摘要:采用電吸附除鹽工藝對(duì)冷軋廢水進(jìn)行除鹽處理,在電吸附除鹽設(shè)備運(yùn)行一年之后,再一次對(duì)系統(tǒng)出水進(jìn)行了考核:在電吸附系統(tǒng)平均進(jìn)水電導(dǎo)率1335µS/cm、進(jìn)水氯離子平均含量為275mg/L的情況下,電吸附產(chǎn)水電導(dǎo)率平均值為277µS/cm、平均氯離子含量為34.8 mg/L,去除率分別為79.3%和87.3%;平均產(chǎn)水率為78.5%,噸水耗電量為0.55kWh,結(jié)果還表明電吸附技術(shù)還對(duì)CODCr有明顯的降解作用,且系統(tǒng)濃水可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:電吸附技術(shù) 冷軋廢水 除鹽 鋼鐵行業(yè)
(EST Purification Equipment Co., Ltd, Beijing 100176, China)
Abstract: The Electro-Sorb process was used for desalination of cold rolling wastewater, and the Electro-
Sorb equipment has been operated over one year, and the effluent of the system was checked again. The average conductivity
of influent is 1335µS/cm, concentration of chloride is 275mg/L. The results show that the average conductivity of effluent is
277µS/cm, the concentration of chloride is 34.8 mg/L,the removal rate is 79.3% and 87.3% respectively, and the recovery
rate is 78.5%, the power consumption is 0.55kWh/t. The results indicate that the CODCr was degradated obviously by the
Electro-Sorb Technology, and the discharge water of the system is able to reach drainage standard.
Keywords: Electro-Sorb Technology; Cold rolling wastewater; Desalination; Iron and steel industry ;
隨著地球上淡水資源的日趨匱乏,水資源的合理利用已成當(dāng)下亟待解決的一大難題,是國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán),隨著國(guó)家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái),對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本及可持續(xù)發(fā)展的影響也越來(lái)越大。所以尋找一種合適的水處理除鹽技術(shù),并廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的污水回用領(lǐng)域顯得尤為重要。目前傳統(tǒng)的除鹽方法主要有反滲透、電滲析、離子交換等[1]。但這些方法對(duì)前道預(yù)處理要求普遍較高,尤其是鋼鐵等行業(yè)所產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,沿用這些傳統(tǒng)的方法勢(shì)必對(duì)設(shè)備的前期預(yù)處理提出很高的要求,且增加投資和運(yùn)行成本。電吸附水處理技術(shù)作為一項(xiàng)新興水處理技術(shù),以其在工業(yè)廢水回用領(lǐng)域獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),近年來(lái)得到了廣泛的關(guān)注。
