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中國(guó)給水排水2020年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì) (第十一屆)邀請(qǐng)函暨征稿啟事
 
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電吸附技術(shù)在石化污水回用領(lǐng)域應(yīng)用的研究工作總結(jié)

已關(guān)閉 懸賞分:10 - 提問(wèn)時(shí)間 2013-02-08 12:51
齊魯石化煉油廢水回用工程

 

電吸附技術(shù)在石化污水回用領(lǐng)域應(yīng)用的研究工作總結(jié)

 

背景介紹

電吸附除鹽技術(shù)是由常州愛(ài)思特凈化設(shè)備有限公司開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的除鹽技術(shù)。中石化齊魯分公司研究院2003年因?yàn)檫M(jìn)行乙烯含鹽污水回用技術(shù)研究,在進(jìn)行工藝路線選擇時(shí),針對(duì)乙烯污水處理場(chǎng)外排污水的特點(diǎn),特別需要一種既耐有機(jī)污染的又具備除鹽功能的技術(shù),而此時(shí)愛(ài)思特公司剛好開(kāi)發(fā)出電吸附除鹽技術(shù),已經(jīng)有了初期的工業(yè)化設(shè)備用于引用水處理,并通過(guò)學(xué)術(shù)交流會(huì)的形式對(duì)新技術(shù)進(jìn)行了公布。由此開(kāi)始,我們2個(gè)單位開(kāi)始進(jìn)行3年的友好合作,共同進(jìn)行電吸附技術(shù)在石化污水回用領(lǐng)域應(yīng)用的研究工作,愛(ài)思特公司提供設(shè)備,齊魯研究院進(jìn)行污水處理的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后共同研究、協(xié)商,并對(duì)電吸附工藝進(jìn)行改進(jìn)。從2003年至2005年期間,使用愛(ài)思特公司提供的EMK300、EMK300B、EMK320和EMK400產(chǎn)品,分別對(duì)齊魯石化乙烯污水處理場(chǎng)I、II系列低含鹽生化出水、黃河水和齊魯石化煉油實(shí)業(yè)部二凈化污水處理場(chǎng)生化出水進(jìn)行除鹽試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:采用電吸附除鹽技術(shù)可以將中水和凈水中的鹽含量按需求進(jìn)行去除,并且可以達(dá)到陰、陽(yáng)離子同時(shí)去除,與此同時(shí)電吸附除鹽設(shè)備可以保持長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,F(xiàn)將這三年的工作按項(xiàng)目總結(jié)如下:

 

1、2003年乙烯污水回用脫鹽試驗(yàn)

2003年乙烯污水回用脫鹽試驗(yàn)使用的電吸附模塊的型號(hào)為EMK300和EMK300B。流程為兩級(jí)模塊串聯(lián),間歇運(yùn)行,處理規(guī)模為1m3/h。第一級(jí)使用EMK300B,有50×6=300對(duì)模塊,第二級(jí)使用EMK300,有50×3=150對(duì)模塊,每對(duì)模對(duì)的尺寸為300×1800mm,因此,模塊的總面積為234m2,單位面積連續(xù)處理水量為2.14L/m2/h。試驗(yàn)全部采用手動(dòng)操作。試驗(yàn)流程見(jiàn)表1:

表1 EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)試驗(yàn)結(jié)果

 

COD/mg.L-1

電導(dǎo)/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對(duì)電壓/V

進(jìn)水

20.7

2500

628

400

217

2.7

66.7

1.40

出水

15.0

800

106

118

40.3

去除率,%

27.5

68.0

83.1

70.4

81.4

表1的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導(dǎo)率為2500μS/cm,處理水量1m3/h),模對(duì)電壓為1.4V時(shí)除鹽效果明顯;電導(dǎo)率去除率為68%時(shí),鈣硬的去除率為83.1%,氯離子的去除率為70.4%,硫酸根去除率為81.4%,而且電吸附模塊對(duì)COD有去除能力,去除率可以達(dá)到27.5%,此時(shí),產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為2.7度電。
 

乙烯污水脫鹽試驗(yàn)中存在的問(wèn)題:

 

