亞麻纖維制品在國(guó)際市場(chǎng)非常緊俏,是高檔的紡織制品。一方面,亞麻生產(chǎn)可以給人們帶來(lái)豐厚的經(jīng)濟(jì)收入,另一方面,由于該生產(chǎn)的廢水中含有高濃度、難降解有機(jī)污染物,如纖維素、半纖維素及其降解產(chǎn)物,木質(zhì)素及其降解產(chǎn)物,單寧、果膠、樹(shù)脂酸等,導(dǎo)致該廢水常呈棕黑色,有惡臭,化學(xué)耗氧量高且可生化性差,若將其直接排放會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。因而研究如何處理亞麻廢水以達(dá)回收再利用或達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)就顯得十分必要。目前對(duì)于亞麻廢水的處理,靠單一的方法很難達(dá)到預(yù)期目的,而傳統(tǒng)的處理工藝常采用幾種方法的有機(jī)組合[1],其中涉及生物處理的工藝要求被處理廢水可生化性要較好,廢水中有機(jī)物濃度不宜過(guò)高,但該工藝投資高且所耗時(shí)間比較長(zhǎng)。
廢水的微電解處理法是基于金屬腐蝕溶解的電化學(xué)原理,依靠在導(dǎo)電性廢水中形成微電池的電極反應(yīng)而使廢水被凈化。由于它具有設(shè)備簡(jiǎn)單,投資少,處理效果好,能耗低,運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低,操作簡(jiǎn)便和能提高廢水的可生化性等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外受到關(guān)注并有較大發(fā)展,它不僅被用于處理廢水中的無(wú)機(jī)型污染物,而且越來(lái)越多地被用于有機(jī)型污染物的降解和去除[2]。
基于本研究中廢水原液COD 很高,且呈弱酸性,用單一的處理方法很難達(dá)到理想的處理效果[3],故采用先Fe/C 微電解,隨即利用陽(yáng)極生成的Fe2+幾乎同步引入電/Fenton 反應(yīng),之后再調(diào)節(jié)流出液pH 至堿性并鼓入空氣,以去除廢水中部分有機(jī)污染物和NH3-N,提高其可生化性,為該廢水的后續(xù)生化處理降低負(fù)荷,創(chuàng)造有利條件。
1 試驗(yàn)方法
1.1 廢水水質(zhì)
亞麻廢水原液取自云南大理某亞麻廠,其表觀呈棕黑色,色度(稀釋倍數(shù)法)>1 000 倍,pH 值4.30~4.50,有惡臭味,其水質(zhì)見(jiàn)表1。
1.2 設(shè)計(jì)工藝流程
先采用Fe/C 微電解,隨即幾乎同步地引入電/Fenton 反應(yīng)。這兩過(guò)程被設(shè)計(jì)在一有效容積為2 000mL、流速可控制的玻璃圓柱形反應(yīng)器中進(jìn)行,廢水通過(guò)Fe/C 柱的停留時(shí)間為1.5 h,利用酸式滴定管加入工業(yè)用雙氧水,滴加速度為0.025 mL/min。接下來(lái)用石灰乳調(diào)節(jié)“微電解-電/Fenton”反應(yīng)流出液pH 值至9~11左右,攪拌,靜置,過(guò)濾。以容積為3 000 mL 的燒杯作曝氣池,將前濾液置于其中,從曝氣池底部鼓入空氣(空氣流量1.5 L/min)。預(yù)處理工藝流程如圖1 所示。
1.3 微電解試驗(yàn)
優(yōu)化條件下鐵炭微電解采用的鐵炭質(zhì)量比例為2:1。鐵屑取自機(jī)械加工廠的廢鐵屑,鐵粒目數(shù)為40 目,使用前先分別用NaOH 溶液和HCl 溶液處理,以除去其表面的油污和氧化物,再用清水沖洗至洗液呈中性,待用。炭采用的是顆;钚蕴浚苛D繑(shù)為40 目,使用前將其投入大量原液中浸泡2 h,以消除其吸附作用對(duì)微電解作用的影響。
