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中國給水排水2020年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應用高級研討會 (第十一屆)邀請函暨征稿啟事
 
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電吸附技術(shù)在石化污水回用領域應用的研究工作總結(jié)

已關閉 懸賞分:10 - 提問時間 2013-02-08 12:51
齊魯石化煉油廢水回用工程

 

電吸附技術(shù)在石化污水回用領域應用的研究工作總結(jié)

 

背景介紹

電吸附除鹽技術(shù)是由常州愛思特凈化設備有限公司開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的除鹽技術(shù)。中石化齊魯分公司研究院2003年因為進行乙烯含鹽污水回用技術(shù)研究,在進行工藝路線選擇時,針對乙烯污水處理場外排污水的特點,特別需要一種既耐有機污染的又具備除鹽功能的技術(shù),而此時愛思特公司剛好開發(fā)出電吸附除鹽技術(shù),已經(jīng)有了初期的工業(yè)化設備用于引用水處理,并通過學術(shù)交流會的形式對新技術(shù)進行了公布。由此開始,我們2個單位開始進行3年的友好合作,共同進行電吸附技術(shù)在石化污水回用領域應用的研究工作,愛思特公司提供設備,齊魯研究院進行污水處理的試驗,發(fā)現(xiàn)問題后共同研究、協(xié)商,并對電吸附工藝進行改進。從2003年至2005年期間,使用愛思特公司提供的EMK300、EMK300B、EMK320和EMK400產(chǎn)品,分別對齊魯石化乙烯污水處理場I、II系列低含鹽生化出水、黃河水和齊魯石化煉油實業(yè)部二凈化污水處理場生化出水進行除鹽試驗,試驗結(jié)果表明:采用電吸附除鹽技術(shù)可以將中水和凈水中的鹽含量按需求進行去除,并且可以達到陰、陽離子同時去除,與此同時電吸附除鹽設備可以保持長周期穩(wěn)定運行。現(xiàn)將這三年的工作按項目總結(jié)如下:

 

1、2003年乙烯污水回用脫鹽試驗

2003年乙烯污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK300和EMK300B。流程為兩級模塊串聯(lián),間歇運行,處理規(guī)模為1m3/h。第一級使用EMK300B,有50×6=300對模塊,第二級使用EMK300,有50×3=150對模塊,每對模對的尺寸為300×1800mm,因此,模塊的總面積為234m2,單位面積連續(xù)處理水量為2.14L/m2/h。試驗全部采用手動操作。試驗流程見表1:

表1 EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)試驗結(jié)果

 

COD/mg.L-1

電導/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對電壓/V

進水

20.7

2500

628

400

217

2.7

66.7

1.40

出水

15.0

800

106

118

40.3

去除率,%

27.5

68.0

83.1

70.4

81.4

表1的試驗結(jié)果表明:采用EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導率為2500μS/cm,處理水量1m3/h),模對電壓為1.4V時除鹽效果明顯;電導率去除率為68%時,鈣硬的去除率為83.1%,氯離子的去除率為70.4%,硫酸根去除率為81.4%,而且電吸附模塊對COD有去除能力,去除率可以達到27.5%,此時,產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為2.7度電。
 

乙烯污水脫鹽試驗中存在的問題:

 

  • 模塊啟動電流過大,可以達到110A,電器部分負荷很大,需要采用較大的變壓器;
  • 外接變壓器,間歇式手動調(diào)壓,調(diào)壓的準確度低,電壓調(diào)整時,電流會明顯增加,說明電耗在明顯增加;
  • 短接放電時,電流過大,由于放電電流達到300A以上,發(fā)生過電器元件過載的現(xiàn)象,而且此部分能量白白浪費掉,增加了單位產(chǎn)水的成本;
  • EMK300模塊是方形,反洗時,頂部常漏水,說明模塊承壓能力差;
  • EMK300B模塊的電極數(shù)量為300模塊的2.0倍,單獨使用時EMK300B模塊的處理效果較EMK300模塊差,事后證明該模塊存在串水現(xiàn)象;
  • 由于生化出水電導率過高(約13000μS/cm),電吸附脫鹽試驗所用的原水為自來水與生化出水的配水,不能完全說明證明電吸附模塊抗化工污水污染的能力;
  • 電吸附模塊的試驗周期較短,能否在工業(yè)應用中長期連續(xù)運行需要驗證。
     

