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中國給水排水2021年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置 技術(shù)與應(yīng)用高級研討會(第十二屆)邀請函暨征稿啟事
 
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泵的問題故障解決方案

已關(guān)閉 懸賞分:0 - 提問時間 2013-02-10 21:25
參考案例 例1

異,F(xiàn)象
 
客戶報修機(jī)封漏水
原因分析 經(jīng)現(xiàn)場檢查此泵為一密封的設(shè)備冷卻循環(huán)系統(tǒng),一臺是主泵,另兩臺為補(bǔ)給泵(變頻啟動)一用一備串聯(lián)使用。主泵進(jìn)水需經(jīng)過補(bǔ)給泵,而補(bǔ)給泵變頻工作時轉(zhuǎn)速很低,若不需補(bǔ)給時則對主泵供水形成阻力,從而使泵工作時易出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象或進(jìn)水不足,使機(jī)封在工作時會斷續(xù)出現(xiàn)干磨而損壞。
處理對策 1、 現(xiàn)場更換機(jī)封,目前已運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
2、 因原管路設(shè)計(jì)存在隱患,機(jī)封仍有隨時損壞的可能,建議客戶對管路進(jìn)行改造,主泵進(jìn)水可單獨(dú)設(shè)置管路。
改善措施 主泵進(jìn)水單獨(dú)設(shè)置管路(避免了因II吸入條件變化有可能產(chǎn)生供水不足)


參考案例 例2
 

異,F(xiàn)象
 
G32-65(2P)泵(編號:05100175F)中承斷開,泵軸被壓彎。
原因分析 水泵出水管路安裝不良,管路長,硬裝在泵殼上擠壓水泵泵殼,在運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生交變力作用于水泵,在交變力作用下中承座斷開,管路將水泵軸壓彎。
處理對策 更換泵殼、電機(jī)轉(zhuǎn)子、中承、機(jī)封及軸承。
改善措施 一、 安裝時管路要固定在房屋的墻壁或基礎(chǔ)上,并支撐好,不至于因安裝管道而使泵承受過大的力造成水泵損壞。
二、 請客戶詳細(xì)閱讀安裝操作維護(hù)手冊。并按照安裝操作手冊的規(guī)定配管。


參考案例 例3
 

異,F(xiàn)象
 
客戶描述:設(shè)備在試運(yùn)中電流達(dá)到60A,(額定電流38A)
原因分析 設(shè)備在試運(yùn)中,出現(xiàn)嚴(yán)重過載,可能有以下幾種因素:
1) 機(jī)械摩擦(葉輪磨口環(huán))
2) 電壓過高或過低,超過標(biāo)準(zhǔn)﹢10或﹣5
3) 接線錯誤(錯將三角型接法接成星型)
處理對策 通過電話了解,排除上述2項(xiàng),判定屬接線錯誤,誤將三角型接法接成星型后,每項(xiàng)繞組上的相電壓將下降到原電壓的0.58倍。如果仍帶上額定負(fù)載運(yùn)行,為了克服負(fù)載的阻力距,要求星型接法的轉(zhuǎn)距應(yīng)該和三角型接法時一樣大小,這就迫使電流增加,使轉(zhuǎn)距盡力去平衡負(fù)載阻力距,從而造成過載,時間長了就會使溫升超過允許值,嚴(yán)重時會造成電機(jī)繞組燒毀。
改善措施 電話指導(dǎo)客戶三角型接法,如圖:

參考案例 例4
 

異,F(xiàn)象
 
LPS系列泵浦運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后即發(fā)生機(jī)封漏水,拆解機(jī)封發(fā)現(xiàn)機(jī)封為無水運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象,靜環(huán)橡膠圈龜裂。
原因分析 1、客戶開機(jī)前未排放泵殼內(nèi)空氣。
2、由于泵浦吸入口吸入了部分空氣。
處理對策 1、告知客戶開機(jī)前排放空氣。
2、將泵浦吸入口與水池進(jìn)水口距離加大。
3、在泵浦中承座回流管預(yù)留孔(用于LPS上,可當(dāng)排氣孔用——因其為最高點(diǎn))與出水口取壓孔之間加裝回流管。
改善措施 由于LPS本身構(gòu)造因素(機(jī)封在泵腔內(nèi)的最高點(diǎn))只要腔內(nèi)有空氣存在,時間一長機(jī)封腔內(nèi)會因積空氣而使液體無法進(jìn)入潤滑,即使正壓供水其機(jī)封卸下后會似橡膠硬化,但并非客戶泵內(nèi)真的無水運(yùn)轉(zhuǎn)。
解決方法:1、加裝回流管2、可選用GPS泵。

