背景介紹
電吸附除鹽技術(shù)是由常州愛思特凈化設備有限公司開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的除鹽技術(shù)。中石化齊魯分公司研究院2003年因為進行乙烯含鹽污水回用技術(shù)研究,在進行工藝路線選擇時,針對乙烯污水處理場外排污水的特點,特別需要一種既耐有機污染的又具備除鹽功能的技術(shù),而此時愛思特公司剛好開發(fā)出電吸附除鹽技術(shù),已經(jīng)有了初期的工業(yè)化設備用于引用水處理,并通過學術(shù)交流會的形式對新技術(shù)進行了公布。由此開始,我們2個單位開始進行3年的友好合作,共同進行電吸附技術(shù)在石化污水回用領域應用的研究工作,愛思特公司提供設備,齊魯研究院進行污水處理的試驗,發(fā)現(xiàn)問題后共同研究、協(xié)商,并對電吸附工藝進行改進。從2003年至2005年期間,使用愛思特公司提供的EMK300、EMK300B、EMK320和EMK400產(chǎn)品,分別對齊魯石化乙烯污水處理場I、II系列低含鹽生化出水、黃河水和齊魯石化煉油實業(yè)部二凈化污水處理場生化出水進行除鹽試驗,試驗結(jié)果表明:采用電吸附除鹽技術(shù)可以將中水和凈水中的鹽含量按需求進行去除,并且可以達到陰、陽離子同時去除,與此同時電吸附除鹽設備可以保持長周期穩(wěn)定運行。現(xiàn)將這三年的工作按項目總結(jié)如下:
2003年乙烯污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK300和EMK300B。流程為兩級模塊串聯(lián),間歇運行,處理規(guī)模為1m3/h。第一級使用EMK300B,有50×6=300對模塊,第二級使用EMK300,有50×3=150對模塊,每對模對的尺寸為300×1800mm,因此,模塊的總面積為234m2,單位面積連續(xù)處理水量為2.14L/m2/h。試驗全部采用手動操作。試驗流程見表1:
表1 EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)試驗結(jié)果
COD/mg.L-1 |
電導/μS.cm-1 |
鈣硬/mg.L-1 |
氯離子/mg.L-1 |
硫酸根mg.L-1 |
噸水電耗/度 |
產(chǎn)水率/% |
模對電壓/V |
|
進水 |
20.7 |
2500 |
628 |
400 |
217 |
2.7 |
66.7 |
1.40 |
出水 |
15.0 |
800 |
106 |
118 |
40.3 |
|||
去除率,% |
27.5 |
68.0 |
83.1 |
70.4 |
81.4 |
表1的試驗結(jié)果表明:采用EMK300B和EMK300模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導率為2500μS/cm,處理水量1m3/h),模對電壓為1.4V時除鹽效果明顯;電導率去除率為68%時,鈣硬的去除率為83.1%,氯離子的去除率為70.4%,硫酸根去除率為81.4%,而且電吸附模塊對COD有去除能力,去除率可以達到27.5%,此時,產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為2.7度電。
2004年煉油污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK320。流程為兩級模塊串聯(lián),間歇運行,處理規(guī)模為1m3/h。每一級均有59×2=118對模塊,每對模對的尺寸為300×1800mm,因此模對的總面積為127.44m2,單位面積連續(xù)處理水量為3.92L/m2.h。試驗結(jié)果見表2。
該電吸附脫鹽裝置較2003年使用的有如下幾個方面的改進:
表2 EMK320模塊串聯(lián)處理煉油污水試驗結(jié)果
|
COD/mg.L-1 |
電導/μS.cm-1 |
鈣硬/mg.L-1 |
氯離子/mg.L-1 |
硫酸根mg.L-1 |
噸水電耗/度 |
產(chǎn)水率/% |
模對電壓/V |
進水 |
37.8 |
1239 |
131.3 |
196.1 |
159.3 |
1.8 |
66.7 |
1.31 |
出水 |
14.0 |
297 |
44.7 |
36.1 |
26.2 |
|||
去除率,% |
63 |
76.0 |
75.3 |
81.6 |
83.5 |