  • 模塊啟動(dòng)電流過(guò)大,可以達(dá)到110A,電器部分負(fù)荷很大,需要采用較大的變壓器;
  • 外接變壓器,間歇式手動(dòng)調(diào)壓,調(diào)壓的準(zhǔn)確度低,電壓調(diào)整時(shí),電流會(huì)明顯增加,說(shuō)明電耗在明顯增加;
  • 短接放電時(shí),電流過(guò)大,由于放電電流達(dá)到300A以上,發(fā)生過(guò)電器元件過(guò)載的現(xiàn)象,而且此部分能量白白浪費(fèi)掉,增加了單位產(chǎn)水的成本;
  • EMK300模塊是方形,反洗時(shí),頂部常漏水,說(shuō)明模塊承壓能力差;
  • EMK300B模塊的電極數(shù)量為300模塊的2.0倍,單獨(dú)使用時(shí)EMK300B模塊的處理效果較EMK300模塊差,事后證明該模塊存在串水現(xiàn)象;
  • 由于生化出水電導(dǎo)率過(guò)高(約13000μS/cm),電吸附脫鹽試驗(yàn)所用的原水為自來(lái)水與生化出水的配水,不能完全說(shuō)明證明電吸附模塊抗化工污水污染的能力;
  • 電吸附模塊的試驗(yàn)周期較短,能否在工業(yè)應(yīng)用中長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行需要驗(yàn)證。
     

2、2004年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)


2004年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)使用的電吸附模塊的型號(hào)為EMK320。流程為兩級(jí)模塊串聯(lián),間歇運(yùn)行,處理規(guī)模為1m3/h。每一級(jí)均有59×2=118對(duì)模塊,每對(duì)模對(duì)的尺寸為300×1800mm,因此模對(duì)的總面積為127.44m2,單位面積連續(xù)處理水量為3.92L/m2.h。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

 

該電吸附脫鹽裝置較2003年使用的有如下幾個(gè)方面的改進(jìn):

  • 電吸附模塊設(shè)計(jì)成長(zhǎng)方體,并增設(shè)加強(qiáng)筋,使模塊具有一定的承壓能力,戰(zhàn)地面積也大大減少;
  • 電吸附脫鹽裝置除鹽過(guò)程實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)和手動(dòng)兩種方式運(yùn)行;
  • 模塊啟動(dòng)時(shí)可以按要求自動(dòng)增加電壓,電路系統(tǒng)中設(shè)置了限流,可避免電流過(guò)大,因此變壓器相對(duì)較;
  • 短接放電采用電阻放電,設(shè)置銅排,有效地避免了電器元件過(guò)載的現(xiàn)象,同時(shí)還可以將模塊中的電盡快放掉;
  • 電吸附裝置工作23小時(shí)后,增加0.5小時(shí)的反洗時(shí)間,該部分水可以回到原水池中,不降低產(chǎn)水率。此措施用于降低模塊因連續(xù)工作而產(chǎn)生的無(wú)機(jī)鹽積累;
  • 電吸附裝置工作若干個(gè)周期時(shí),將中間水池中的反洗水PH調(diào)至3,在反洗的濃水排放期間內(nèi)使用一次,可有效提高電吸附裝置的工作效率,此措施用于解決電吸附模塊再生是否完全問(wèn)題;
  • 設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后進(jìn)行徹底酸洗,用于徹底消除電吸附脫鹽裝置的無(wú)機(jī)鹽積累問(wèn)題。

 

表2 EMK320模塊串聯(lián)處理煉油污水試驗(yàn)結(jié)果

 

COD/mg.L-1

電導(dǎo)/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對(duì)電壓/V

進(jìn)水

37.8

1239

131.3

196.1

159.3

1.8

66.7

1.31

出水

14.0

297

44.7

36.1

26.2

去除率,%

63

76.0

75.3

81.6

83.5

表2的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導(dǎo)率為1239μS/cm,處理水量1m3/h),模對(duì)電壓為1.31V時(shí)除鹽效果明顯;電導(dǎo)率去除率為76.0%時(shí),鈣硬的去除率為75.3%,氯離子的去除率為81.6%,硫酸根去除率為83.5%,而且EMK320電吸附模塊對(duì)COD去除能力較好,去除率可以達(dá)到63.0%,此時(shí),產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為1.8度電。

 

