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胖先生的水處理日記
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這個案例取材于我們公司前段時間接的一個項目,到目前為止該項目基本完事兒了,效果挺好,不但降低出水指標達到業(yè)主要求排放標準,而且給業(yè)主省了不少運行費用,大約在20%左右,業(yè)主樂的直冒鼻涕泡。
沒辦法,現(xiàn)如今地主家里,也快沒有余糧了啊.......好了,不埋汰業(yè)主了,咱正式說說這個技改項目吧。這家污水廠位于北方某流域的一家臨海工業(yè)園內,主要收集處理工業(yè)園區(qū)內部企業(yè)的污廢水,設計規(guī)模5萬m3/d,一共分為3個系列,水中主要污染物為COD、氨氮、總氮、總磷。改造之前呢,污水廠一直執(zhí)行的是《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級B,所用工藝流程為APAN1AN2AN3OAN,也即厭氧池+前置缺氧池1+前置缺氧池2+前置缺氧池3+好氧池+二沉池+后置深床反硝化濾池,具體的工藝流程簡圖如下所示。▲該工業(yè)園區(qū)污水處理廠工藝流程簡圖這個工藝流程可能有點復雜,胖哥先給大家分析下其中流程的信息吧。
首先,該工業(yè)園區(qū)內的企業(yè)大多數為生物制藥、機械加工、汽車配件等企業(yè),所以進水中C/N較低,厭氧單元和反硝化單元還需要額外補加碳源進行脫氮除磷,因此原工藝在厭氧池和缺氧池1處設置了碳源投加。其次,因為進水中既含有氨氮也含有硝態(tài)氮,而且硝態(tài)氮含量并不算低,直接進入厭氧池會破壞厭氧釋磷的環(huán)境,因此對于進水分成了兩部分,小部分直接進入厭氧池補充碳源。大部分則直接進入缺氧1池,經歷缺氧1池和缺氧2池的反硝化脫氮操作后,去除一部分硝態(tài)氮后再經由缺氧2池回流回到厭氧池,以降低原水中硝態(tài)氮對聚磷菌厭氧釋磷同時吸收有機物的影響。再次,因為原水總氮成分中60%是硝態(tài)氮,40%是氨氮,因此在經過好氧池處理后的回流硝化液中,一小部分回流到缺氧1池,大部分回流到缺氧3池,不在缺氧2池設置回流點,目的是放止硝化產生的硝態(tài)氮進入厭氧池抑制聚磷菌功能。
最后,污泥回流不進入厭氧池,而是越過它直接到缺氧1池,也是基于出水中硝態(tài)氮含量較高,可能會破壞厭氧池環(huán)境方面考慮,厭氧池內設置填料,同時依靠缺氧2池回流,污泥濃度基本可以得到保證。基本疑問解釋完了,您各位是不是覺得這個工藝設計的非常完美?改造前,污水廠的排放標準是一級B,這套工藝湊合也能運行,但現(xiàn)在主管部門要求其提標達到1級A,就有點勉為其難了,即便增加運行費用,也是效果甚微。更何況,業(yè)主不但不想增加運行費用,還想著借改造的機會往下砍一刀。接下來胖哥接著說說當時我們經過現(xiàn)場調研后,對現(xiàn)有工藝及設施的問題診斷及改進措施。問題有很多,其中最常見也是最嚴重的一個問題,就是硝化液回流導致的碳源損耗嚴重。對于這一點,其實哪止這家,我估計幾乎所有的污水廠或多或少都存在這個問題,其根源就在于好氧池往前置缺氧池回流的硝化液中,由于溶解氧較高,進入缺氧池后會在一段時間內形成事實上的好氧環(huán)境。而缺氧池內干活兒的那群反硝化菌,又是典型的“滑頭”,有氧時就左手拿饅頭(有機物),右手蘸白糖(氧氣),過瀟灑日子,只有當沒氧時,才會心不甘情不愿的左手拿饅頭(有機物),右手夾咸菜(NOx-N)。
作為管理者,我們自然是不希望反硝化菌太過于快活,得讓它們始終保持艱苦樸素的工作作風才行,而一旦硝化液中夾帶的“糖衣炮彈”(氧氣)太多,反硝化菌就會千方百計偷奸;,不好好干活兒,整個系統(tǒng)的脫氮效率下降不說,還會過多消耗我們的“饅頭”,百害而無一利。根據現(xiàn)場調研得到的數據,該廠好氧2池出水溶解氧高達5mg/L,兼之內回流比為200%,通過理論計算,這部分氧氣額外消耗的碳源,折算成COD大約在10mg/L左右。CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2=xCO2+y/2H2O+△H可別小瞧這10mg/L的COD,如果能把這個量節(jié)省下來,乘以一天50000m³的處理量,算下來可不是一筆小錢。
(1)把缺氧1池改為脫氣池,作用為去除好氧硝化液回流中夾帶的過量氧氣;(2)把原缺氧1池的原水進水點位后移至缺氧2池,保證原水中自帶的碳源不被硝化液中氧氣消耗;(3)取消好氧硝化回流缺氧3池的回流點位,統(tǒng)一改到脫氣池進行過量氧氣脫除;(4)把缺氧2池回流厭氧池的點位后移至缺氧3池處;(5)取消厭氧池碳源投加點位,依靠缺氧3池回流液中攜帶的碳源補充厭氧池碳源。同事改造方案的原則很簡單,就是將原工藝中的缺氧1池作為脫氣池使用,這樣缺氧2池就能更好發(fā)揮反硝化脫氮效能,然后還可以往厭氧池里面回流碳源,這樣既可以保證厭氧池的釋磷,又能保證缺氧池內碳源不被氧氣浪費。