表2的試驗結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理乙烯污水(電導率為1239μS/cm,處理水量1m3/h),模對電壓為1.31V時除鹽效果明顯;電導率去除率為76.0%時,鈣硬的去除率為75.3%,氯離子的去除率為81.6%,硫酸根去除率為83.5%,而且EMK320電吸附模塊對COD去除能力較好,去除率可以達到63.0%,此時,產(chǎn)水率為66.7%,生產(chǎn)每噸水的電耗為1.8度電。
2004年黃河水脫鹽試驗使用的電吸附模塊與2004年煉油污水回用脫鹽試驗使用的是同一塊電吸附模塊,間歇運行,處理規(guī)模為1.4m3/h,單位面積連續(xù)處理水量為5.49L/m2.h,試驗結(jié)果見表3。
表3 EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水試驗結(jié)果
|
電導/μS.cm-1 |
鈣硬/mg.L-1 |
氯離子/mg.L-1 |
硫酸根mg.L-1 |
噸水電耗/度 |
產(chǎn)水率/% |
模對電壓/V |
進水 |
976 |
216 |
114 |
136 |
1.01 |
75 |
1.36 |
出水 |
414 |
81 |
38 |
47 |
|||
去除率,% |
57.6 |
62.3 |
66.6 |
65.8 |
表3的試驗結(jié)果表明:采用EMK320模塊串聯(lián)處理黃河水(電導率為976μS/cm,處理水量1.4m3/h),模對電壓為1.36V時除鹽效果明顯;電導率去除率為57.6%時,鈣硬的去除率為62.3%,氯離子的去除率為66.6%,硫酸根去除率為65.8%,由于處理水量增大40%,因此處理效果低于煉油污水,但可以滿足要求,此時,產(chǎn)水率為75%,生產(chǎn)每噸水的電耗僅為1.01度電。
煉油污水和黃河水脫鹽試驗中存在的問題:
2005年煉油污水回用脫鹽試驗使用的電吸附模塊的型號為EMK400。由于EMK400電吸附模塊集成技術(shù)上面取得了重大突破,使電吸附核心模塊和整個系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)和配置上更趨合理,性能有了很大程度的提高,因而帶動系統(tǒng)的投資有了較大幅度的下降。另外,在電吸附模塊的運行方式上進行了改進,避免了EMK320模塊的加洗和酸洗,使操作更為簡單合理,同時還有利于連續(xù)的長周期運轉(zhuǎn)。試驗流程為A、B兩組單級模塊,交替運行,連續(xù)產(chǎn)水,規(guī)模為1.4m3/h。A、B兩組模塊均有50×2=100對模塊模對的尺寸為600×1800mm,因此,模塊的總面積為216m2,單位面積連續(xù)處理水量為6.48L/m3.h。
2005年煉油污水回用脫鹽試驗9月25日開始調(diào)試,10月9日8點開始連續(xù)運行,至11月19日8點的41天(984小時)時間里,該設備連續(xù)運行的時間為928小時,約38.7天,其它為停電26小時、維修18小時(模塊漏水)、斷電運行8小時、啟動 及清洗水池4小時。由于受煉油廠新原油灌區(qū)排水影響,二凈化車間排水電導率在2500~5200μS/cm范圍波動,因此,在進行電吸附脫鹽試驗時只能根據(jù)來水情況將原水配成電導率為1400μS/cm左右的試驗水進行脫鹽試驗,10月9日至10日14時采用自來水與污水服配作為電吸附進水,10月10日14時至11月8日8時采用電吸附出水與污水復配作為電吸附進水,11月8日8時至試驗結(jié)束的11月19日8時來水電導率在1500μS/cm左右,電吸附進水全部采用煉油廠二凈化污水進行試驗。
EMK400電吸附模塊工作時A、B兩組模塊交替運行,EMK400電吸附模塊2005年11月9日8:00至16:00工作時原水與A、B兩組交替工作時出水電導率(在線電導監(jiān)測數(shù)據(jù))的變化情況。
來水電導率基本保持不變,A、B兩組模塊的出水電導率則呈現(xiàn)規(guī)律性變化,因此,出水經(jīng)過一段時間的停留,可以保持最終出水的連續(xù)和穩(wěn)定。電流和電壓的變化也呈現(xiàn)出了較好的規(guī)律。電流的正負值表示施加在模塊上電流的正向與反向。
電吸附模塊在試驗初期電導率的去除率為58.6%,試驗結(jié)束時電導率的去除率仍達到58.4%,期間未對模塊進行酸洗或其它處理措施,由此可以說明采取了降低進水PH值、每日一次用原水更換中間水池水和每周斷電運行兩小時幾項措施后,電吸附模塊對污水電導率去除率在連續(xù)運行38.7天的時間里沒有明顯的下降,說明模塊中離子的積累現(xiàn)象已被消除,并且可以保持長時間的連續(xù)穩(wěn)定運行。
試驗期間對模塊電壓、產(chǎn)水率進行了條件試驗。電吸附模塊處理煉油二凈化污水在流量為1.4m3/h、產(chǎn)水率為75%、模對電壓為1.55V、使用煉油實際污水進行試驗時(11月8日至18日),氯離子(每日分析數(shù)據(jù))