參考案例 例5

 

異,F(xiàn)象
 
MA0.85/8-260-740攪拌機(jī)客戶在使用時,當(dāng)水深高于攪拌機(jī)0.5m時,空氣開關(guān)就跳閘,低于0.5m時運(yùn)行正常。
原因分析 由于用戶未將電纜線固定牢,導(dǎo)致電纜線在離攪拌機(jī)0.8m處磨損,當(dāng)水位上升時,磨破的電纜線浸入水中導(dǎo)致空氣開關(guān)跳閘。
處理對策 一、更換電纜線(更換電纜線后必須做氣密試驗(yàn)) 
二、將電纜線固定于支架上。
改善措施 一、當(dāng)技服人員遇到類似案件時(特別是沉水泵)應(yīng)仔細(xì)檢查電纜線是否有破損 (包括運(yùn)輸途中造成的破損) 

二、告知客戶當(dāng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時將電纜線捆扎牢固,以防止電纜線在葉輪上磨破及電 纜線在支架上長期搖晃而磨損。

參考案例
 例6 

 

異,F(xiàn)象
 
G375-250II(4P)H:23m Q:600m3/h,由于流量不足,導(dǎo)致空調(diào)主機(jī)冷卻水溫度降不下來而保護(hù)性停機(jī),原設(shè)計(jì)H:23m Q:600m3/h I:108A,現(xiàn)場檢測 H:20m Q:400m3/h I:90A
原因分析 流量不足:
1、濾網(wǎng)堵塞 2、閘閥、逆止閥未完全打開。 
3、管路系統(tǒng)有堵 4、泵浦本身故障(包括葉輪堵塞、設(shè)計(jì)不良。)
處理對策 1、清洗冷卻塔內(nèi)過濾網(wǎng)(流量由400m3/h上升至420m3/h I: 93A) 
2、清洗泵浦入口過濾器(流量由420m3/h上升至440m3/h I:95A) 
3、檢查閘閥、逆止閥、客戶使用逆止閥,發(fā)現(xiàn)逆止閥開啟度不夠。 
(流量由440m3/h上升到490m3/h I:100A) 
 
改善措施 目前流量490m3/h,客戶主機(jī)可以正常工作,經(jīng)了解客戶使用的逆止閥所設(shè)計(jì)流量在490m3/h,而非我司泵浦故障,請技服人員在現(xiàn)場處理同類案件時必須考慮系統(tǒng)中管路、閘閥、逆止閥等。


參考案例 例7 

 

異,F(xiàn)象
 
低速推流器LFP4/4-1800-63,使用半年左右發(fā)生起吊裝置用鋼絲繩斷。
原因分析 客戶設(shè)備在運(yùn)行時鋼絲繩始終處于受力狀態(tài),導(dǎo)致鋼絲繩與卸扣處老化而斷裂。
(因客戶共使用3臺,1臺已斷,檢查另2臺發(fā)現(xiàn)鋼絲繩處于受力狀態(tài))
處理對策 1、將已斷鋼絲繩之推流器用吊鉤將主機(jī)吊上來(注意檢查該設(shè)備是否停機(jī),否
則會帶來生命危險) 
2、更換新鋼絲繩。 
3、試運(yùn)行正常。
改善措施 1、提醒客戶鋼絲繩在設(shè)備運(yùn)行時不能受力 
2、請客戶對操作工加以培訓(xùn)。 
3、詳細(xì)閱讀操作說明書。

參考案例 例8

 

異,F(xiàn)象
 
G3100-250(4P)空調(diào)冷卻泵,在調(diào)試階段即發(fā)現(xiàn)機(jī)封漏水,拆下機(jī)封,靜環(huán)橡膠有龜裂,靜環(huán)斷裂。
原因分析 此現(xiàn)象應(yīng)為無水運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致,但客戶稱開機(jī)前管路內(nèi)已灌滿水(正壓供水),排氣閥
也打開排盡管路內(nèi)空氣,后經(jīng)仔細(xì)檢查,客戶冷卻塔內(nèi)水位高度比泵浦略高一點(diǎn), 
開機(jī)后水位下降,有空氣吸入泵腔內(nèi),造成機(jī)封無水運(yùn)轉(zhuǎn)。
處理對策 將冷卻塔內(nèi)液位開關(guān)向上提升,使冷卻塔內(nèi)水位升高,開機(jī)后水位雖下降但不會吸入空氣。
改善措施 請各處區(qū)技服人員在處理案件時,應(yīng)從多方面、多角度考慮問題,在維修的同時應(yīng)
將故障原因排除,以免下次再發(fā)生同樣的故障。