1.4 試驗(yàn)儀器和試劑
自制圓柱形玻璃反應(yīng)器(準(zhǔn)d=2×5.5 cm,h=25 cm),養(yǎng)魚(yú)用空氣泵(3W,流量:1.5L/min),重鉻酸鉀(AR),濃硫酸(AR),市售生石灰,工業(yè)用雙氧水(廣州市博翱中誠(chéng)化工科技有限公司)。
1.5 分析方法
COD 采用重鉻酸鉀回流法,BOD5 采用稀釋接種法,NH3-N 采用甲醛法,SS 采用重量法,色度采用稀釋倍數(shù)法,pH 采用pHS-25 型酸度計(jì)測(cè)定。
2 結(jié)果與討論
2.1 mFe/mC 對(duì)微電解的影響
在玻璃柱子有效容積一定(2 L)的條件下,有必要討論mFe/mC 對(duì)微電解結(jié)果的影響。將不同質(zhì)量比例的Fe、C 粉粒充分混勻后裝滿(mǎn)柱子(活塞處填上適量玻璃毛,空比:在廢水流速為1 L/h 時(shí)為0.67 h-1),取原廢液(ρ(COD)=10 046 mg/L,ρ(NH3-N)=310 mg/L)各2 500 mL 自柱子上端以一定速度加入,流經(jīng)Fe/C柱后自下端活塞放出,棄去開(kāi)始的200 mL 流出液,廢水在柱子中停留時(shí)間控制為1.5 h。分別對(duì)流出液用石灰乳調(diào)節(jié)其pH 值至8~9,攪拌,過(guò)濾,取濾液分析COD 值,結(jié)果見(jiàn)圖2。
由圖2 確定mFe /mC=2:1 為最佳配比。此試驗(yàn)中廢水流經(jīng)鐵炭柱的過(guò)程可視為“動(dòng)態(tài)的微電解”過(guò)程,鐵炭的比值直接影響到形成微型原電池的數(shù)目[2,4-5],當(dāng)通入廢水后,在反應(yīng)器內(nèi)會(huì)形成無(wú)數(shù)的電位差高達(dá)1.2 V 的“原電池”。“原電池”以廢水做電解質(zhì),通過(guò)放電形成電流和新生態(tài)的[OH]、[O]、[H]、Fe2+、Fe3+等物種對(duì)廢水進(jìn)行電解氧化還原、絮凝吸附、絡(luò)合和電沉積等作用[2,6]。[OH]有很強(qiáng)的還原電位(Eθ=2.80Vvs NHE),導(dǎo)致其可以在常溫常壓下幾乎無(wú)選擇性地與廢水中有機(jī)物發(fā)生反應(yīng),結(jié)果能破壞有色廢水中的有色物質(zhì)的發(fā)色基團(tuán)或助色基團(tuán),甚至斷鏈,達(dá)到降解、脫色的作用。由圖2 可知,當(dāng)鐵炭質(zhì)量比小于2.0 時(shí),隨著鐵屑量的增加,鐵屑與活性炭產(chǎn)生原電池的數(shù)目就相應(yīng)增加,處理效果相應(yīng)提高;在鐵炭質(zhì)量比等于2.0 時(shí)達(dá)到最大值;當(dāng)鐵炭質(zhì)量比大于2.0 時(shí),鐵屑過(guò)多會(huì)導(dǎo)致微電解不充分,使部分鐵屑難以和廢水充分接觸。Fe 量過(guò)高,F(xiàn)e2+生成過(guò)快,使溶液中積存大量的Fe2+,大部分Fe2+又可能與[OH]、[O]發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致COD去除率反而降低。
2.2 廢水停留時(shí)間對(duì)微電解的影響
在“2.1”節(jié)所述mFe /mC =2 的條件下,如“1.2”節(jié)所述,其它操作不變,僅改變廢水在反應(yīng)器中的停留時(shí)間,考查廢水停留時(shí)間對(duì)微電解的影響,結(jié)果如圖3 所示。