采用EMK400電吸附模塊煉油實際污水時,來水電導率基本保持在1500μS/cm左右,在十天的試驗時間里出水電導率也基本保持穩(wěn)定,在630μS/cm左右,電導率的去除率相對比較穩(wěn)定,在58%左右。由圖子變化及去除率曲線與電導率基本相同,無明顯變化。由此可以說明EMK400電吸附模塊在處理煉油實際污水時可以連續(xù)穩(wěn)定運行。
將試驗期間各條件下的試驗結(jié)果的平均值列于表4,其中1#使用的原水為二凈化污水與EST產(chǎn)水的配水;2#~4#使用的原水全部為二凈化污水。
表4 EMK400單級模塊處理煉油污水試驗結(jié)果
編號 |
流量m3/h |
酸 |
COD/mgL-1 |
/mg.L-1 |
SO42/mg.L-1 |
電導率/μS.cm |
噸水 耗電 量度 |
||||||||
進水 |
出水 |
去除率,% |
進水 |
出水 |
去除率,% |
進水 |
出水 |
去除率,% |
進水 |
出水 |
去除率,% |
||||
1# |
1.4 |
HCL |
38.1 |
28.6 |
24.9 |
287.6 |
103.1 |
64.2 |
|
|
|
1343 |
570 |
57.6 |
1.47 |
2# |
1.4 |
HCL |
33.8 |
15.9 |
53.0 |
255.9 |
95.9 |
62.5 |
73.0 |
39.0 |
45.8 |
1483 |
59.3 |
59.3 |
1.56 |
3# |
1.4 |
H2SO4 |
52.5 |
30.2 |
42.5 |
241.0 |
92.0 |
61.8 |
144.0 |
73.0 |
49.4 |
1552 |
58.8 |
58.8 |
1.64 |
4# |
1.6 |
H2SO4 |
77.6 |
53.9 |
30.5 |
194.3 |
79.2 |
59.2 |
163.4 |
90.1 |
44.9 |
1518 |
54.0 |
54.0 |
1.53 |
表4的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水時,來水電導率越高則產(chǎn)生每噸水的耗電量越高,而且使用鹽酸和使用硫酸調(diào)PH值時,各項指標的去除率沒有明顯的變化,因此,對于氯離子要求較高的回用水質(zhì),需要使用硫酸調(diào)PH值。
表4的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水,在產(chǎn)水率為75%、流量為1.4m3/h、使用硫酸調(diào)PH值的情況下,電導率去除率為58.8%,氯離子去除率為61.8%,硫酸根去除率為49.4%,噸水耗電量為1.64度電。如果降低出水水質(zhì),即電導率去除率為54%的情況下,處理水量可以達到1.6m3/h,氯離子去除率為59.2%,硫酸根去除率為44.9%,此時噸水耗電量為1.53度電。
試驗中使用硫酸調(diào)PH值時,對來水COD進行控制,表4 的試驗結(jié)果表明:采用單級EMK400模塊處理煉油污水時,雖然來水COD達到了52.5mg/L,甚至達到了77.6mg/L,均沒有影響到電吸附模塊的脫鹽效果,而且對COD仍有一定的去除能力,去除率可以達到30%以上,說明EMK400電吸附模塊對COD具有較好的耐受性。
綜上所述,將2003年至2005年電吸附模塊處理各種污水的試驗結(jié)果匯總見表5。
表5 電吸附模塊處理實驗結(jié)果匯總表
項目 | 原水 |
運行方式 |
處理水量m3/h |
模塊 |
模塊 |
產(chǎn)水率,% |
原水電導μS.cm |
單位模對面積處理水量L.h3/h |
COD去除率,% |
電導率去除率,% |
氯離子去除率,% |
噸水電耗量度 |
2003年乙烯污水 |
配水 |
間歇 |
1.0 |
EMK310+EMK300 |
70 |
66.7 |
2500 |
2.14 |
27.5 |
68.0 |
70.4 |
2.8 |
2004年煉油污水 |
配水 |
間歇 |
1.0 |
EMK310+EMK310 |
77 |
66.7 |
1239 |
3.92 |
63.0 |
76.0 |
81.6 |
1.8 |
2004年黃河水 |
實際水 |
間歇 |
1.4 |
EMK310+EMK310 |
80 |
75 |
976 |
5.49 |
|
57.6 |
66.6 |
1.01 |
2005年煉油污水 | 實際污水 | 連續(xù) | 1.4 |
EMK400 |
155 | 75 | 1552 | 6.48 | 42.5 | 58.8 | 61.8 | 1.64 |
在2003年至2005年期間的試驗,采用電吸附模塊處理污水取得了如下幾個方面發(fā)進步:
由此可以可以得到以下幾個方面的結(jié)論: