鋼鐵業(yè)工業(yè)廢水不斷優(yōu)化處理工藝,自今年3月實(shí)現(xiàn)與凈水管網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行以來(lái),廢水水質(zhì)波動(dòng)的動(dòng)態(tài)管理能力穩(wěn)步增強(qiáng),月均處理和并網(wǎng)水量達(dá)90萬(wàn)噸,直接降低制水成本40多萬(wàn)元,年綜合降本增效上千萬(wàn)元。
杭鋼集團(tuán)公司鋼鐵業(yè)節(jié)能減排重點(diǎn)項(xiàng)目——工業(yè)廢水集中處理回用工程,先后經(jīng)歷了三期工程改造,總投資達(dá)5000余萬(wàn)元。自2007年6月底首期工程投運(yùn)以來(lái),已收集、處理和回用工業(yè)廢水6300余萬(wàn)噸。目前,不僅具備了處理回用全部工業(yè)廢水的生產(chǎn)能力,出廠水質(zhì)也得到了持續(xù)改進(jìn),呈現(xiàn)出環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益“雙贏”的良性循環(huán)態(tài)勢(shì)。
該工程分三期建設(shè)。一期工程主要包括廢水匯集系統(tǒng)、杭鋼總排口及廢水回用提升泵房,是確保鋼鐵業(yè)工業(yè)廢水全部回收利用的基礎(chǔ)工程,于2007年6月底投運(yùn)。由于受設(shè)備設(shè)施和工藝的局限,回用水并入工業(yè)水管網(wǎng)循環(huán)利用,導(dǎo)致了工業(yè)水質(zhì)的劣化態(tài)勢(shì)。二期工程建設(shè)了廢水處理設(shè)施及回用泵房,2008年6月竣工投運(yùn)后,出廠水水質(zhì)得以明顯改進(jìn)。三期工程增設(shè)了除硬工藝設(shè)施及兩座虹吸濾池,于2011年10月投運(yùn),為進(jìn)一步優(yōu)化出廠水水質(zhì)創(chuàng)造了條件。
動(dòng)力公司擔(dān)負(fù)著該項(xiàng)目的日常運(yùn)行管理,在主動(dòng)介入工程各個(gè)階段設(shè)計(jì)審核、缺陷整改和安裝調(diào)試等工作的同時(shí),不斷探索、改進(jìn)和優(yōu)化水處理工藝,提升前端處理效果,降低濾池運(yùn)行負(fù)荷,確保了水質(zhì)的總體穩(wěn)定。2012年3月,工業(yè)水處理出廠水和凈水管網(wǎng)投入并網(wǎng)試運(yùn)行。此后,通過(guò)優(yōu)化泥漿濃縮工藝攻關(guān)和平衡制水量、泥漿后續(xù)處理量和藥劑量三者關(guān)系等持續(xù)優(yōu)化探索,有效確保了并網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定高效,為較大幅度降低水系統(tǒng)生產(chǎn)成本提供了保障。
目前,該工程三期建設(shè)相繼完成,每年工業(yè)廢水處理最大能力可達(dá)近2000萬(wàn)噸,確保鋼鐵業(yè)廢水能完全得到處理,徹底實(shí)現(xiàn)零排放。2012年,工業(yè)水處理站全年處理工業(yè)廢水1040萬(wàn)噸,節(jié)約凈水制水成本500余萬(wàn)元,并減少河道取水1300余萬(wàn)噸,節(jié)支水資源費(fèi)130余萬(wàn)元。同時(shí),為利用行業(yè)減排鼓勵(lì)性政策創(chuàng)效、全年取得杭水排污費(fèi)用全額返還475.7萬(wàn)元提供了支撐。