摘要:采用電吸附除鹽工藝對冷軋廢水進行除鹽處理,在電吸附除鹽設(shè)備運行一年之后,再一次對系統(tǒng)出水進行了考核:在電吸附系統(tǒng)平均進水電導(dǎo)率1335µS/cm、進水氯離子平均含量為275mg/L的情況下,電吸附產(chǎn)水電導(dǎo)率平均值為277µS/cm、平均氯離子含量為34.8 mg/L,去除率分別為79.3%和87.3%;平均產(chǎn)水率為78.5%,噸水耗電量為0.55kWh,結(jié)果還表明電吸附技術(shù)還對CODCr有明顯的降解作用,且系統(tǒng)濃水可以實現(xiàn)達標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:電吸附技術(shù) 冷軋廢水 除鹽 鋼鐵行業(yè)
(EST Purification Equipment Co., Ltd, Beijing 100176, China)
Abstract: The Electro-Sorb process was used for desalination of cold rolling wastewater, and the Electro-
Sorb equipment has been operated over one year, and the effluent of the system was checked again. The average conductivity
of influent is 1335µS/cm, concentration of chloride is 275mg/L. The results show that the average conductivity of effluent is
277µS/cm, the concentration of chloride is 34.8 mg/L,the removal rate is 79.3% and 87.3% respectively, and the recovery
rate is 78.5%, the power consumption is 0.55kWh/t. The results indicate that the CODCr was degradated obviously by the
Electro-Sorb Technology, and the discharge water of the system is able to reach drainage standard.
Keywords: Electro-Sorb Technology; Cold rolling wastewater; Desalination; Iron and steel industry ;
隨著地球上淡水資源的日趨匱乏,水資源的合理利用已成當(dāng)下亟待解決的一大難題,是國家經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán),隨著國家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺,對企業(yè)的生產(chǎn)成本及可持續(xù)發(fā)展的影響也越來越大。所以尋找一種合適的水處理除鹽技術(shù),并廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的污水回用領(lǐng)域顯得尤為重要。目前傳統(tǒng)的除鹽方法主要有反滲透、電滲析、離子交換等[1]。但這些方法對前道預(yù)處理要求普遍較高,尤其是鋼鐵等行業(yè)所產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,沿用這些傳統(tǒng)的方法勢必對設(shè)備的前期預(yù)處理提出很高的要求,且增加投資和運行成本。電吸附水處理技術(shù)作為一項新興水處理技術(shù),以其在工業(yè)廢水回用領(lǐng)域獨特的技術(shù)優(yōu)勢,近年來得到了廣泛的關(guān)注。
上海某鋼鐵廠冷軋廢水站改造項目對冷軋堿性含油廢水水進行處理,前處理采用MBR工藝,并采用電吸附除鹽系統(tǒng)對其出水進一步除鹽,使電導(dǎo)率小于1500μS/cm,即達到該鋼廠二類串接水標(biāo)準才能滿足生產(chǎn)回用的目的。經(jīng)過一年多的連續(xù)運行,結(jié)果表明電吸附除鹽設(shè)備運行穩(wěn)定、維護方便、且運行中基本不消耗化學(xué)藥劑,其產(chǎn)品水可以替代新鮮水源,能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的重新利用。
電吸附(electrosorption)除鹽的基本思想是通過施加外加電壓形成靜電場,強制離子向帶有相反電荷的電極處移動,對電極的充放電進行控制,改變電極處的離子濃度,并使之不同于本體濃度,從而實現(xiàn)對水溶液的脫鹽。使用一種多孔材料制成的惰性電極,不僅導(dǎo)電性能良好,而且具有很大的比表面積,置于靜電場中時會在其與電解質(zhì)溶液界面處產(chǎn)生很強的雙電層[2]。雙電層的厚度只有1~10nm,卻能儲存大量的電解質(zhì)離子。一旦除去電場,被吸附在電極上的陰陽離子又會脫附出來,并擴散到本體溶液中,使溶液濃度升高,然后再用水把脫附出來的離子沖洗出去,通過這一過程實現(xiàn)電極材料的再生[3]。其工作原理如圖1所示。
圖1 電吸附原理圖
工藝流程分為二個步驟:工作流程,反洗(再生)流程,如圖2所示:
圖2 工藝流程
工作階段:原水池中的水通過提升泵被打入保安過濾器,固體懸浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入電吸附(EST)模塊。水中溶解性的鹽類被吸附,水質(zhì)被凈化。