上海某鋼鐵廠冷軋廢水站改造項(xiàng)目對(duì)冷軋堿性含油廢水水進(jìn)行處理,前處理采用MBR工藝,并采用電吸附除鹽系統(tǒng)對(duì)其出水進(jìn)一步除鹽,使電導(dǎo)率小于1500μS/cm,即達(dá)到該鋼廠二類(lèi)串接水標(biāo)準(zhǔn)才能滿(mǎn)足生產(chǎn)回用的目的。經(jīng)過(guò)一年多的連續(xù)運(yùn)行,結(jié)果表明電吸附除鹽設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)方便、且運(yùn)行中基本不消耗化學(xué)藥劑,其產(chǎn)品水可以替代新鮮水源,能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的重新利用。
電吸附(electrosorption)除鹽的基本思想是通過(guò)施加外加電壓形成靜電場(chǎng),強(qiáng)制離子向帶有相反電荷的電極處移動(dòng),對(duì)電極的充放電進(jìn)行控制,改變電極處的離子濃度,并使之不同于本體濃度,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水溶液的脫鹽。使用一種多孔材料制成的惰性電極,不僅導(dǎo)電性能良好,而且具有很大的比表面積,置于靜電場(chǎng)中時(shí)會(huì)在其與電解質(zhì)溶液界面處產(chǎn)生很強(qiáng)的雙電層[2]。雙電層的厚度只有1~10nm,卻能儲(chǔ)存大量的電解質(zhì)離子。一旦除去電場(chǎng),被吸附在電極上的陰陽(yáng)離子又會(huì)脫附出來(lái),并擴(kuò)散到本體溶液中,使溶液濃度升高,然后再用水把脫附出來(lái)的離子沖洗出去,通過(guò)這一過(guò)程實(shí)現(xiàn)電極材料的再生[3]。其工作原理如圖1所示。
圖1 電吸附原理圖
工藝流程分為二個(gè)步驟:工作流程,反洗(再生)流程,如圖2所示:
圖2 工藝流程
工作階段:原水池中的水通過(guò)提升泵被打入保安過(guò)濾器,固體懸浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入電吸附(EST)模塊。水中溶解性的鹽類(lèi)被吸附,水質(zhì)被凈化。
再生階段:就是模塊的反沖洗過(guò)程(此過(guò)程也稱(chēng)為再生),沖洗經(jīng)過(guò)短接靜置的模塊,使電極再生,反洗流程可根據(jù)進(jìn)水條件以及產(chǎn)水率要求選擇一級(jí)反洗、二級(jí)反洗、三級(jí)反洗或四級(jí)反洗。
某鋼鐵集團(tuán)冷軋廢水站改造項(xiàng)目對(duì)冷軋堿性含油廢水進(jìn)行處理,前處理采用催化氧化+生化MBR工藝,MBR工藝出水需進(jìn)行除鹽,使電導(dǎo)率小于1500μS/cm后,達(dá)到二類(lèi)串接水標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)足生產(chǎn)回用。 該工程于2009年5月順利完成,進(jìn)入運(yùn)行階段。該工程的成功實(shí)施是我國(guó)在冷軋廢水回用處理領(lǐng)域的一大突破。
設(shè)計(jì)水源:冷軋堿性含油廢水
處理規(guī)模:150m3/h
產(chǎn)水要求:電導(dǎo)率≤1500us/cm,得水率75%,脫鹽率62.5%
產(chǎn)水用途:生產(chǎn)回用(二類(lèi)串接水)
系統(tǒng)總工藝流程如圖3:
圖-3系統(tǒng)工藝流程
(1)電吸附除鹽設(shè)備進(jìn)水水質(zhì)
電吸附除鹽設(shè)備處理的廢水為MBR工藝出水,其進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo):
電導(dǎo)率≤4000μS/cm;CODCr≤70mg/l;懸浮物≤5mg/l;濁度≤5NTU;油≤3mg/L;氯離子≤800mg/l;pH:6~9;溫度5~40℃。
(2)電吸附除鹽模塊
系統(tǒng)考核自5月24日上午9時(shí)開(kāi)始,25日下午15時(shí)結(jié)束,考核期間,每小時(shí)記錄一次系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù),并于24、 25日分四次對(duì)產(chǎn)水取樣,檢測(cè)油及氯離子含量。 為驗(yàn)證模塊對(duì)CODCr的去除效果,對(duì)原水產(chǎn)水分兩次取樣檢測(cè)CODCr的含量,以及濃排水中CODCr 的含量。
(1)在平均進(jìn)水電導(dǎo)率在1335μS/cm的情況下,平均出水電導(dǎo)率為277μS/cm,電導(dǎo)去除率(即除鹽率)為79.3%,系統(tǒng)產(chǎn)水2873 m3的情況下,反洗水量為788.3 m3,產(chǎn)水率為78.5%。由于進(jìn)水電導(dǎo)較低,因此模塊所加的電壓只有220V,此時(shí)模塊噸水耗電量0.55 KWh。