2、2004年煉油污水回用脫鹽試驗


2004年煉油污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK320。流程為兩級模塊串聯(lián),間歇運行,處理規(guī)模為1m3/h。每一級均有59×2=118對模塊,每對模對的尺寸為300×1800mm,因此模對的總面積為127.44m2,單位面積連續(xù)處理水量為3.92L/m2.h。試驗結(jié)果見表2。

 

該電吸附脫鹽裝置較2003年使用的有如下幾個方面的改進:

  • 電吸附模塊設計成長方體,并增設加強筋,使模塊具有一定的承壓能力,戰(zhàn)地面積也大大減少;
  • 電吸附脫鹽裝置除鹽過程實現(xiàn)了自動和手動兩種方式運行;
  • 模塊啟動時可以按要求自動增加電壓,電路系統(tǒng)中設置了限流,可避免電流過大,因此變壓器相對較;
  • 短接放電采用電阻放電,設置銅排,有效地避免了電器元件過載的現(xiàn)象,同時還可以將模塊中的電盡快放掉;
  • 電吸附裝置工作23小時后,增加0.5小時的反洗時間,該部分水可以回到原水池中,不降低產(chǎn)水率。此措施用于降低模塊因連續(xù)工作而產(chǎn)生的無機鹽積累;
  • 電吸附裝置工作若干個周期時,將中間水池中的反洗水PH調(diào)至3,在反洗的濃水排放期間內(nèi)使用一次,可有效提高電吸附裝置的工作效率,此措施用于解決電吸附模塊再生是否完全問題;
  • 設備運行一段時間后進行徹底酸洗,用于徹底消除電吸附脫鹽裝置的無機鹽積累問題。

 

表2 EMK320模塊串聯(lián)處理煉油污水試驗結(jié)果

 

COD/mg.L-1

電導/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對電壓/V

進水

37.8

1239

131.3

196.1

159.3

1.8

66.7

1.31

出水

14.0

297

44.7

36.1

26.2

去除率,%

63

76.0

75.3

81.6

83.5

表2的試驗結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導率為1239μS/cm,處理水量1m3/h),模對電壓為1.31V時除鹽效果明顯;電導率去除率為76.0%時,鈣硬的去除率為75.3%,氯離子的去除率為81.6%,硫酸根去除率為83.5%,而且EMK320電吸附模塊對COD去除能力較好,去除率可以達到63.0%,此時,產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為1.8度電。

 

3、2004年黃河水脫鹽試驗


2004年黃河水脫鹽試驗使用的電吸附模塊與2004年煉油污水回用脫鹽試驗使用的是同一塊電吸附模塊,間歇運行,處理規(guī)模為1.4m3/h,單位面積連續(xù)處理水量為5.49L/m2.h,試驗結(jié)果見表3。

表3 EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水試驗結(jié)果

 

電導/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對電壓/V

進水

976

216

114

136

1.01

75

1.36

出水

414

81

38

47

去除率,%

57.6

62.3

66.6

65.8

表3的試驗結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水(電導率為976μS/cm,處理水量1.4m3/h),模對電壓為1.36V時除鹽效果明顯;電導率去除率為57.6%時,鈣硬的去除率為62.3%,氯離子的去除率為66.6%,硫酸根去除率為65.8%,由于處理水量增大40%,因此處理效果低于煉油污水,但可以滿足要求,此時,產(chǎn)水率為75%,生產(chǎn)每噸水的電耗僅為1.01度電。
 

煉油污水和黃河水脫鹽試驗中存在的問題:

