高濃度城市污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸示范工程的啟動(dòng)與運(yùn)行
高濃度城市污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸示范工程的啟動(dòng)與運(yùn)行
周光杰1,劉宏波1,肖航1,聶新宇2,張立2,陳宇2,劉和1
(1.江南大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院環(huán)境生物技術(shù)研究室,江蘇無(wú)錫214122;2.無(wú)錫市
高新水務(wù)公司,江蘇無(wú)錫214000)
摘要:為探索污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)揮發(fā)性脂肪酸(VFAs)的工藝特征和可行性,在無(wú)錫某污水處理廠建設(shè)了一個(gè)處理規(guī)模為3 m3/d(含水率為90%)的污泥產(chǎn)酸示范工程,對(duì)高濃度進(jìn)泥條件下啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中的產(chǎn)酸特征以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,平均進(jìn)泥濃度為70 g/L時(shí),經(jīng)熱堿預(yù)處理后污泥平均SCOD濃度比處理前增加了8.2倍,最高值為36 553 mg/L,TSS降解率為25.5%,VSS降解率為39.3%。在每天進(jìn)、排泥各3 m3的半連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)下,發(fā)酵罐中VFAs平均濃度為7.63 g/L,平均酸產(chǎn)率達(dá)330.25 mgCOD/gVSS。發(fā)酵液中SCOD的主要成分為VFAs,占57.90%,VFAs的主要成分為乙酸,占55.72%。污泥發(fā)酵液中TN、TP和氨氮的平均濃度依次為1 299.94、113.54、274.21mg/L,SCOD/N和SCOD/P的平均值分別為14.8和184.2,說(shuō)明發(fā)酵液可作為污水強(qiáng)化生物脫氮除磷的外加碳源。根據(jù)示范工程得到的成本和收益參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),一個(gè)規(guī)模為100 m3/d的污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸工程的成本投入為292.9元/m3,收益為374.8元/m3。
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,城市污泥的產(chǎn)量逐年升高。據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計(jì),至“十二五”末期我國(guó)濕污泥產(chǎn)量(含水率為80%)將突破4 600×104 t,污泥處理與處置技術(shù)的開(kāi)發(fā)始終是國(guó)內(nèi)外污泥處理領(lǐng)域的重要研究課題。
近年來(lái),通過(guò)厭氧發(fā)酵將污泥有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化為揮發(fā)性脂肪酸(VFAs),然后將VFAs用于化工原料或脫氮除磷的補(bǔ)充碳源受到越來(lái)越多研究者的關(guān)注。本課題組在長(zhǎng)期研究的基礎(chǔ)上,在無(wú)錫某污水處理廠內(nèi)建設(shè)了一個(gè)處理規(guī)模為3 m3/d的污泥產(chǎn)酸發(fā)酵示范工程,該工藝設(shè)計(jì)進(jìn)泥濃度為10%,主要工藝單元包括污泥濃度調(diào)節(jié)、預(yù)處理、產(chǎn)酸發(fā)酵、調(diào)理、泥水分離、有機(jī)酸回用。為探索污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)VFAs的工藝特征和可行性,對(duì)高濃度進(jìn)泥條件下啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中的產(chǎn)酸特征以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了研究。
