關(guān)于常規(guī)工藝水廠中細(xì)菌總數(shù)和芽孢桿菌風(fēng)險防控的試運行措施
來源:水務(wù)加服務(wù)號
關(guān)于
常規(guī)工藝水廠中
細(xì)菌總數(shù)和芽孢桿菌
風(fēng)
防
險
控
的/試/運/營/措/施
項目背景
某水廠是一所采用常規(guī)處理工藝的飲用水生產(chǎn)廠,坐落于廣東省深圳市,日生產(chǎn)能力為 35-42萬噸,有完整嚴(yán)格的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。
表1:《深圳市城市供水水質(zhì)公報》中某水廠細(xì)菌總數(shù)檢出率
2017年1月-2019年9月,根據(jù)深圳市水務(wù)局對深圳市47個水廠的每月抽檢,《深圳市城市供水水質(zhì)公報》中的檢測結(jié)果顯示,某水廠出廠水中細(xì)菌總數(shù)這一指標(biāo)的檢出率為 29.03%。為進(jìn)一步提高該水廠微生物防控效率,特別關(guān)注芽孢桿菌及其芽孢的風(fēng)險,進(jìn)行了防控措施的探索。
表2:某水廠進(jìn)出水中片狀菌檢出情況
自2019年5月開始,該水廠加強(qiáng)對原水中芽孢桿菌的檢測,檢測方法包括平皿培養(yǎng)法和鑒定培養(yǎng)皿兩種[1],先采用平皿培養(yǎng),如出現(xiàn)片狀菌落,可定性判斷存在芽孢桿菌,通過片狀菌菌落個數(shù)初定芽孢桿菌數(shù),鑒定性培養(yǎng)基作為輔助驗證方法。
檢出情況如表2,結(jié)果顯示, 出廠水中芽孢桿菌與原水檢出情況無線性相關(guān),進(jìn)水中芽孢桿菌穩(wěn)定較少,出水芽孢桿菌穩(wěn)定較少,但檢出率較高。
表3:某水廠濾后水中片狀菌檢出情況
除進(jìn)出廠水檢測外,對濾后水進(jìn)行重點關(guān)注,結(jié)果如表3,濾后水芽孢桿菌的檢出明顯較進(jìn)出水多,可見, 濾池內(nèi)芽孢桿菌及其芽孢的富集和增長顯著。
表4:某水廠回用水中片狀菌檢出情況
除原水中芽孢桿菌污染源有波動外,8月份存在排泥水上清液回用,為明晰回用對微生物防控的影響,對回用水進(jìn)行了細(xì)菌總數(shù)及對應(yīng)的芽孢桿菌情況進(jìn)行了檢測,結(jié)果如表4。
細(xì)菌總數(shù)檢測圖片如下:
回收水中細(xì)菌總數(shù)在 104-105數(shù)量級,回收水量平均約為5000m3/日。
以上,是2019年5月-9月間,某水廠原水、流程水、回用水、出廠水中的細(xì)菌總數(shù)和芽孢桿菌分布情況。
一般細(xì)菌可通過次氯酸鈉投加量調(diào)整實現(xiàn)控制,但芽孢桿菌及其芽孢耐氯能力較強(qiáng),芽孢桿菌是耐氯菌中的優(yōu)勢菌種,在目前處理工藝中無法得到有效控制,在行業(yè)內(nèi)暫時沒有有效控制經(jīng)驗。
同時, 芽孢桿菌及其芽孢在濾池部分有明顯增長和富集,增長繁殖快,存在突然爆發(fā)的風(fēng)險,表現(xiàn)為細(xì)菌總數(shù)增多甚至超標(biāo),可引起人類食物中毒,造成嘔吐、腹瀉等危害。
鑒于以上芽孢桿菌的生物特性,某水廠 制定相應(yīng)的工藝調(diào)整措施,擬在試運行期間,觀察記錄對細(xì)菌總數(shù)和芽孢桿菌控制的效果。
控制措施