3、2004年黃河水脫鹽試驗(yàn)


2004年黃河水脫鹽試驗(yàn)使用的電吸附模塊與2004年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)使用的是同一塊電吸附模塊,間歇運(yùn)行,處理規(guī)模為1.4m3/h,單位面積連續(xù)處理水量為5.49L/m2.h,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水試驗(yàn)結(jié)果

 

電導(dǎo)/μS.cm-1

鈣硬/mg.L-1

氯離子/mg.L-1

硫酸根mg.L-1

噸水電耗/度

產(chǎn)水率/%

模對(duì)電壓/V

進(jìn)水

976

216

114

136

1.01

75

1.36

出水

414

81

38

47

去除率,%

57.6

62.3

66.6

65.8

表3的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水(電導(dǎo)率為976μS/cm,處理水量1.4m3/h),模對(duì)電壓為1.36V時(shí)除鹽效果明顯;電導(dǎo)率去除率為57.6%時(shí),鈣硬的去除率為62.3%,氯離子的去除率為66.6%,硫酸根去除率為65.8%,由于處理水量增大40%,因此處理效果低于煉油污水,但可以滿足要求,此時(shí),產(chǎn)水率為75%,生產(chǎn)每噸水的電耗僅為1.01度電。
 

煉油污水和黃河水脫鹽試驗(yàn)中存在的問(wèn)題:

  • 單組電吸附模塊每天需要增加半小時(shí)的清洗時(shí)間,操作較為繁瑣,當(dāng)模塊進(jìn)行長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)并投入工業(yè)化時(shí),需要較大的原水池。
  • 電吸附模塊中離子的積累較快,酸洗頻率為3~4天一次,過(guò)于頻繁,不利于工業(yè)應(yīng)用中的長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行。
  • 短期放電時(shí),放電電阻較熱,此部分能量白白浪費(fèi)掉,對(duì)降低產(chǎn)水成本不利。
  • 由于二凈化生化出水電導(dǎo)率過(guò)高(約2000μS/cm),預(yù)計(jì)將來(lái)二凈化生化出水電導(dǎo)率為1300μS/cm,電吸附脫鹽試驗(yàn)所用的原水為自來(lái)水與生化出水1:1的配水,不能完全說(shuō)明電吸附脫鹽裝置具有耐煉油污水污染的能力。
  • 煉油污水脫鹽試驗(yàn)單組模塊連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間為144h,黃河水脫鹽試驗(yàn)單組模塊連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間為200h,運(yùn)行時(shí)間相對(duì)較短,而且未能進(jìn)行兩組模塊的連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn),因此,電吸附模塊能否長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行仍然需要驗(yàn)證。
     

4、2005年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)

4.1 EMK400電吸附模塊簡(jiǎn)介

2005年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)使用的電吸附模塊的型號(hào)為EMK400。由于EMK400電吸附模塊集成技術(shù)上面取得了重大突破,使電吸附核心模塊和整個(gè)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)和配置上更趨合理,性能有了很大程度的提高,因而帶動(dòng)系統(tǒng)的投資有了較大幅度的下降。另外,在電吸附模塊的運(yùn)行方式上進(jìn)行了改進(jìn),避免了EMK320模塊的加洗和酸洗,使操作更為簡(jiǎn)單合理,同時(shí)還有利于連續(xù)的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。試驗(yàn)流程為A、B兩組單級(jí)模塊,交替運(yùn)行,連續(xù)產(chǎn)水,規(guī)模為1.4m3/h。A、B兩組模塊均有50×2=100對(duì)模塊模對(duì)的尺寸為600×1800mm,因此,模塊的總面積為216m2,單位面積連續(xù)處理水量為6.48L/m3.h。