本研究目的是:①探究實(shí)際工程中熱堿預(yù)處理對(duì)污泥的破解和釋碳效果;②探究污泥厭氧發(fā)酵罐的啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中VFAs產(chǎn)量和產(chǎn)率;③評(píng)估污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。以上基于工程規(guī)模下的研究結(jié)果將突破以往實(shí)驗(yàn)室小試的局限,有助于探索污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸工程的控制工藝,同時(shí)也進(jìn)一步驗(yàn)證污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸工藝的可行性,對(duì)污泥發(fā)酵資源化利用具有重要的推動(dòng)作用。
1 材料與方法
1.1 污泥來(lái)源及性質(zhì)
城市污泥為無(wú)錫某污水處理廠的脫水污泥,初始污泥的相關(guān)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 城市污泥的基本性質(zhì)
1.2 工藝規(guī)模及流程
城市污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸工藝流程如圖1所示,包括5個(gè)單元:污泥調(diào)漿、水解釋碳、厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸、脫水調(diào)理和板框脫水。
圖1 污泥厭氧發(fā)酵工藝流程
工程設(shè)計(jì)每天處理90%的污泥3 m3,調(diào)漿罐、預(yù)處理罐、熱水罐、發(fā)酵罐、調(diào)理罐的體積分別為1.6、1.9、3.6、30、2.0 m3。污泥經(jīng)污水處理廠帶式壓濾機(jī)脫水后(含水率約85%)進(jìn)入調(diào)漿池,調(diào)節(jié)污泥濃度至7%;調(diào)漿后污泥進(jìn)入預(yù)處理罐,在熱堿性條件下預(yù)處理,進(jìn)行水解破壁釋碳;預(yù)處理后污泥進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵罐發(fā)酵生產(chǎn)VFAs,發(fā)酵罐通過(guò)水浴夾套進(jìn)行控溫;發(fā)酵后污泥經(jīng)調(diào)理罐調(diào)理后進(jìn)入板框壓濾機(jī)壓濾脫水,實(shí)現(xiàn)發(fā)酵液與泥渣的分離。分離得到的有機(jī)酸發(fā)酵液進(jìn)入污水處理系統(tǒng)作補(bǔ)充碳源以強(qiáng)化污水脫氮除磷效果。整個(gè)工程通過(guò)控制系統(tǒng)控制各單元的液位、預(yù)處理溫度、發(fā)酵溫度、攪拌轉(zhuǎn)速以及預(yù)處理和發(fā)酵pH值。
1.3 工程的啟動(dòng)和運(yùn)行
工程調(diào)試和正式運(yùn)行主要包括三個(gè)階段:污泥裝罐、接種啟動(dòng)和運(yùn)行。污泥裝罐為期4 d,每天接入預(yù)處理后污泥3 m3,泵入污泥12 m3。污泥進(jìn)罐前需進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理溫度為70 ℃,調(diào)節(jié)pH值為12處理2 h。接種啟動(dòng)期為11 d,泵入1.5m3馴化后的污泥,然后繼續(xù)泵入污泥7.5 m3,最后進(jìn)入啟動(dòng)階段,在該階段不排泥,發(fā)酵溫度控制為(35±2) ℃,攪拌速率為48 r/min,pH值維持在10~11之間。啟動(dòng)結(jié)束后開(kāi)始半連續(xù)運(yùn)行,歷時(shí)30 d。預(yù)處理和發(fā)酵條件不變,每天進(jìn)泥3 m3、排泥3 m3。污泥停留時(shí)間為7 d。污泥發(fā)酵前需要接種種泥,種泥先進(jìn)行馴化,歷時(shí)10 d,種泥馴化方法參見(jiàn)文獻(xiàn)。工程運(yùn)行期間,定期對(duì)調(diào)漿罐、預(yù)處理罐和發(fā)酵罐取樣,并分析相關(guān)指標(biāo)。
1.4 分析方法
揮發(fā)性脂肪酸:氣相色譜法;pH值:pH計(jì);蛋白質(zhì):考馬斯亮藍(lán)法;多糖:苯酚—硫酸法;污泥含水率、TSS、VSS、SCOD、TN、TP、氨氮:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法。
2 結(jié)果與討論
2.1 污泥預(yù)處理效果
圖2為污泥在預(yù)處理罐中預(yù)處理前后SCOD濃度的變化。
圖2 半連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中污泥預(yù)處理前后SCOD濃度的變化