在2015-2018年近三年的研究中發(fā)現(xiàn)[2],芽孢桿菌在遇到 0.6mg/L的次氯酸鈉時被刺激變成芽孢,形成自我保護(hù)體,外界環(huán)境好轉(zhuǎn)時再次萌發(fā)。時空分布數(shù)據(jù)顯示[2],芽孢桿菌在常規(guī)工藝各個工藝段無法被減少,在濾池部分增長繁殖且富集; 芽孢在絮凝沉降及濾池部分有去除效果。
以往的研究方向只關(guān)注“殺菌”,忽略了芽孢的沉降性能。芽孢的細(xì)胞壁富含肽和聚糖,被絮狀物捕捉吸附后可沉降。從這個思路出發(fā),建立“ 刺激芽孢桿菌轉(zhuǎn)變?yōu)檠挎,在沉降絮凝階段轉(zhuǎn)移出制水工藝”的技術(shù)方法進(jìn)行控制。
在原水中檢出芽孢桿菌或濾后芽孢桿菌增多時,首先加強(qiáng)濾池反沖洗強(qiáng)度,2個運行周期后,開始增強(qiáng)混凝沉淀前的加氯刺激,提高次氯酸鈉投加量為 0.65-0.85mg/L,同時加強(qiáng)混凝沉淀,保證混凝沉淀效果,期間保持較高強(qiáng)度反沖洗。綜合考慮試運行措施中,混凝沉淀前提高次氯酸鈉投加量這一措施,可能加大消毒副產(chǎn)物生成風(fēng)險,試運行一個月后,恢復(fù)了水廠原工藝參數(shù)。
2019年10月15日-2019年11月20日試運行以上系列控制措施,11月20日后恢復(fù)原運行參數(shù)。試運行前后, 持續(xù)檢測原水、出水中的芽孢桿菌,加強(qiáng)對過程水、出廠水的細(xì)菌總數(shù)和同期芽孢桿菌及其芽孢的檢測。
試行效果
表5:試運行前后微生物指標(biāo)變化情況
2019年10月18日-11月25日為控制措施試運行時間,優(yōu)化措施試行前后的微生物情況如表5。
由表中數(shù)據(jù)可見,試運行措施啟動,能顯著降低濾后細(xì)菌總數(shù), 芽孢桿菌有逐漸減少并穩(wěn)定的趨勢。
~ 創(chuàng)新點及總結(jié) ~
對于某水廠,當(dāng)原水或濾后水中芽孢桿菌超過 10個/L以上,或濾后細(xì)菌總數(shù)超過 800個/L時,可啟動系列措施:
首先加強(qiáng)濾池反沖洗強(qiáng)度,2個運行周期后,開始增強(qiáng)混凝沉淀前的加氯刺激,提高次氯酸鈉投加量為 0.65-0.85mg/L,同時加強(qiáng)混凝沉淀,保證混凝沉淀效果,期間保持較高強(qiáng)度反沖洗。綜合考慮消毒副產(chǎn)物風(fēng)險,濾后芽孢桿菌和細(xì)菌總數(shù)穩(wěn)定下降后,停止措施。
以上系列措施,考慮了芽孢桿菌的控制,打破傳統(tǒng)“殺菌”思路,在芽孢桿菌富集和爆發(fā)前,在沉降絮凝階段控制芽孢桿菌及其芽孢, 減少制水工藝過程中芽孢桿菌及其芽孢的停留、富集和爆發(fā)的風(fēng)險,提高細(xì)菌總數(shù)和芽孢桿菌的防控效率。
以上內(nèi)容為其他水廠提供技術(shù)參考。
參考文獻(xiàn)
【1】水廠蠟樣芽孢桿菌的滅活工藝研究,張國鵬 蔣旗軍等
【2】供水管網(wǎng)中的耐氯菌群及其耐氯機(jī)制研究,祝澤兵
【3】常規(guī)工藝給水廠中芽孢桿菌及其芽孢時空分布規(guī)律,蔣旗軍 黃慧等
作者簡介——蔣旗軍
◆哈爾濱工業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)碩士
◆國家十二五水專項消毒與嗅味課題主要參與人
◆第十二屆深港珠澳供水界學(xué)術(shù)交流會嘉賓
◆第十二屆兩岸水質(zhì)安全研討會嘉賓