4.2 EMK400電吸附模塊的改進(jìn)

  • 將過(guò)去的一組模塊間歇生產(chǎn)改為兩組模塊連續(xù)生產(chǎn),對(duì)于煉油污水(電導(dǎo)率為1500μS/cm),處理規(guī)?梢赃_(dá)到1.4m3/h以上;
  • 改進(jìn)了電吸附模塊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使核心材料的能力得以充分發(fā)揮,因此減少了模塊的需要量,試驗(yàn)流程也由過(guò)去的兩級(jí)處理改為單級(jí)處理,這對(duì)模塊的再生極為有利,同時(shí)降低了投資;
  • 實(shí)現(xiàn)了部分能量回收。將A組模塊再生時(shí)釋放的電能施加給B組模塊,從而實(shí)現(xiàn)部分能量的回收,使模塊工作的耗電量下降,B組模塊得到了預(yù)充電,啟動(dòng)電流大幅度降低,這不僅降低了運(yùn)行成本,而且使供電系統(tǒng)的負(fù)荷大幅度降低,從而降低了配電系統(tǒng)的投資;
  • 改進(jìn)了電吸附模塊的供電方式,將過(guò)去的50對(duì)電極施加75V電壓該為100對(duì)電極施加155V電壓,就是將兩個(gè)電阻由并聯(lián)該為串聯(lián),從而大幅度減少了模塊的工作電流,使供電回路所需的電源、銅排、接觸器及其它輔助材料成本有了較大幅度地降低;
  • 將電吸附模塊進(jìn)水的PH值調(diào)到5.8~6.2,可有效地避免電吸附模塊的經(jīng)常性酸洗;
  • 每日一次用原水更換中間水池的水,是降低電吸附模塊的積累有效措施之一,從而保證電吸附模塊長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行;
  • 每周斷電運(yùn)行兩小時(shí),也可以有效降低電吸附模塊的積累,為電吸附模塊長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障;
  • 通過(guò)采取電能回收時(shí)間內(nèi)工作通水、增加再生靜置時(shí)間、縮短短接排污時(shí)間和短接再生時(shí)間來(lái)有效地提高產(chǎn)水率,并保證出水水質(zhì)不受較大的影響。

4.3 2005年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)情況

2005年煉油污水回用脫鹽試驗(yàn)9月25日開(kāi)始調(diào)試,10月9日8點(diǎn)開(kāi)始連續(xù)運(yùn)行,至11月19日8點(diǎn)的41天(984小時(shí))時(shí)間里,該設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間為928小時(shí),約38.7天,其它為停電26小時(shí)、維修18小時(shí)(模塊漏水)、斷電運(yùn)行8小時(shí)、啟動(dòng) 及清洗水池4小時(shí)。由于受煉油廠新原油灌區(qū)排水影響,二凈化車(chē)間排水電導(dǎo)率在2500~5200μS/cm范圍波動(dòng),因此,在進(jìn)行電吸附脫鹽試驗(yàn)時(shí)只能根據(jù)來(lái)水情況將原水配成電導(dǎo)率為1400μS/cm左右的試驗(yàn)水進(jìn)行脫鹽試驗(yàn),10月9日至10日14時(shí)采用自來(lái)水與污水服配作為電吸附進(jìn)水,10月10日14時(shí)至11月8日8時(shí)采用電吸附出水與污水復(fù)配作為電吸附進(jìn)水,11月8日8時(shí)至試驗(yàn)結(jié)束的11月19日8時(shí)來(lái)水電導(dǎo)率在1500μS/cm左右,電吸附進(jìn)水全部采用煉油廠二凈化污水進(jìn)行試驗(yàn)。

4.4 EMK400電吸附模塊工作情況

EMK400電吸附模塊工作時(shí)A、B兩組模塊交替運(yùn)行,EMK400電吸附模塊2005年11月9日8:00至16:00工作時(shí)原水與A、B兩組交替工作時(shí)出水電導(dǎo)率(在線電導(dǎo)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù))的變化情況。

 

來(lái)水電導(dǎo)率基本保持不變,A、B兩組模塊的出水電導(dǎo)率則呈現(xiàn)規(guī)律性變化,因此,出水經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的停留,可以保持最終出水的連續(xù)和穩(wěn)定。電流和電壓的變化也呈現(xiàn)出了較好的規(guī)律。電流的正負(fù)值表示施加在模塊上電流的正向與反向。