由圖3 可以看出,隨著停留時(shí)間的增加,COD 去除率呈上升趨勢(shì),但在1.5 h 后COD 去除率變緩。廢水在微電解反應(yīng)器中停留時(shí)間越長(zhǎng),廢水中有機(jī)物經(jīng)受的氧化還原作用就越充分,但是同時(shí)會(huì)帶來(lái)處理效率降低、工程投資增大等缺點(diǎn)。綜合各方面因素,確定停留時(shí)間為1.5 h 比較適宜。
2.3 電/Fenton 與Fenton 方式對(duì)COD、NH3-N 去除率的影響
鐵炭微電解本身含零價(jià)的Fe,加之該過(guò)程要產(chǎn)生Fe2+、Fe3+和還原性很強(qiáng)的新生態(tài)氫等物種,因而可通過(guò)向微電解系統(tǒng)或微電解流出液中投加H2O2(aq),利用這些物種向廢水體系中引入氧化性很強(qiáng)的Fenton 反應(yīng)來(lái)去除其中的有機(jī)污染物或NH3-N。按工藝設(shè)計(jì)的相應(yīng)描述,在優(yōu)化好的mFe /mC、停留時(shí)間下,改變H2O2(aq)的滴加方式,即(1)電/Fenton:與微電解幾乎同步地利用酸式滴定管從Fe/C 柱上端加入工業(yè)用雙氧水,滴加速度為0.025 mL/min;(2)Fenton:收集鐵炭微電解流出液,用酸式滴定管向其中加入等量工業(yè)用雙氧水,滴加速度仍為0.025 mL/min。然后按前面描述的COD、NH3-N 的分析測(cè)定方法,比較電/Fenton與Fenton 兩種方式對(duì)COD、NH3-N 去除率的影響。結(jié)果如圖4 所示。
由圖4 可以看出,相比較而言,無(wú)論對(duì)COD 還是對(duì)NH3-N 的去除,電/Fenton 都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。一般認(rèn)為Fenton 反應(yīng)的機(jī)理[7-8]主要如下:
與單一的Fenton 反應(yīng)相比,正如上面所述,電/Fenton 反應(yīng)既有均相Fenton 反應(yīng)(與Fe2+、Fe3+相聯(lián)系),又有非均相Fenton 反應(yīng)(與Fe0 相聯(lián)系)發(fā)生[9-10],還有“原位 Fenton 反應(yīng)——原位生成‘新生態(tài)’Fe2+”的特征;加之又有微電解電場(chǎng)的協(xié)助——帶來(lái)了“電催化Fenton”反應(yīng)的效果[11],以上這些因素綜合作用于該廢水,結(jié)果就導(dǎo)致了電/Fenton 反應(yīng)具有更高的COD、NH3-N 去除率。另外,從圖4 中還能看到,在這兩種方式下,NH3-N 均得到一定程度的去除,其一可能是在這2 種方式下,部分負(fù)3 價(jià)的N 被氧化,這種情行在電/Fenton 的特殊場(chǎng)景下表現(xiàn)得更為突出,因?yàn)槠渌鼦l件相似,而前者NH3-N 的去除率近于后者的3倍。其二可能是廢水經(jīng)過(guò)Fe/C 柱時(shí)發(fā)生了NH4+的選擇性交換[12]。但應(yīng)注意到另一方面:NH3-N 的去除率和COD 的相比,前者的效果要弱得多。廢水中氨氮的去除可分為生物脫氮法和(物理)化學(xué)脫氮法,它們各有優(yōu)缺點(diǎn),前者適宜處理ρ(NH3-N)不是很高的水樣,后者可用于ρ(NH3-N)較高水樣的(預(yù))處理。本試驗(yàn)中的物理化學(xué)方法對(duì)NH3-N 的去除起到了一定的作用。
2.4 滴加H2O2(aq)的速度(量)對(duì)COD去除率的影響
按“1.2”節(jié)所述的相應(yīng)工藝流程,改變滴加H2O2(aq)的速度,從而改變H2O2(aq)的投加量,分析此條件對(duì)廢水COD 去除率的影響。結(jié)果如圖5 所示。