參考案例 例9

 

異,F(xiàn)象
 
MA1.5/6-260-980(SUS304)客戶正常使用3個月,即發(fā)生葉輪和導(dǎo)流罩脫落,電纜線損壞。
原因分析 此機(jī)型選用第一種安裝方式,在導(dǎo)桿中部有一支撐總成,由于池壁不是垂直,而是斜入面,導(dǎo)致支撐總成無法固定于墻面上,故主機(jī)運(yùn)行時振動大而將葉輪和導(dǎo)流罩固定螺栓振落,葉輪和導(dǎo)流罩脫落于水池中。
 
處理對策 1、根據(jù)客戶池型,將支撐總成加長,能夠頂住池壁,減少振動。
2、另外由于葉輪與液面的距離太小,也會引起主機(jī)振動,請技服人員現(xiàn)場注意。
改善措施 當(dāng)客戶報修時,技服人員到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)葉輪、導(dǎo)流罩脫落,不只是替客戶重新安裝即可,還應(yīng)多方面考慮,找出其真正的原因,并將其原因告知客戶及業(yè)務(wù)人員,以便于改善。

參考案例 例10

 

異,F(xiàn)象
 
L37-65(2P)空調(diào)冷卻泵運(yùn)行一段時間后,系統(tǒng)壓力降低。
原因分析 技服人員接到報修后應(yīng)從以下幾點(diǎn)檢查: 
一、進(jìn)出口壓力(出口壓力減去進(jìn)口壓力等于實(shí)際壓力)流量。 
二、運(yùn)行電流。 
三、根據(jù)以上數(shù)據(jù),如果實(shí)際壓力低于額定壓力,實(shí)際電流低于額定電流的80%, 
可以判斷為進(jìn)口水量不足。 
四、檢查進(jìn)口過濾器(注意客戶有時,進(jìn)口過濾器不止一個)。 
五、此案最終檢查為進(jìn)口Y型過濾器堵塞。
處理對策 清洗Y型過濾器濾器,系統(tǒng)運(yùn)行正常。
改善措施 一、當(dāng)技服人員接到類似報修時,首先從電話中了解客戶運(yùn)行狀況如壓力、電流 
馬上可以分析出故障原因,能在電話中指導(dǎo)客戶自行排除的盡量不要去現(xiàn) 
場。 
二、告知客戶定期清理過濾器,如果堵塞嚴(yán)重時會損壞機(jī)封。


參考案例 例11

 

異,F(xiàn)象
 
1、GMP310-100(4P)泵進(jìn)口橡膠止回閥舌破損,閥舌中心鐵片脫落掉入葉輪中。 
2、隔離板進(jìn)口由Φ102mm磨擦到Φ150mm左右。 
3、流量、揚(yáng)程下降,超電流運(yùn)行,以致燒毀電機(jī)。
原因分析 1、由于水泵出口管路中沒有安裝止回閥,停機(jī)時也未關(guān)小閥門緩慢停機(jī),造成 泵殼內(nèi)橡膠止回閥舌停機(jī)時撞擊閥座,以致閥舌橡膠破損,閥舌中心鐵片脫 落掉入葉輪。 
2、鐵片隨葉輪一起旋轉(zhuǎn),磨擦隔離板進(jìn)口將進(jìn)口磨大。 
3、隔離板進(jìn)口磨大后,密封性能變差,造成水大量回流,水泵出水流量、揚(yáng)程下降,但有大量的水從葉輪出口回流到葉輪進(jìn)口,造成水泵超流量運(yùn)行,水 泵超電流燒毀電機(jī)。
處理對策 1、電機(jī)重新繞線。 
2、將隔離板進(jìn)口處鐵片內(nèi)孔縮小到Φ100mm,而后由客戶自行加工新隔離板更換之。 
3、更換新的泵進(jìn)口橡膠止回閥
改善措施 1、要求客戶在泵出水管路上安裝止回閥,以徹底解決問題。


參考案例 例12

 

異,F(xiàn)象
 
CHD53.7-80泵2臺,額定流量45m3/h,在該系統(tǒng)運(yùn)行時,計(jì)算出流量只有8m3/h。
原因分析 該泵裝置管路配置情況為:進(jìn)水管路配用外徑Ф100mm的管及管路附件,出水管路未按規(guī)定配置,而配用外徑Ф50mm(內(nèi)徑Ф45mm)的管子,長度約25m,裝有逆止閥一只,閘閥一只及彎頭六只。