  • 單組電吸附模塊每天需要增加半小時的清洗時間,操作較為繁瑣,當模塊進行長周期運轉(zhuǎn)并投入工業(yè)化時,需要較大的原水池。
  • 電吸附模塊中離子的積累較快,酸洗頻率為3~4天一次,過于頻繁,不利于工業(yè)應用中的長周期連續(xù)運行。
  • 短期放電時,放電電阻較熱,此部分能量白白浪費掉,對降低產(chǎn)水成本不利。
  • 由于二凈化生化出水電導率過高(約2000μS/cm),預計將來二凈化生化出水電導率為1300μS/cm,電吸附脫鹽試驗所用的原水為自來水與生化出水1:1的配水,不能完全說明電吸附脫鹽裝置具有耐煉油污水污染的能力。
  • 煉油污水脫鹽試驗單組模塊連續(xù)運行的時間為144h,黃河水脫鹽試驗單組模塊連續(xù)運行的時間為200h,運行時間相對較短,而且未能進行兩組模塊的連續(xù)運行試驗,因此,電吸附模塊能否長周期連續(xù)運行仍然需要驗證。
     

4、2005年煉油污水回用脫鹽試驗

4.1 EMK400電吸附模塊簡介

2005年煉油污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK400。由于EMK400電吸附模塊集成技術(shù)上面取得了重大突破,使電吸附核心模塊和整個系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)和配置上更趨合理,性能有了很大程度的提高,因而帶動系統(tǒng)的投資有了較大幅度的下降。另外,在電吸附模塊的運行方式上進行了改進,避免了EMK320模塊的加洗和酸洗,使操作更為簡單合理,同時還有利于連續(xù)的長周期運轉(zhuǎn)。試驗流程為A、B兩組單級模塊,交替運行,連續(xù)產(chǎn)水,規(guī)模為1.4m3/h。A、B兩組模塊均有50×2=100對模塊模對的尺寸為600×1800mm,因此,模塊的總面積為216m2,單位面積連續(xù)處理水量為6.48L/m3.h。

4.2 EMK400電吸附模塊的改進

  • 將過去的一組模塊間歇生產(chǎn)改為兩組模塊連續(xù)生產(chǎn),對于煉油污水(電導率為1500μS/cm),處理規(guī)?梢赃_到1.4m3/h以上;
  • 改進了電吸附模塊的結(jié)構(gòu)設計,使核心材料的能力得以充分發(fā)揮,因此減少了模塊的需要量,試驗流程也由過去的兩級處理改為單級處理,這對模塊的再生極為有利,同時降低了投資;
  • 實現(xiàn)了部分能量回收。將A組模塊再生時釋放的電能施加給B組模塊,從而實現(xiàn)部分能量的回收,使模塊工作的耗電量下降,B組模塊得到了預充電,啟動電流大幅度降低,這不僅降低了運行成本,而且使供電系統(tǒng)的負荷大幅度降低,從而降低了配電系統(tǒng)的投資;
  • 改進了電吸附模塊的供電方式,將過去的50對電極施加75V電壓該為100對電極施加155V電壓,就是將兩個電阻由并聯(lián)該為串聯(lián),從而大幅度減少了模塊的工作電流,使供電回路所需的電源、銅排、接觸器及其它輔助材料成本有了較大幅度地降低;
  • 將電吸附模塊進水的PH值調(diào)到5.8~6.2,可有效地避免電吸附模塊的經(jīng)常性酸洗;
  • 每日一次用原水更換中間水池的水,是降低電吸附模塊的積累有效措施之一,從而保證電吸附模塊長時間的穩(wěn)定運行;
  • 每周斷電運行兩小時,也可以有效降低電吸附模塊的積累,為電吸附模塊長時間的穩(wěn)定運行提供保障;
  • 通過采取電能回收時間內(nèi)工作通水、增加再生靜置時間、縮短短接排污時間和短接再生時間來有效地提高產(chǎn)水率,并保證出水水質(zhì)不受較大的影響。

4.3 2005年煉油污水回用脫鹽試驗情況

2005年煉油污水回用脫鹽試驗9月25日開始調(diào)試,10月9日8點開始連續(xù)運行,至11月19日8點的41天(984小時)時間里,該設備連續(xù)運行的時間為928小時,約38.7天,其它為停電26小時、維修18小時(模塊漏水)、斷電運行8小時、啟動 及清洗水池4小時。由于受煉油廠新原油灌區(qū)排水影響,二凈化車間排水電導率在2500~5200μS/cm范圍波動,因此,在進行電吸附脫鹽試驗時只能根據(jù)來水情況將原水配成電導率為1400μS/cm左右的試驗水進行脫鹽試驗,10月9日至10日14時采用自來水與污水服配作為電吸附進水,10月10日14時至11月8日8時采用電吸附出水與污水復配作為電吸附進水,11月8日8時至試驗結(jié)束的11月19日8時來水電導率在1500μS/cm左右,電吸附進水全部采用煉油廠二凈化污水進行試驗。