▲同事提出的工藝改造方案流程簡圖
毫無疑問,同事的改造方案有很強的可行性,如果付諸實現(xiàn),出水達到1級A應該問題不大,但還不夠省錢。怎么省錢呢?很簡單,從兩方面下手:一是電費,一是藥劑費。本系統(tǒng)原有的藥劑只有碳源,碳源采用的是乙酸鈉,因為除磷和脫氮都有最低C/N和C/P的要求,這個想降低的話不太容易,所以只能從電費入手。要想降低電費,自然是從各種水泵、風機下手,風機由定頻改為變頻,不但能夠節(jié)約電費,還能夠控制好氧池出水DO值別那么高,不過這體現(xiàn)不出我的改造方案特點,因此不過多討論。除了風機,就是水泵,而水泵分為兩種,其一是原水進水泵,這個肯定不能小,其二就是各種回流水泵,這個就大有空間了,肯定是越少越好。(1)取消厭氧池,改為脫氣池,去除回流液中多余的氧氣;(4)取消好氧池2到缺氧1池、缺氧3池的硝化液回流;(5)取消厭氧池進水,并分為3部分分別進入缺氧1池、缺氧2池和缺氧3池。我的方案主要以“取消”為主,基本原則就是把能省的都省了,包括硝化液回流系統(tǒng)、缺氧池到厭氧池的回流系統(tǒng)。碳源投加也從2個點位改成了1個,工藝流程圖如下所示。
▲我提出的工藝改造方案流程簡圖
當然了,看到我的改動方案后一定會有人提出2點疑問:“第二,硝化液回流系統(tǒng)取消了,如何保證總氮達標?”先說第一個問題,沒錯,要是按照我這么改的話,生物除磷就別指望了,但我這么改,肯定也是有原因的。首先進水中的總磷成分,有相當一部分是不溶性的顆粒磷,可以隨著剩余污泥一起排出系統(tǒng),因此在90%以上時間段中,實際需要生化工藝或者化學沉淀工藝去除的總磷值≤1mg/L,并不算太高,所以原工藝中不加任何化學除磷藥劑,單純依靠生化系統(tǒng)也能勉強達標。然后就是對比單純化學除磷和生化除磷的能耗,目前采用生化除磷工藝,因為原水中含有的NOx-N濃度較高,需要從缺氧池回流相當一部分水到厭氧池才能有效厭氧釋磷。而這部分回流是需要電費的,經過調查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場負責回流的水泵有3臺,每臺功率15kw/h,按照電費0.75元/度計算,回流這部分水量的電費成本就是0.027元/m³。采用化學沉淀除磷工藝的話,除磷劑用PAC,根據化學除磷反應的計量關系,理論上去除1mg/L的P需要用到0.87mg/L的Al,核算去除設計總磷濃度所需要的PAC投加量約為20mg/L。按照市售PAC價格1300元/t計算,直接采用PAC沉淀除磷的工藝運行成本為0.026元/m³。很明顯,直接采用PAC化學沉淀除磷的成本和生化除磷的成本幾乎一致,但您可別忘了,我還沒算生物除磷工藝所需的碳源乙酸鈉的費用,并且在管理上明顯也是化學除磷更加方便,而且節(jié)省出來的厭氧池空間,還可以作為硝化液回流脫氣池。所以取消生化除磷工藝,改為單純的化學除磷工藝,既省錢還方便,又能強化系統(tǒng)脫氮效果,簡直就是一箭三雕的好事兒,何樂而不為?
后續(xù)公司按照我的提議開展現(xiàn)場中試PAC除磷試驗,結果證明以17mg/L的PAC投加量,即可實現(xiàn)出水總磷濃度≤0.3mg/L的效果,運行成本甚至比我當初估算的更低。然后再說第二個問題,也就是硝化液回流系統(tǒng)取消后,會不會影響脫總氮效果。
關于這個問題其實胖哥在之前的文章中說過很多次了,也就是分段多級進水和串聯(lián)單級進水工藝的區(qū)別,通過系統(tǒng)物料平衡分析可以得知,分段多級進水的確是能夠大大降低回流流量,甚至于可以取消硝化液回流系統(tǒng),僅憑污泥回流系統(tǒng)即可實現(xiàn)同樣脫除總氮的效果。所以這里您各位且容胖哥偷個懶,咱們就不過多展開了,類似文章可以參考這一篇:關于這個項目,回流液溶解氧較高的問題解決思路,基本就是這樣,除了這個問題外,其實還有很多別的問題,例如后置深床反硝化濾池脫氮效率不好等。
不過這篇文章的字數又突破5000字了,要是全寫完還不知道要再寫多少字,字數太多的話,您看的也累,我寫的也累。
好了,今天日記的內容就到這了。
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寫在文末:我是胖先生,專注于污水處理技術研發(fā)10年有余,注冊環(huán)保工程師,注冊給排水工程師,環(huán)境保護高級工程師。
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另外一花獨放不是春,百花齊放春滿園,胖先生也想讓咱各位水友都能多學一點有關于水處理的有用知識,為綠水青山出一份力。
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