浙江日報
潮新聞 通訊員 常風民 劉秋琳
江南梅雨季,泥水滿地。污水進了污水管道,污泥去哪了?
近日,記者來到專“吃”污泥的浙江環(huán)興機械有限公司一探究竟。
1989年成立的環(huán)興機械,主營業(yè)務是精細化工行業(yè)所需的噴霧干化塔、反應釜等化工裝備的研發(fā)制造,是染料行業(yè)重要的設備供應商,噴霧干化等設備占有相當市場份額。
機緣巧合,環(huán)興機械董事長俞其林結識了業(yè)內(nèi)專家、清華大學環(huán)境學院王凱軍教授,從此踏上了吃“泥”的新征程。
“面對年產(chǎn)5000多萬噸的污水污泥(以含水率80%計),我國污泥安全處理處置率卻只有20%。”王凱軍介紹,當前,污泥處理干化-焚燒處置市場幾乎一直被美日歐壟斷,中國污泥處理行業(yè)亟需自己的處理技術與裝備。
巨大的國產(chǎn)替代市場,俞其林心動了,也行動了。早在2006年,他著手啟動污泥噴霧干化的可行性研究。完成基本驗證后,2007年8月,籌建了日處理規(guī)模60噸/天的污泥噴霧干化設備示范工程,為了親自參與攻克技術難關,設備就建在了公司辦公大院,并調(diào)試運行成功,標志著第一臺流態(tài)化污泥噴霧干化工程設備的誕生,也初步印證了王凱軍教授當初的觀點——噴霧技術應用于污泥干化是可行的。
回憶當初的研發(fā)過程,俞其林感慨萬千。與染料等相比,由于物料特性、運行目的、行業(yè)要求等的不同,將噴霧干化技術用于污泥處理,其艱巨性、復雜性并不比重新研發(fā)技術來得簡單。
憑借20多年設備研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,聯(lián)合研發(fā)團隊經(jīng)過對干化-焚燒參數(shù)上百次運行優(yōu)化,終于解決了污泥噴霧干化存在的儲存、輸送、堵塞、磨損、凈化等一系列問題,終于成功實現(xiàn)污泥噴霧干化技術與裝備的“中國創(chuàng)造”。
第一臺實驗設備誕生后,清華大學便和環(huán)興一起開始了污泥噴霧干化焚燒集成設備的產(chǎn)業(yè)化工程推廣。
錢江污水處理廠是最早引入污泥噴霧干化技術的污水處理廠。2007年引進技術,2008年項目運行,設計規(guī)模為日處理污泥360噸/天。廠長施仁江說,1997年至2007年十年間,工廠一直采用衛(wèi)生填埋進行污泥處置,由于填埋土地成本高,加上環(huán)保要求逐年提高,讓他們大傷腦筋。
引入污泥噴霧干化技術以后,不僅減少了污泥外運處置的麻煩,還消除了運輸途中的二次污染。施仁江給大家算了一筆賬,以平均年處理污泥量8萬噸計,每年可節(jié)省處置費約1000萬元。2017年設備經(jīng)技術改造后,還實現(xiàn)了全程無臭、無煙,社會效應明顯。
位于浙江紹興市的污水處理廠,承擔著紹興市縣兩級工業(yè)廢水和生活污水處理任務。2013年引入污泥噴霧干化技術,日處理規(guī)模1200噸/天,已穩(wěn)定運行5年。這是目前國內(nèi)最大的污泥噴霧干化處理工程,也是世界范圍內(nèi)屈指可數(shù)的污泥處置項目。
“國產(chǎn)化的污泥噴霧干化裝備投資成本僅為進口裝備的1/3,運行費用僅為其他干化焚燒工藝的1/2。”俞其林說,目前環(huán)興已經(jīng)構建了先進的管理與安全運營技術體系,形成了擁有自主知識產(chǎn)權的系列污泥噴霧干化技術裝備標準,建成十余項污泥噴霧干化工程,污泥處理工程規(guī)模達5000噸/天,預計不久的將來日處理污泥量及濃縮液將突破萬噸。
伴隨國家“一帶一路”戰(zhàn)略,污泥噴霧干化-焚燒技術還走出國門,被成功應用在了孟加拉達卡污水處理項目。該項目位于孟加拉國首都達卡,這里也是孟中印緬經(jīng)濟走廊。其中,污泥處置規(guī)模為500噸/天,項目總投資過億元,包括50萬噸/天的污水處理廠及配套污水管網(wǎng)建設。這也是迄今為止我國在東南亞承接的最大國際EPC污水處理廠項目,標志著環(huán)保重大裝備在海外新興市場的重大突破。
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