4.4 EMK400電吸附模塊工作情況

EMK400電吸附模塊工作時A、B兩組模塊交替運行,EMK400電吸附模塊2005年11月9日8:00至16:00工作時原水與A、B兩組交替工作時出水電導率(在線電導監(jiān)測數(shù)據(jù))的變化情況。

 

來水電導率基本保持不變,A、B兩組模塊的出水電導率則呈現(xiàn)規(guī)律性變化,因此,出水經(jīng)過一段時間的停留,可以保持最終出水的連續(xù)和穩(wěn)定。電流和電壓的變化也呈現(xiàn)出了較好的規(guī)律。電流的正負值表示施加在模塊上電流的正向與反向。

4.5 EMK400電吸附模塊試驗結(jié)果

電吸附模塊在試驗初期電導率的去除率為58.6%,試驗結(jié)束時電導率的去除率仍達到58.4%,期間未對模塊進行酸洗或其它處理措施,由此可以說明采取了降低進水PH值、每日一次用原水更換中間水池水和每周斷電運行兩小時幾項措施后,電吸附模塊對污水電導率去除率在連續(xù)運行38.7天的時間里沒有明顯的下降,說明模塊中離子的積累現(xiàn)象已被消除,并且可以保持長時間的連續(xù)穩(wěn)定運行。

4.5.1 實際污水脫鹽試驗情況

試驗期間對模塊電壓、產(chǎn)水率進行了條件試驗。電吸附模塊處理煉油二凈化污水在流量為1.4m3/h、產(chǎn)水率為75%、模對電壓為1.55V、使用煉油實際污水進行試驗時(11月8日至18日),氯離子(每日分析數(shù)據(jù))


采用EMK400電吸附模塊煉油實際污水時,來水電導率基本保持在1500μS/cm左右,在十天的試驗時間里出水電導率也基本保持穩(wěn)定,在630μS/cm左右,電導率的去除率相對比較穩(wěn)定,在58%左右。由圖子變化及去除率曲線與電導率基本相同,無明顯變化。由此可以說明EMK400電吸附模塊在處理煉油實際污水時可以連續(xù)穩(wěn)定運行。

4.5.2 試驗結(jié)果總結(jié)


將試驗期間各條件下的試驗結(jié)果的平均值列于表4,其中1#使用的原水為二凈化污水與EST產(chǎn)水的配水;2#~4#使用的原水全部為二凈化污水。

表4 EMK400單級模塊處理煉油污水試驗結(jié)果

編號

流量m3/h

COD/mgL-1

/mg.L-1

SO42/mg.L-1

電導率/μS.cm

噸水
耗電
量度

進水

出水

去除率,%

進水

出水

去除率,%

進水

出水

去除率,%

進水

出水

去除率,%

1#

1.4

HCL

38.1

28.6

24.9

287.6

103.1

64.2

 

 

 