圖-4進(jìn)水電導(dǎo)與外供水電導(dǎo)曲線
(2)由于前一處理單元系統(tǒng)來(lái)水量較小,不能保證系統(tǒng)在150 m3/h下連續(xù)運(yùn)行,性能考核期間選取21-24小時(shí)階段,將系統(tǒng)的處理量調(diào)整至滿(mǎn)負(fù)荷即150 m3/h,在平均進(jìn)水電導(dǎo)1325μS/cm的情況下,平均出水電導(dǎo)為286μS/cm,電導(dǎo)去除率為78.4%;產(chǎn)水509 m3的情況下,反洗水量為136 m3,產(chǎn)水率為78.9%。模塊噸水耗電量為0.55 KWh,與流量調(diào)節(jié)前運(yùn)行指標(biāo)基本一致。
從圖-4進(jìn)水電導(dǎo)與外供水電導(dǎo)曲線上可以看出,系統(tǒng)考核期間外供水電導(dǎo)穩(wěn)定,完全滿(mǎn)足該車(chē)間生產(chǎn)用水的要求。
(3)考核期間取電吸附進(jìn)水及出水,測(cè)氯離子及油的含量,結(jié)果如表1,進(jìn)水氯離子含量平均為275 mg/l,出水為34.8 mg/l,去除率為87.3%,高于79.3%的電導(dǎo)去除率,說(shuō)明模塊對(duì)氯離子具有較高的選擇吸附性[4];進(jìn)水中油的含量為2.20 mg/l,出水為2.02 mg/l,降低8.2%,說(shuō)明油類(lèi)不會(huì)在系統(tǒng)內(nèi)累積。
表1:取樣檢測(cè)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
取樣 |
進(jìn)水氯離子 (mg/l) |
出水氯離子 (mg/l) |
去除率 % |
進(jìn)水油類(lèi) (mg/l) |
出水油類(lèi) (mg/l) |
去除率 % |
取樣1# |
280 |
32.0 |
88.6 |
2.26 |
1.97 |
12.8 |
取樣2# |
278 |
32.0 |
88.5 |
2.20 |
1.91 |
13.2 |
取樣3# |
264 |
39.0 |
85.2 |
2.11 |
2.01 |
4.7 |
取樣4# |
278 |
36.0 |
87.1 |
2.23 |
2.18 |
2.2 |
平均值 |
275 |
34.8 |
87.3 |
2.20 |
2.02 |
8.2 |
(4)為驗(yàn)證模塊對(duì)CODCr的去除效果,分兩次取樣檢測(cè)模塊進(jìn)水CODCr分別為16 mg/l 、52 mg/l,模塊出水CODCr為10 mg/l 、16 mg/l,CODCr的去除率分別為37.5%、69.2%,檢測(cè)電吸附濃水池排污水的CODCr含量為26 mg/l,以上數(shù)據(jù)表明在該項(xiàng)目中模塊對(duì)CODCr有明顯的去除效果,去除不是單純的吸附與脫附過(guò)程而是實(shí)現(xiàn)了降解,所以濃水CODCr沒(méi)有明顯的提高,可以直接達(dá)標(biāo)排放。
由于系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,不使用任何藥劑,所以成本僅為電耗及過(guò)濾材料消耗:
(1)電耗:考核期間共耗電1579kWh,產(chǎn)水量2873m3,噸水耗電量為0.55kWh。電費(fèi)以0.67元/kWh計(jì),噸水處理費(fèi)用為0.369元。
(2)過(guò)濾材料消耗:保安過(guò)濾器濾袋使用時(shí)間按6天計(jì)算,濾袋所需費(fèi)用為:70元/只*20只*28小時(shí)/(6天*24小時(shí)),共計(jì)272元,噸水處理費(fèi)用為0.095元。
運(yùn)行時(shí)模塊的噸水處理費(fèi)用合計(jì)為:0.336+0.095=0.464元。
通過(guò)實(shí)際的工程運(yùn)行考核結(jié)果表明,電吸附技術(shù)具有如下特點(diǎn):
綜上,電吸附除鹽技術(shù)具有廣泛的適應(yīng)性,特別是在鋼鐵行業(yè),由于其需要處理的水質(zhì)惡劣、成分比較復(fù)雜,水質(zhì)波動(dòng)較大,尤其是能夠發(fā)揮其抗沖擊性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因此,電吸附技術(shù)作為一項(xiàng)新興的水處理技術(shù)能夠滿(mǎn)足鋼鐵行業(yè)對(duì)除鹽技術(shù)的要求。
朱廣東 郭洪飛 孫曉慰
(愛(ài)思特凈化設(shè)備有限公司,北京 100176)