó)際領(lǐng)先水平。截至目前,該項(xiàng)目共申請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利35件,獲授權(quán)11件,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
應(yīng)用成果
鎮(zhèn)海煉化首套工業(yè)化裝置穩(wěn)定運(yùn)行 18 個(gè)月以上,各項(xiàng)處理指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)值,其中 COD 去除率達(dá) 90.7%、硫化物去除率達(dá) 99.99%。
含硫高濃度污水 庫(kù)存實(shí)現(xiàn)“零”的突破
鎮(zhèn)海煉化首套工業(yè)化裝置穩(wěn)定運(yùn)行18個(gè)月以上,各項(xiàng)處理指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)值,其中COD去除率達(dá)90.7%、硫化物去除率達(dá)99.99%。
今年3月,在鎮(zhèn)海煉化“老區(qū)大檢修”中,廢堿液濕式氧化裝置在減少超高濃度污水庫(kù)存、壓縮污水處理周期中發(fā)揮了巨大作用。原本檢修產(chǎn)生的高含硫煉油堿渣污水,處理周期需要3~4年,處理不完的污水只能存在罐中。
檢修中,廢堿液濕式氧化裝置接收處理2號(hào)催化、3號(hào)常減壓等裝置排放的810噸高含硫煉油堿渣污水,通過(guò)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定提升煉油廢堿摻煉負(fù)荷、持續(xù)關(guān)注工藝參數(shù)和化驗(yàn)數(shù)據(jù),首次實(shí)現(xiàn)煉油、乙烯廢堿摻混比1∶3工況下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超310小時(shí),降低后續(xù)污水處理難度,首次實(shí)現(xiàn)公司裝置停工檢修含硫高濃度污水庫(kù)存“零”的突破。
全力保證乙烯主裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行
嘉賓:鎮(zhèn)海煉化安全環(huán)保專家 高根煜
大連院高級(jí)工程師 周 彤
工程建設(shè)公司高級(jí)工程師 宋健健
問(wèn):百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)國(guó)產(chǎn)化有何意義?
高根煜:該技術(shù)國(guó)產(chǎn)化取得成功,打破了大型廢堿處理技術(shù)的國(guó)外壟斷,節(jié)約了投資,形成了擁有中國(guó)石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可實(shí)施可推廣的成套處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)了工業(yè)裝置的高效、穩(wěn)定、低能耗和長(zhǎng)周期運(yùn)行。該技術(shù)是國(guó)際上首次成功應(yīng)用“中溫中壓法”處理煉油、乙烯摻混廢堿,實(shí)現(xiàn)了一套裝置處理多種廢堿的新突破,為公司持續(xù)綠色發(fā)展提供動(dòng)能,在國(guó)內(nèi)成功打造了大型國(guó)產(chǎn)化廢堿濕式氧化樣板裝置。實(shí)現(xiàn)“中國(guó)技術(shù)治理中國(guó)廢水”,主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,消除廢堿液帶來(lái)的異味,環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
問(wèn):該技術(shù)市場(chǎng)前景如何?
周 彤:中國(guó)石化自主開(kāi)發(fā)的百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化成套技術(shù)在鎮(zhèn)海煉化實(shí)現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,該技術(shù)在工藝路線選擇、工程設(shè)計(jì)、核心設(shè)備開(kāi)發(fā)等方面都是成功的,徹底解決了廢堿液惡臭污染問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,有效降低了后續(xù)污水生化處理設(shè)施的負(fù)荷,確保污水處理場(chǎng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,為企業(yè)“無(wú)廢無(wú)異味綠色示范基地”建設(shè)提供了技術(shù)支撐。
目前,國(guó)內(nèi)外已建大型廢堿濕式氧化裝置均采用國(guó)外技術(shù),該技術(shù)的成功應(yīng)用,標(biāo)志中國(guó)石化打破了國(guó)外公司在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷,擁有了自主研發(fā)的大型國(guó)產(chǎn)化廢堿濕式氧化處理技術(shù),首創(chuàng)了應(yīng)用“中溫中壓法”處理煉油、乙烯摻混廢堿新工藝,打造了“能力更大、效率更高、投資更省”的大型國(guó)產(chǎn)化廢堿液濕式氧化樣板裝置。與國(guó)外引進(jìn)技術(shù)相比,該裝置建設(shè)投資降低40%、運(yùn)行費(fèi)用降低23%。截至目前,該裝置已平穩(wěn)運(yùn)行超過(guò)18個(gè)月,為保證乙烯主裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了配套支撐,經(jīng)濟(jì)效益顯著。該技術(shù)受到系統(tǒng)內(nèi)外多家企業(yè)廣泛關(guān)注,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)正在積極開(kāi)展技術(shù)交流和推介,一套裝置已實(shí)現(xiàn)工業(yè)推廣,并有多家潛在客戶,市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊。
問(wèn):下一步,該技術(shù)的發(fā)展方向是什么?有什么計(jì)劃?
宋健。我們將從優(yōu)化、拓展、低碳化三個(gè)維度開(kāi)展百萬(wàn)噸級(jí)乙烯配套含硫廢堿液濕式氧化工藝技術(shù)應(yīng)用的后續(xù)工作:
一是優(yōu)化投資和運(yùn)行成本。優(yōu)化投資主要從工藝和材料兩方面入手,進(jìn)一步優(yōu)化工藝參數(shù)、研究低成本設(shè)備材料;降低運(yùn)行成本主要從提高取熱和運(yùn)行穩(wěn)定性入手,在保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,回收更多的熱量。
二是拓展應(yīng)用,由于濕式氧化屬于高級(jí)氧化,不受鹽離子的影響,因此可以與冷凍結(jié)晶聯(lián)合開(kāi)發(fā),濕式氧化后廢堿液副產(chǎn)無(wú)機(jī)鹽,實(shí)現(xiàn)資源化應(yīng)用。
三是減污降碳協(xié)同增效方面,開(kāi)發(fā)高溫WAO技術(shù),通過(guò)提高反應(yīng)溫度和壓力,實(shí)現(xiàn)污水中有價(jià)資源的定向回收。