由圖5 可知,開(kāi)初階段隨著滴加H2O2(aq)的速度(量)的增加,COD 去除率呈顯著的增大趨勢(shì),但在0.025mL/min 之后COD 去除率的增幅明顯減小。從“2.3”節(jié)中所述的有關(guān)Fenton 反應(yīng)的機(jī)理(1)~(7)分析,可以看出影響Fenton 反應(yīng)的主要因素有pH、T、CH2O2、CFe2+,因而該反應(yīng)很可能存在一個(gè)Fe2+與H2O2 量的最佳配比[13-14]。在反應(yīng)過(guò)程中,投加的H2O2(aq)太多,會(huì)發(fā)生如下副反應(yīng):·OH +H2O2→H2O +·HO2,·HO2 +·OH→H2O+O2。結(jié)果過(guò)多的H2O2 作為·OH 的捕捉劑,從而減少了氧化降解有機(jī)物的·OH 的濃度,進(jìn)而降低了COD 去除率;而且H2O2 分解,會(huì)造成試劑浪費(fèi),增大處理成本。在此試驗(yàn)中選擇滴加H2O2(aq)的速度(量)為0.025 mL/min 比較適宜。
2.5 調(diào)節(jié)電/Fenton 流出液pH 至9~11 后鼓入空氣對(duì)COD、NH3-N的影響
慮到微電解生成了Fe2+、Fe3+,它們的水合物具有較強(qiáng)的吸附-絮凝活性,特別是在加堿調(diào)pH 值后生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的絮凝能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量絮凝水體中分散的微小顆粒(如許多有機(jī)物分子聚集體)及有機(jī)大分子,其工作原理基于電化學(xué)、氧化-還原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。加之廢水中還有較多的NH3-N 需要去除,而“鼓入空氣吹脫法”是一種物理化學(xué)去除NH3-N 的有效方法[15],所以用石灰乳調(diào)節(jié)電/Fenton 流出液pH=10 后鼓入空氣可能起到一箭雙雕的效果。在前面已優(yōu)化好的試驗(yàn)條件下,考察了鼓入空氣時(shí)間對(duì)廢水COD、NH3-N 去除率的影響。
結(jié)果如圖6 所示。
由圖6 對(duì)比可知:采用調(diào)節(jié)電/Fenton 流出液pH=10 并鼓入空氣的手段對(duì)COD 和NH3-N 的去除都是有利的,但貢獻(xiàn)大小有區(qū)別。對(duì)COD 的去除可能主要?dú)w功于該過(guò)程的前期,由于Ksp ( Fe(OH)3)=4×10-38,Ksp ( Fe(OH)2)= 8×10-16,所以用石灰乳將電/Fenton 流出液pH 調(diào)至10.0,流出液中Fe2+、Fe3+可認(rèn)為被完全沉淀下來(lái)。而Fe2+、Fe3+沉淀時(shí)生成了具有超強(qiáng)絮凝能力的氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,使得流出液中部分有機(jī)污染物與它們一起共同絮凝沉淀;但這種能力畢竟是有限的,這可從圖6 中COD 去除率的變化情況看出:隨著空氣吹脫時(shí)間的推移,COD 去除率增幅逐漸減小,以至基本無(wú)變化的程度。至于鼓入空氣中的氧氣對(duì)COD 去除有無(wú)貢獻(xiàn),這有待于進(jìn)一步的研究。對(duì)NH3-N 而言,情況就大不一樣,這可能主要?dú)w功于該過(guò)程后期“鼓入空氣”的吹脫作用。從圖6可以看出,在考察的時(shí)間范圍內(nèi),隨著吹脫時(shí)間的增長(zhǎng),NH3-N 去除率呈明顯的增大趨勢(shì):由原來(lái)的13%逐漸增大至近70% 左右。