因出水管路管徑太小,水流速很大,管路阻力急速上升,造成泵運(yùn)行工況點(diǎn)向小流 量方向大幅度偏移,在流量8m3/h處運(yùn)行。
處理對策 一、拆除大部分出水管路,在閘閥后面接一旁通管至水池,管路(出水)總長2m多測量水泵流量(應(yīng)用容積法,即測定一定時間內(nèi)水池水位下降高度,計(jì)算容積變化得出每小時的流量)約為35m3/h。 

二、客戶將出水管路全部改為管徑Ф100mm的管子及附件后,再次測定流量,電話詢問客戶更改后的使用情況,客戶沒有反映流量不足。
改善措施 一、業(yè)務(wù)應(yīng)注意提醒客戶,按照安裝維護(hù)要求配置管路系統(tǒng)。
二、如需變更管路,必須進(jìn)行仔細(xì)的管理阻力計(jì)算,以免出現(xiàn)類似流量下降故障。 
三、當(dāng)技服人員接到報修后應(yīng)對客戶的管路配置詳細(xì)了解,不要被客戶誤導(dǎo)(此案當(dāng)初客戶稱原來流量正常)。

參考案例 例13

 

異,F(xiàn)象
 
CP530-300,啟動后不到一分鐘控制柜內(nèi)熱保護(hù)器動作。
原因分析 將泵浦提上來,空運(yùn)轉(zhuǎn)正常,放下去又出現(xiàn)熱保護(hù)器動作,由于此泵浦長期未使用,池底有污泥沉積,葉輪被污泥包圍,無法轉(zhuǎn)動,啟動時電流太大,造成熱保護(hù)器過熱而動作。
處理對策 清理池底沉積污泥后試運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
改善措施 請技服人員到現(xiàn)場維修時注意此類現(xiàn)象,防止由于外界原因而導(dǎo)致泵浦不能正常工作。

參考案例 例14

 

異,F(xiàn)象
 
客戶購買我司G375-250泵浦3臺,反映其中一臺溫度達(dá)105℃,另兩臺溫度75℃要求更換電機(jī)
原因分析 客戶是用紅外線溫度計(jì)檢測電機(jī)溫度,經(jīng)過了解二臺75℃電機(jī)是在運(yùn)行時測量的溫度,一臺105℃的電機(jī)是在電機(jī)剛停止運(yùn)行后5分鐘內(nèi)測量的溫度,屬于測量方法不對,因?yàn)殡姍C(jī)停止運(yùn)行后無風(fēng)扇給電機(jī)散熱,電機(jī)溫度會在短時間內(nèi)上升。
處理對策 給客戶解釋說明,溫度上升的原因,電機(jī)無異常,可正常使用。
改善措施 技服人員接到此類報修時應(yīng)詳細(xì)了解客戶使用狀況,測量方法,特別注意我司電機(jī)是F級絕緣,用溫度計(jì)測量溫升不能超過85℃,用電阻法測量,溫升不能超過100℃,電機(jī)連續(xù)運(yùn)行4——6小時溫度便達(dá)到穩(wěn)定值,不會再上升了。


參考案例 例15

 

異,F(xiàn)象
 
客戶購買我司GRB-300A*5臺,其中2臺運(yùn)行20天即發(fā)生葉輪間隙變化而產(chǎn)生摩擦
原因分析 經(jīng)了解此客戶GRB-300A*5臺,三臺用于工頻運(yùn)行,二臺用于變頻運(yùn)行,配160KW變頻電機(jī),水深7米,變頻風(fēng)機(jī)設(shè)置頻率在15HZ運(yùn)行,由于工頻風(fēng)機(jī)風(fēng)壓風(fēng)量大于變頻風(fēng)機(jī)風(fēng)壓風(fēng)量,導(dǎo)致變頻風(fēng)機(jī)空氣不能排出,熱空氣在風(fēng)機(jī)內(nèi)部循環(huán)溫度都度越來越高,潤滑油的溫度也逐漸變高,最終油質(zhì)劣化,齒輪、軸承潤滑不良,葉輪間隙發(fā)生變化而產(chǎn)生摩擦。
處理對策 將變頻風(fēng)機(jī)的頻率提高到35HZ運(yùn)行,(頻率是根據(jù)現(xiàn)場水深變化可能會變化,此次設(shè)定是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定并經(jīng)24小時運(yùn)行而定)。
改善措施 1、請技服人員現(xiàn)場維修或調(diào)試時注意風(fēng)機(jī)的控制方式,如有變頻控制時請注意下限頻率。
2、風(fēng)機(jī)如果加裝隔音罩時,請客戶使用320#潤滑油,因?yàn)楦粢粽謨?nèi)溫度比室內(nèi)高出20——30℃。
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