再生階段:就是模塊的反沖洗過程(此過程也稱為再生),沖洗經(jīng)過短接靜置的模塊,使電極再生,反洗流程可根據(jù)進水條件以及產(chǎn)水率要求選擇一級反洗、二級反洗、三級反洗或四級反洗。
某鋼鐵集團冷軋廢水站改造項目對冷軋堿性含油廢水進行處理,前處理采用催化氧化+生化MBR工藝,MBR工藝出水需進行除鹽,使電導(dǎo)率小于1500μS/cm后,達到二類串接水標(biāo)準滿足生產(chǎn)回用。 該工程于2009年5月順利完成,進入運行階段。該工程的成功實施是我國在冷軋廢水回用處理領(lǐng)域的一大突破。
設(shè)計水源:冷軋堿性含油廢水
處理規(guī)模:150m3/h
產(chǎn)水要求:電導(dǎo)率≤1500us/cm,得水率75%,脫鹽率62.5%
產(chǎn)水用途:生產(chǎn)回用(二類串接水)
系統(tǒng)總工藝流程如圖3:
圖-3系統(tǒng)工藝流程
(1)電吸附除鹽設(shè)備進水水質(zhì)
電吸附除鹽設(shè)備處理的廢水為MBR工藝出水,其進水水質(zhì)指標(biāo):
電導(dǎo)率≤4000μS/cm;CODCr≤70mg/l;懸浮物≤5mg/l;濁度≤5NTU;油≤3mg/L;氯離子≤800mg/l;pH:6~9;溫度5~40℃。
(2)電吸附除鹽模塊
系統(tǒng)考核自5月24日上午9時開始,25日下午15時結(jié)束,考核期間,每小時記錄一次系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù),并于24、 25日分四次對產(chǎn)水取樣,檢測油及氯離子含量。 為驗證模塊對CODCr的去除效果,對原水產(chǎn)水分兩次取樣檢測CODCr的含量,以及濃排水中CODCr 的含量。
(1)在平均進水電導(dǎo)率在1335μS/cm的情況下,平均出水電導(dǎo)率為277μS/cm,電導(dǎo)去除率(即除鹽率)為79.3%,系統(tǒng)產(chǎn)水2873 m3的情況下,反洗水量為788.3 m3,產(chǎn)水率為78.5%。由于進水電導(dǎo)較低,因此模塊所加的電壓只有220V,此時模塊噸水耗電量0.55 KWh。
圖-4進水電導(dǎo)與外供水電導(dǎo)曲線
(2)由于前一處理單元系統(tǒng)來水量較小,不能保證系統(tǒng)在150 m3/h下連續(xù)運行,性能考核期間選取21-24小時階段,將系統(tǒng)的處理量調(diào)整至滿負荷即150 m3/h,在平均進水電導(dǎo)1325μS/cm的情況下,平均出水電導(dǎo)為286μS/cm,電導(dǎo)去除率為78.4%;產(chǎn)水509 m3的情況下,反洗水量為136 m3,產(chǎn)水率為78.9%。模塊噸水耗電量為0.55 KWh,與流量調(diào)節(jié)前運行指標(biāo)基本一致。
從圖-4進水電導(dǎo)與外供水電導(dǎo)曲線上可以看出,系統(tǒng)考核期間外供水電導(dǎo)穩(wěn)定,完全滿足該車間生產(chǎn)用水的要求。
(3)考核期間取電吸附進水及出水,測氯離子及油的含量,結(jié)果如表1,進水氯離子含量平均為275 mg/l,出水為34.8 mg/l,去除率為87.3%,高于79.3%的電導(dǎo)去除率,說明模塊對氯離子具有較高的選擇吸附性[4];進水中油的含量為2.20 mg/l,出水為2.02 mg/l,降低8.2%,說明油類不會在系統(tǒng)內(nèi)累積。
表1:取樣檢測指標(biāo)統(tǒng)計
取樣 |
進水氯離子 (mg/l) |
出水氯離子 (mg/l) |
去除率 % |
進水油類 (mg/l) |
出水油類 (mg/l) |
去除率 % |
取樣1# |
280 |
32.0 |
88.6 |
2.26 |
1.97 |
12.8 |
取樣2# |
278 |
32.0 |
88.5 |
2.20 |
1.91 |
13.2 |
取樣3# |
264 |
39.0 |
85.2 |
2.11 |
2.01 |
4.7 |
取樣4# |
278 |
36.0 |
87.1 |
2.23 |
2.18 |
2.2 |
平均值 |
275 |
34.8 |
87.3 |
2.20 |
2.02 |
8.2 |
(4)為驗證模塊對CODCr的去除效果,分兩次取樣檢測模塊進水CODCr分別為16 mg/l 、52 mg/l,模塊出水CODCr為10 mg/l 、16 mg/l,CODCr的去除率分別為37.5%、69.2%,檢測電吸附濃水池排污水的CODCr含量為26 mg/l,以上數(shù)據(jù)表明在該項目中模塊對CODCr有明顯的去除效果,去除不是單純的吸附與脫附過程而是實現(xiàn)了降解,所以濃水CODCr沒有明顯的提高,可以直接達標(biāo)排放。
由于系統(tǒng)在運行過程中,不使用任何藥劑,所以成本僅為電耗及過濾材料消耗:
(1)電耗:考核期間共耗電1579kWh,產(chǎn)水量2873m3,噸水耗電量為0.55kWh。電費以0.67元/kWh計,噸水處理費用為0.369元。
(2)過濾材料消耗:保安過濾器濾袋使用時間按6天計算,濾袋所需費用為:70元/只*20只*28小時/(6天*24小時),共計272元,噸水處理費用為0.095元。
運行時模塊的噸水處理費用合計為:0.336+0.095=0.464元。
通過實際的工程運行考核結(jié)果表明,電吸附技術(shù)具有如下特點:
綜上,電吸附除鹽技術(shù)具有廣泛的適應(yīng)性,特別是在鋼鐵行業(yè),由于其需要處理的水質(zhì)惡劣、成分比較復(fù)雜,水質(zhì)波動較大,尤其是能夠發(fā)揮其抗沖擊性的技術(shù)優(yōu)勢。因此,電吸附技術(shù)作為一項新興的水處理技術(shù)能夠滿足鋼鐵行業(yè)對除鹽技術(shù)的要求。
朱廣東 郭洪飛 孫曉慰
(愛思特凈化設(shè)備有限公司,北京 100176)