換言之,在此廢水預(yù)處理過(guò)程中,廢水NH3-N 的去除主要?dú)w功于“空氣吹脫”過(guò)程。同樣地,隨著吹脫時(shí)間的推移,NH3-N 去除率增幅逐漸減小,為降低處理成本,本試驗(yàn)選取吹脫時(shí)間為1.5 h 比較適宜。Simon Gu觢tin 研究小組[15]認(rèn)為,影響空氣吹脫法除氨氮的主要因素有廢水的pH 值和溫度,空氣流速等,考慮到還有后續(xù)的生化深度處理,廢水排放時(shí)對(duì)pH 值的要求(此工藝中經(jīng)“空氣吹脫”后廢水pH 值降至9.0 左右)以及處理成本等,本預(yù)處理暫不對(duì)這些因素作更多的討論。
綜上所述,用此物理化學(xué)方法預(yù)處理該高濃度亞麻廢水的優(yōu)化工藝條件是:Fe/C 柱微電解時(shí)mFe /mC為2:1,廢水停留時(shí)間為1.5 h;電/Fenton 時(shí)雙氧水滴加速度為0.025 mL/min;在pH 為10、空氣流速為1.5 L/min 的條件下“空氣吹脫”1.5 h。
2.6 在優(yōu)化預(yù)處理?xiàng)l件下的平行試驗(yàn)結(jié)果
為了檢驗(yàn)優(yōu)化預(yù)處理工藝的穩(wěn)定性,取原廢液在優(yōu)化條件下做了3 次平行試驗(yàn),分析測(cè)定了原液、3 個(gè)處理液的SS、NH3-N、COD、BOD5、BOD5 /COD 值等指標(biāo),結(jié)果見(jiàn)表2。
本試驗(yàn)中棕黑色的亞麻廢水原液經(jīng)優(yōu)化預(yù)處理后,過(guò)濾出水幾乎為無(wú)色。由上表可知,經(jīng)過(guò)整個(gè)預(yù)處理工藝后,固體懸浮物的去除率可達(dá)94.2%,NH3-N去除率可達(dá)71.4%,COD 去除率可達(dá)51.8%,BOD5 去除率可達(dá)28.3%,從BOD5 /COD 值由原來(lái)的0.12 上升至0.19(增幅達(dá)55.6%)來(lái)看,廢水的可生化性得到較明顯的改善,為后續(xù)的生化深度處理創(chuàng)造了有利條件。結(jié)果表明,本廢水預(yù)處理工藝具有較好的穩(wěn)定性和可行性。
3 結(jié)論
(1)本試驗(yàn)中采用“微電解-電/Fenton-曝氣池”工藝預(yù)處理亞麻廢水的優(yōu)化條件是:Fe/C 柱微電解時(shí)mFe /mC 為2:1,廢水停留時(shí)間為1.5 h;電/Fenton 時(shí)雙氧水滴加速度為0.025 mL/min;曝氣時(shí)在pH 為10、流量為1.5 L/min 的條件下“空氣吹脫”1.5 h。
(2)此高濃度亞麻廢水經(jīng)優(yōu)化預(yù)處理后,過(guò)濾出水幾乎為無(wú)色。固體懸浮物的去除率可達(dá)94.2%,NH3-N 去除率可達(dá)71.4%,COD 去除率可達(dá)51.8%,BOD5 去除率可達(dá)28.3%,BOD5 /COD 值由原來(lái)的0.12提升至0.19,廢水的可生化性得到較明顯的改善,為后階段的深度處理奠定了基礎(chǔ)。
(3)本試驗(yàn)中COD 的去除主要?dú)w功于“微電解和電/Fenton”的作用,而大部分NH3-N 的去除則依賴(lài)于“空氣吹脫”過(guò)程。本試驗(yàn)再次證明了電/Fenton 反應(yīng)優(yōu)于普通的Fenton 反應(yīng),其原因可能是電/Fenton 既包含更具“原位效應(yīng)”的均相、非均相Fenton 反應(yīng),又有在微電解電場(chǎng)協(xié)助下的“電催化Fenton”反應(yīng)。