從圖2可以看出,調(diào)漿后的城市污泥初始SCOD濃度<5 000 mg/L,最小為1 726 mg/L,最大為4 442 mg/L。經(jīng)過(guò)熱堿預(yù)處理后,SCOD的平均濃度為29 000 mg/L,較處理前增加了8.2倍,最大濃度達(dá)36 553 mg/L。這表明熱堿預(yù)處理能有效促進(jìn)污泥中有機(jī)質(zhì)的釋放。
預(yù)處理后的TSS和VSS濃度相比處理前都有所下降,平均TSS從處理前的70.8 g/L下降到52.7 g/L,平均VSS從43.3 g/L下降到26.3 g/L,分別下降了25.5%和39.3%。這進(jìn)一步說(shuō)明污泥中的有機(jī)質(zhì)大量轉(zhuǎn)移到液相,成為較易被微生物利用的碳源。經(jīng)過(guò)熱堿處理后城市污泥得到了初步的減量化。污泥的熱堿預(yù)處理主要機(jī)理是熱和堿的聯(lián)合作用,一方面促進(jìn)污泥絮體中的胞外聚合物(EPS)溶解釋放到液相,另一方面促進(jìn)細(xì)胞溶解,使得胞內(nèi)的有機(jī)質(zhì)釋放到液相中。
2.2 啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中的產(chǎn)酸效果
發(fā)酵罐中的VFAs濃度變化如圖3所示。
圖3 污泥發(fā)酵液中VFAs的濃度及產(chǎn)酸率
裝罐后第1天的VFAs濃度為1.13 g/L,第3天時(shí)上升到3.94 g/L,平均濃度為3.36 g/L,此后波動(dòng)不大。第14天進(jìn)入接種啟動(dòng)期,VFAs濃度明顯升高,平均濃度達(dá)到6.37 g/L。第25天進(jìn)入半連續(xù)運(yùn)行期,每天進(jìn)、排泥各3 m3。該階段的VFAs濃度有一定的波動(dòng),但總體維持在一個(gè)較高的水平,平均為7.63 g/L。從以上各運(yùn)行階段的有機(jī)酸濃度變化情況看,總體呈現(xiàn)逐漸上升的過(guò)程,并在進(jìn)入半連續(xù)運(yùn)行期后基本保持穩(wěn)定。從接入種泥后VFAs濃度迅速上升的趨勢(shì)可知,接入種泥對(duì)城市污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸起了明顯促進(jìn)作用。
從有機(jī)酸產(chǎn)率的變化可知,產(chǎn)酸率最低是在第27天,為257.43 mgCOD/gVSS,最高是在第6天,為376.48 mgCOD/gVSS,平均產(chǎn)酸率為330.25 mgCOD/gVSS。馮延申在采用污泥固體停留時(shí)間為10 d、回流比為30%進(jìn)行剩余污泥發(fā)酵產(chǎn)酸中試中,產(chǎn)酸率達(dá)到0.36 gVFAs/gVSS。由于其進(jìn)泥濃度為11 g/L左右,有機(jī)酸濃度為350 mg/L左右。一般而言,低固體濃度有利于提高污泥的有機(jī)酸產(chǎn)率,但是過(guò)低的有機(jī)酸濃度不利于后續(xù)的回收和利用。本研究在工程規(guī)模條件下的有機(jī)酸產(chǎn)率略高于實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果[7],說(shuō)明本工程各項(xiàng)工藝條件控制較為理想,達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。
2.3 污泥發(fā)酵液的組成
發(fā)酵液中SCOD的主要成分為VFAs,占到了57.90%,蛋白質(zhì)、多糖和其他物質(zhì)分別占到9.82%、5.46%和26.82%。從VFAs的組成百分比來(lái)看,主要成分為乙酸,占到55.72%;其余有機(jī)酸按所占百分比大小排序?yàn)椋寒愇焖?10.83%)>異丁酸(10.53%)>丁酸(9.78%)>丙酸(7.46%)>戊酸(5.68%)。發(fā)酵液中SCOD和VFAs的組成決定了其作為碳源用于污水處理脫氮除磷的品質(zhì)。SCOD中VFAs為主要成分說(shuō)明城市污泥厭氧發(fā)酵液可以作為優(yōu)質(zhì)的碳源。有研究表明,以乙酸為主的混合酸作為碳源添加,可有效提升脫氮除磷效率。
2.4 污泥發(fā)酵過(guò)程中氮和磷的釋放
發(fā)酵過(guò)程中污泥發(fā)酵液TN、TP和氨氮濃度的變化如圖4所示。裝罐期TN、TP和氨氮的平均濃度分別為759.08、432.74、243.15mg/L;進(jìn)入接種啟動(dòng)期后三者的平均濃度依次變?yōu)? 316.69、137.77、357.69 mg/L;半連續(xù)運(yùn)行期三者的平均濃度依次為1299.94、113.54、274.21 mg/L。由于污泥預(yù)處理時(shí),熱堿條件會(huì)促進(jìn)TN、TP釋放到液相中,因此,發(fā)酵過(guò)程中污泥的TN、TP含量不會(huì)大幅升高。因此接種啟動(dòng)期以及隨后運(yùn)行期TN、TP濃度的大幅升高是由于種泥的接入所導(dǎo)致。