4.5 EMK400電吸附模塊試驗(yàn)結(jié)果

電吸附模塊在試驗(yàn)初期電導(dǎo)率的去除率為58.6%,試驗(yàn)結(jié)束時(shí)電導(dǎo)率的去除率仍達(dá)到58.4%,期間未對(duì)模塊進(jìn)行酸洗或其它處理措施,由此可以說(shuō)明采取了降低進(jìn)水PH值、每日一次用原水更換中間水池水和每周斷電運(yùn)行兩小時(shí)幾項(xiàng)措施后,電吸附模塊對(duì)污水電導(dǎo)率去除率在連續(xù)運(yùn)行38.7天的時(shí)間里沒(méi)有明顯的下降,說(shuō)明模塊中離子的積累現(xiàn)象已被消除,并且可以保持長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

4.5.1 實(shí)際污水脫鹽試驗(yàn)情況

試驗(yàn)期間對(duì)模塊電壓、產(chǎn)水率進(jìn)行了條件試驗(yàn)。電吸附模塊處理煉油二凈化污水在流量為1.4m3/h、產(chǎn)水率為75%、模對(duì)電壓為1.55V、使用煉油實(shí)際污水進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)(11月8日至18日),氯離子(每日分析數(shù)據(jù))


采用EMK400電吸附模塊煉油實(shí)際污水時(shí),來(lái)水電導(dǎo)率基本保持在1500μS/cm左右,在十天的試驗(yàn)時(shí)間里出水電導(dǎo)率也基本保持穩(wěn)定,在630μS/cm左右,電導(dǎo)率的去除率相對(duì)比較穩(wěn)定,在58%左右。由圖子變化及去除率曲線與電導(dǎo)率基本相同,無(wú)明顯變化。由此可以說(shuō)明EMK400電吸附模塊在處理煉油實(shí)際污水時(shí)可以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

4.5.2 試驗(yàn)結(jié)果總結(jié)


將試驗(yàn)期間各條件下的試驗(yàn)結(jié)果的平均值列于表4,其中1#使用的原水為二凈化污水與EST產(chǎn)水的配水;2#~4#使用的原水全部為二凈化污水。

表4 EMK400單級(jí)模塊處理煉油污水試驗(yàn)結(jié)果

編號(hào)

流量m3/h

COD/mgL-1

/mg.L-1

SO42/mg.L-1

電導(dǎo)率/μS.cm

噸水
耗電
量度

進(jìn)水

出水

去除率,%

進(jìn)水

出水

去除率,%

進(jìn)水

出水

去除率,%

進(jìn)水

出水

去除率,%

1#

1.4

HCL

38.1

28.6

24.9

287.6

103.1

64.2

 

 

 

1343

570

57.6

1.47

2#

1.4

HCL

33.8

15.9

53.0

255.9

95.9

62.5

73.0

39.0

45.8

1483

59.3

59.3

1.56

3#

1.4

H2SO4

52.5

30.2

42.5

241.0

92.0

61.8

144.0

73.0

49.4

1552

58.8

58.8

1.64

4#

1.6

H2SO4

77.6

53.9

30.5

194.3

79.2

59.2

163.4

90.1

44.9

1518

54.0

54.0

1.53


表4的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用單級(jí)EMK400模塊處理煉油污水時(shí),來(lái)水電導(dǎo)率越高則產(chǎn)生每噸水的耗電量越高,而且使用鹽酸和使用硫酸調(diào)PH值時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)的去除率沒(méi)有明顯的變化,因此,對(duì)于氯離子要求較高的回用水質(zhì),需要使用硫酸調(diào)PH值。
表4的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用單級(jí)EMK400模塊處理煉油污水,在產(chǎn)水率為75%、流量為1.4m3/h、使用硫酸調(diào)PH值的情況下,電導(dǎo)率去除率為58.8%,氯離子去除率為61.8%,硫酸根去除率為49.4%,噸水耗電量為1.64度電。如果降低出水水質(zhì),即電導(dǎo)率去除率為54%的情況下,處理水量可以達(dá)到1.6m3/h,氯離子去除率為59.2%,硫酸根去除率為44.9%,此時(shí)噸水耗電量為1.53度電。
試驗(yàn)中使用硫酸調(diào)PH值時(shí),對(duì)來(lái)水COD進(jìn)行控制,表4 的試驗(yàn)結(jié)果表明:采用單級(jí)EMK400模塊處理煉油污水時(shí),雖然來(lái)水COD達(dá)到了52.5mg/L,甚至達(dá)到了77.6mg/L,均沒(méi)有影響到電吸附模塊的脫鹽效果,而且對(duì)COD仍有一定的去除能力,去除率可以達(dá)到30%以上,說(shuō)明EMK400電吸附模塊對(duì)COD具有較好的耐受性。
綜上所述,將2003年至2005年電吸附模塊處理各種污水的試驗(yàn)結(jié)果匯總見(jiàn)表5。