1343

570

57.6

1.47

2#

1.4

HCL

33.8

15.9

53.0

255.9

95.9

62.5

73.0

39.0

45.8

1483

59.3

59.3

1.56

3#

1.4

H2SO4

52.5

30.2

42.5

241.0

92.0

61.8

144.0

73.0

49.4

1552

58.8

58.8

1.64

4#

1.6

H2SO4

77.6

53.9

30.5

194.3

79.2

59.2

163.4

90.1

44.9

1518

54.0

54.0

1.53


表4的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水時,來水電導率越高則產(chǎn)生每噸水的耗電量越高,而且使用鹽酸和使用硫酸調(diào)PH值時,各項指標的去除率沒有明顯的變化,因此,對于氯離子要求較高的回用水質(zhì),需要使用硫酸調(diào)PH值。
表4的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水,在產(chǎn)水率為75%、流量為1.4m3/h、使用硫酸調(diào)PH值的情況下,電導率去除率為58.8%,氯離子去除率為61.8%,硫酸根去除率為49.4%,噸水耗電量為1.64度電。如果降低出水水質(zhì),即電導率去除率為54%的情況下,處理水量可以達到1.6m3/h,氯離子去除率為59.2%,硫酸根去除率為44.9%,此時噸水耗電量為1.53度電。
試驗中使用硫酸調(diào)PH值時,對來水COD進行控制,表4 的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水時,雖然來水COD達到了52.5mg/L,甚至達到了77.6mg/L,均沒有影響到電吸附模塊的脫鹽效果,而且對COD仍有一定的去除能力,去除率可以達到30%以上,說明EMK400電吸附模塊對COD具有較好的耐受性。
綜上所述,將2003年至2005年電吸附模塊處理各種污水的試驗結(jié)果匯總見表5。

表5 電吸附模塊處理實驗結(jié)果匯總表

項目 原水

運行方式

處理水量m3/h

模塊

模塊
電壓V

產(chǎn)水率,%

原水電導μS.cm

單位模對面積處理水量L.h3/h

COD去除率,%

電導率去除率,%

氯離子去除率,%

噸水電耗量度

2003年乙烯污水

配水

間歇

1.0

EMK310+EMK300

70

66.7

2500

2.14

27.5

68.0

70.4

2.8

2004年煉油污水

配水

間歇

1.0

EMK310+EMK310

77

66.7

1239

3.92

63.0

76.0

81.6

1.8

2004年黃河水

實際水

間歇

1.4

EMK310+EMK310

80

75

976

5.49

 

57.6

66.6

1.01

2005年煉油污水 實際污水 連續(xù) 1.4

EMK400

155 75 1552 6.48 42.5 58.8 61.8 1.64


在2003年至2005年期間的試驗,采用電吸附模塊處理污水取得了如下幾個方面發(fā)進步:

  • 電吸附模塊由處理配水到處理實際污水,使試驗數(shù)據(jù)更具代表性。
  • 處理水量由間歇式1m3/h到連續(xù)式1.4m3/h,并且可以保證連續(xù)長周期穩(wěn)定運行。
  • 電吸附模塊由EMK300升級到EMK400,單位模對面積處理水量由2.14L/m2.h提高到6.48L/m2.h,模塊的工作處理效率得以提高,與此同時,工作流程由兩級簡化到一級,雖然除鹽率下降17.2%,但可以滿足回用要求,因此,大大節(jié)省了電吸附模塊的投資。
  • 由過去的50對電極施加75V電壓改為100對電極施加155V電壓,從而大幅度減少了模塊的工作電流,減少了電器方面的投資。建議繼續(xù)進行技術(shù)改進,達到200對電極施加310V電壓時,電器方面的投資還會降低。
  • 產(chǎn)水率由66.7%提高到75%,使該技術(shù)更具實用性。建議繼續(xù)進行技術(shù)研究,充分利用電吸附模塊的放電電流來提高產(chǎn)水率,同時還可以降低噸水電耗量。
  • 在相同水質(zhì)的情況下,噸水電耗量下降了25%,提升了電吸附水技術(shù)的競爭能力。


由此可以可以得到以下幾個方面的結(jié)論:

  • 1.EMK400電吸附除鹽裝置對有機物具有較大的耐受性,能夠處理石化污水。
  • 2.試驗結(jié)果表明:電吸附除鹽方式可以用于石化污水的除鹽,通過加強控制,EMK400電吸附模塊可以保持長時間的連續(xù)穩(wěn)定運行。
  • 3.EMK400電吸附除鹽裝置對于石化行業(yè)污水具有較好的除鹽能力,對于那些不需要完全除鹽而且要求平衡地去除陰陽離子的水質(zhì)來說,電吸附不失為一種較好的選擇。
  • 4.EMK400電吸附除鹽裝置對水質(zhì)的處理效果是可以控制的,在產(chǎn)水率為75%、流量為1.4m3/h、使用硫酸調(diào)PH值的情況下,電導率去除率為58.8%,氯離子去除率為61.8%,硫酸根去除率為49.4%,噸水耗電量為1.64度電。如果降低出水水質(zhì),即電導率去除率為54%的情況下,處理水量可以達到1.6m3/h,氯離子去除率為59.2%,硫酸根去除率為44.9%,此時噸水耗電量為1.53度電。
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