隨著運(yùn)行期的持續(xù)進(jìn)泥和排泥,種泥接種帶入的氮、磷逐漸被稀釋并最終回歸到預(yù)處理時(shí)的水平。COD/N和COD/P值一般作為衡量替代碳源強(qiáng)化生物脫氮除磷能力的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于生物脫氮過(guò)程COD/N值一般要高于4,生物除磷系統(tǒng)的COD/P值范圍為8~15。本研究中運(yùn)行期的發(fā)酵液SCOD/N平均值為14.8,SCOD/P平均值為184.2,均遠(yuǎn)高于該標(biāo)準(zhǔn)。另外,污泥發(fā)酵液在泥水分離過(guò)程中,由于絮凝劑的加入,對(duì)氮和磷有80%左右的去除率,因此SCOD/N和SCOD/P值會(huì)進(jìn)一步提高,即該發(fā)酵液完全可以作為強(qiáng)化生物脫氮除磷的替代碳源。
圖4 發(fā)酵液中TN、TP、氨氮的濃度
2.5 工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
工程的具體成本和效益分析如表2所示。
表2 污泥發(fā)酵產(chǎn)酸工程成本效益分析
為了衡算城市污泥產(chǎn)酸發(fā)酵工藝的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)本示范工程得到的關(guān)鍵參數(shù)(如有機(jī)酸轉(zhuǎn)化率、水耗、電耗以及藥耗等)進(jìn)行綜合分析。假定污泥發(fā)酵產(chǎn)酸工程日處理污泥量為100 m3(含水率為80%)。
在以上計(jì)算中,100 m3、80%含水率的污泥含有干泥20 000 kg,如VSS含量按60%計(jì),則含有機(jī)質(zhì)為12000 kg。根據(jù)本研究結(jié)果,污泥厭氧發(fā)酵中有機(jī)質(zhì)的降解率按53.3%、VSS產(chǎn)酸轉(zhuǎn)化率按0.311 gVFAs/gVSS計(jì),則100 m3污泥可以產(chǎn)生VFAs約1 996.6kg。由于發(fā)酵液中有機(jī)酸濃度高,不需要提取,可直接回流至污水處理池中作為補(bǔ)充碳源,因此不需要考慮提取成本。VFAs的市場(chǎng)價(jià)格按6 520 元/t計(jì),則1 m3污泥的收益為124.8元。本工程實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中工業(yè)燒堿和PAM的消耗量分別為0.190 kg/kgTSS和1.5 g/kgTSS。那么,1 m3污泥消耗燒堿和PAM的量分別是38 kg和0.3 kg,工業(yè)燒堿和PAM的市場(chǎng)價(jià)格分別為1 000和26 000元/t,則1 m3污泥消耗的藥劑費(fèi)為45.8元。配備兩個(gè)工作人員,每人工資為4 000元/月。設(shè)備折舊按固定資產(chǎn)投入為4 000萬(wàn)元、折舊期為10年計(jì),則設(shè)備折舊費(fèi)為110 元/m3。污泥經(jīng)過(guò)高干脫水后含水率從80%降低到60%,體積減半,處置費(fèi)用為125元/m3。綜合上述,污泥通過(guò)厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸的凈收益為81.9 元/m3,每年凈收益為298.9萬(wàn)元。
3 結(jié)論
① 污泥經(jīng)預(yù)處理后平均SCOD增加了8.2倍,最大濃度達(dá)36553 mg/L,說(shuō)明熱堿預(yù)處理能有效促進(jìn)污泥中有機(jī)質(zhì)的釋放。
② 接種種泥對(duì)污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸起著重要作用,半連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,VFAs的平均濃度達(dá)7.63 g/L,平均產(chǎn)酸率為330.25 mgCOD/gVSS,比接種前提高了127%。
③ 污泥發(fā)酵液中VFAs占57.90%,VFAs中乙酸占55.72%,說(shuō)明發(fā)酵液品質(zhì)較好,平均氮、磷雖然分別達(dá)到1 299.94 mg/L和113.54 mg/L,但其SCOD/N和SCOD/P值分別為14.8和184.2,經(jīng)脫水后,不會(huì)影響其作為碳源添加的負(fù)擔(dān)。
④ 當(dāng)污泥工程放大至處理量為100 m3/d時(shí),產(chǎn)生的凈效益為81.9元/m3,每年凈收益為298.9萬(wàn)元。
(本文發(fā)表于《中國(guó)給水排水》雜志2015年第15期“論述與研究”欄目)
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