表5 電吸附模塊處理實(shí)驗(yàn)結(jié)果匯總表

項(xiàng)目 原水

運(yùn)行方式

處理水量m3/h

模塊

模塊
電壓V

產(chǎn)水率,%

原水電導(dǎo)μS.cm

單位模對(duì)面積處理水量L.h3/h

COD去除率,%

電導(dǎo)率去除率,%

氯離子去除率,%

噸水電耗量度

2003年乙烯污水

配水

間歇

1.0

EMK310+EMK300

70

66.7

2500

2.14

27.5

68.0

70.4

2.8

2004年煉油污水

配水

間歇

1.0

EMK310+EMK310

77

66.7

1239

3.92

63.0

76.0

81.6

1.8

2004年黃河水

實(shí)際水

間歇

1.4

EMK310+EMK310

80

75

976

5.49

 

57.6

66.6

1.01

2005年煉油污水 實(shí)際污水 連續(xù) 1.4

EMK400

155 75 1552 6.48 42.5 58.8 61.8 1.64


在2003年至2005年期間的試驗(yàn),采用電吸附模塊處理污水取得了如下幾個(gè)方面發(fā)進(jìn)步:

  • 電吸附模塊由處理配水到處理實(shí)際污水,使試驗(yàn)數(shù)據(jù)更具代表性。
  • 處理水量由間歇式1m3/h到連續(xù)式1.4m3/h,并且可以保證連續(xù)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
  • 電吸附模塊由EMK300升級(jí)到EMK400,單位模對(duì)面積處理水量由2.14L/m2.h提高到6.48L/m2.h,模塊的工作處理效率得以提高,與此同時(shí),工作流程由兩級(jí)簡(jiǎn)化到一級(jí),雖然除鹽率下降17.2%,但可以滿足回用要求,因此,大大節(jié)省了電吸附模塊的投資。
  • 由過(guò)去的50對(duì)電極施加75V電壓改為100對(duì)電極施加155V電壓,從而大幅度減少了模塊的工作電流,減少了電器方面的投資。建議繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),達(dá)到200對(duì)電極施加310V電壓時(shí),電器方面的投資還會(huì)降低。
  • 產(chǎn)水率由66.7%提高到75%,使該技術(shù)更具實(shí)用性。建議繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)研究,充分利用電吸附模塊的放電電流來(lái)提高產(chǎn)水率,同時(shí)還可以降低噸水電耗量。
  • 在相同水質(zhì)的情況下,噸水電耗量下降了25%,提升了電吸附水技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)能力。


由此可以可以得到以下幾個(gè)方面的結(jié)論:

  • 1.EMK400電吸附除鹽裝置對(duì)有機(jī)物具有較大的耐受性,能夠處理石化污水。
  • 2.試驗(yàn)結(jié)果表明:電吸附除鹽方式可以用于石化污水的除鹽,通過(guò)加強(qiáng)控制,EMK400電吸附模塊可以保持長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
  • 3.EMK400電吸附除鹽裝置對(duì)于石化行業(yè)污水具有較好的除鹽能力,對(duì)于那些不需要完全除鹽而且要求平衡地去除陰陽(yáng)離子的水質(zhì)來(lái)說(shuō),電吸附不失為一種較好的選擇。
  • 4.EMK400電吸附除鹽裝置對(duì)水質(zhì)的處理效果是可以控制的,在產(chǎn)水率為75%、流量為1.4m3/h、使用硫酸調(diào)PH值的情況下,電導(dǎo)率去除率為58.8%,氯離子去除率為61.8%,硫酸根去除率為49.4%,噸水耗電量為1.64度電。如果降低出水水質(zhì),即電導(dǎo)率去除率為54%的情況下,處理水量可以達(dá)到1.6m3/h,氯離子去除率為59.2%,硫酸根去除率為44.9%,此時(shí)噸水耗電量為1.53度電。
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